水泵(bèng)軸承故障的(de)診斷分析

2015-06-30

韓博(bó),趙(zhào)福東
(本溪鋼鐵集團公司氧氣廠,遼寧本溪 117000)
 
  摘 要:在泵體類故障中,水泵軸承故障診斷是具有代表性的。應用振動診(zhěn)斷的頻譜分析方法對滾動軸承的故(gù)障判斷很有意義。列舉了本鋼(gāng)氧氣廠5#水泵及P60A噴淋泵這兩個示例加以(yǐ)說明。
  關鍵詞:泵;軸承;診斷;分析
  1 前言
  水泵(bèng)類設備在企業生產中(zhōng)應用廣泛,當今采用的(de)主要維修(xiū)方式:一是定修,無論設備(bèi)運轉(zhuǎn)狀(zhuàng)況(kuàng)如何到一定周期更(gèng)換部件(jiàn),此種維修方式保證了設備良好(hǎo)運轉,但經(jīng)濟性差。二是事後維修,此種(zhǒng)維(wéi)修方式達到了設備部件使用壽命Z大化,但易造成對設備本體的其(qí)他部位的損害。現(xiàn)今設備振動診斷技術已經逐步成熟,設備管理人(rén)員能夠利用先進的方式方法達到對設備狀態可控(kòng),延長(zhǎng)了部件使用時間。
  2 實際案(àn)例分析
  我(wǒ)廠開展精密點檢已多(duō)年,其中在(zài)頻譜分析方麵也初(chū)見成(chéng)效,為延(yán)長設備維修周期,避免設備突發故障起到了積極的作用。下麵就我廠采用HY-106測振儀對兩個水泵軸承故(gù)障實例(lì),做簡要分析。
  2.1 案例一:5#水泵軸承故障分析
  2.1.1 5#水泵測點(diǎn)布置見圖1。
  2.1.2 5#水泵基本(běn)參數
  水泵型(xíng)號:600S-75A
  流量:2950m3/h
  揚程:65m
  轉速:970r/min
  葉輪級數1級
  泵體兩側(cè)軸承型號6320。
  2.1.3 測點編號:泵體非負荷側軸承_加速度
  采樣(yàng)時間:2012-05-0309:52:13
  測量值:303.4m/s2,采集頻譜圖及趨勢圖分別(bié)見圖2、圖3。
  2.1.4 測(cè)點編號:泵體非負荷側軸承_速度
  測量值:13.3mm/s,采集頻(pín)譜圖及趨勢圖分別見圖4、圖5。
  2.1.5 診斷結論及建議
  在本次對8#水泵站5#水泵非負荷側軸承(chéng)的測試(shì)中(zhōng),我們(men)發現加速度值與速度值明顯增大,在對(duì)此泵體的振動監(jiān)測從2012年3月2日監(jiān)測中(zhōng)發現速(sù)度值為5.4mm/s,有潤滑(huá)不良現象,要求使用單位加強潤滑(huá)並注意觀察。在4月、5月(yuè)的頻譜檢測中發現劣化明顯,並上升至13.3mm/s,同時譜圖中發(fā)現內圈通過頻率明顯且(qiě)有4倍(bèi)頻出現(xiàn),並同時伴有內圈通(tōng)過頻率,軸承整體劣化,內圈故障嚴重。建(jiàn)議停止本設備運轉,檢查設備磨損(sǔn)情況,更換軸承。(軸承型號6320)
  2.1.6 檢修反饋(kuì)
  2012年(nián)5月4日停機檢修,證(zhèng)實了診(zhěn)斷結(jié)果正確性。同時更換備件後(hòu)測兩速度值為1.6mm/s。
  2.2 案例二:P60A噴淋泵軸承故(gù)障分析。
  2.2.1 基本參數說明
  型號:XA50/26
  流量:65m3/h
  揚程(chéng):91m
  轉速:2930r/min
  葉輪級數1級
  泵體負荷側軸承型號(hào)6305E
  泵體非負(fù)荷側軸承(chéng)型號7305B
  2.2.2 測點編號:泵體負荷側軸(zhóu)承_速度
  采樣時間:2012-11-1413:19:24
  測量值:8.2mm/s,采集圖(tú)譜如圖6。
  2.2.3 測點編號:泵體非負荷側軸承_速度
  測(cè)量值:6.2mm/s,采集圖譜(pǔ)見圖7。
  2.2.4 診斷(duàn)結論及建(jiàn)議(yì)
  在本次對5#機(jī)噴淋泵泵體進行(háng)振動診斷,對泵體負荷側軸承振動情況分析,速度(dù)值達到8.2mm/s偏高,加速(sù)度值溢出。譜圖觀(guān)察軸承內圈通過(guò)頻譜97.5Hz的倍頻成分較多,且分量較高(gāo)。軸承內圈問題嚴重。軸承型號(6305E)。同時在對非負荷側軸承振動(dòng)情況分析:速度值達到6.2mm/s偏高,加速度值溢出。譜圖(tú)觀察軸承內圈通過頻譜100.5Hz的倍頻成分較多。軸承內圈問題明(míng)顯。軸(zhóu)承型號(7305B)。建議停止本設備運(yùn)轉,檢查設備磨損情況,更換軸承。
  2.2.5 檢修反饋
  本次檢修(xiū)於11月16日進行,拆卸(xiè)後從外觀觀察不到兩個軸承有故障(zhàng),同時用手轉(zhuǎn)動軸承感覺旋轉順暢,無異常。兩個軸(zhóu)承(chéng)型號為6305E和7305B更換時間不到一周。施工(gōng)單位對此(cǐ)泵體的軸承及軸進行了整體更換。
  在理論數據的支持下,要求對兩個更換(huàn)下的軸承進行拆解(jiě)後,發現兩個軸承的內圈滾道有(yǒu)很多溝壑,驗證(zhèng)了診斷的正確性。同時更換新軸承後測得(dé)兩側軸承數據分別為3.0mm/s、2.1mm/s。設(shè)備運轉良好。說明原軸承備件(jiàn)質量較差。
  3 結論
  通過上麵(miàn)兩個案例讓我們對泵體(tǐ)類設備診斷故障有所了解。包括趨勢分析、速度譜圖、加速度譜圖分析(xī)等,在個案例中的滾動軸承早期故障加速度量反應明顯,中後期故障(zhàng)速度量反(fǎn)應明顯。在第二個案例中查詢軸承庫對應的內圈(quān)通過頻率的倍頻分量較多且副值較(jiào)大。設備頻(pín)譜分析在旋轉機械的故障診斷中隨著技術發(fā)展日漸成熟,預知維(wéi)修逐漸成為(wéi)當前設備精細化管理的一種(zhǒng)趨勢。使旋轉設(shè)備的運行(háng)狀態真正做到了“可(kě)控”、“受控”。
 
來源:《冶金動力》2013年06期
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