一起高壓電動機(jī)軸承燒(shāo)毀事故
2015-06-29
某熱電(diàn)廠排粉機配備的電動機功率為220 kW,電壓為6 kV。電動機軸伸端(duān)采用2322E圓柱滾(gǔn)子軸承,非軸伸(shēn)端采用(yòng)6322深溝球軸承。2004年該電動機在運行中,出現軸伸(shēn)端軸承溫度急劇升高、軸承油蓋變色,並伴(bàn)有焦糊味煙氣冒出的情況。運行值班人員停機後檢(jiǎn)查發現,電動機軸伸端軸承燒毀,與電動機轉子抱死。
1 事故調查
事故發生後,檢修人員對該電動機進行了解(jiě)體檢查,發現:
(1)電動機軸伸端軸承燒毀,軸承架、滾子磨(mó)損嚴重、脫落,軸承外(wài)圈局部變為藍色;
(2)軸承室有明顯磨損痕跡(jì),並伴有較深裂(liè)紋;
(3)轉子軸與內、外側油蓋結(jié)合處,有(yǒu)多處較(jiào)深的磨痕;
(4)電動機軸伸端軸承內(nèi)、外側油蓋燒毀。
解體檢查後,又查看了該電動(dòng)機的維修記錄,發現電動機(jī)於2年前曾更換過兩端軸承。在(zài)更換軸(zhóu)承時,發現電(diàn)動(dòng)機軸伸端軸承與軸承室公差配合存在問題,軸承有輕微走外圓現(xiàn)象,但未進行處理。更換軸承後,此電動機隻在2004年2月份補充加油一次,除此之外,未有任何維護保養記錄。
2 原因分析
(1)檢修人員未對(duì)軸承走外圓的缺陷進行處理,導致軸(zhóu)承在長(zhǎng)期運行後發(fā)熱、燒毀。
(2)檢修人員未能及時對電動機進行加油維護。按(àn)規程要求,此電動(dòng)機的補充加油周期為2000h;清(qīng)洗軸承、更換潤(rùn)滑脂的周期為1年。但在2年多的運行中,隻補充加油一次,且(qiě)未更(gèng)換(huàn)過潤滑脂。由於電機運行(háng)環境較差,加之長期運行,使油質變(biàn)差(chà)、軸(zhóu)承缺油,造成軸承燒毀。
(3)該電動機軸承加油時,正好處(chù)於冬季,氣溫(wēn)較低(dī),潤(rùn)滑油硬度增加(jiā)。由(yóu)於加油操作(zuò)方法不當,致使油脂不能充分進入軸承內部,起不到良好的潤滑作用,造成軸承燒毀。
(4)運行人員在發現電動機有發熱現象後,不是及時用就地事故(gù)按鈕緊急停運故障設備,而是先向(xiàng)領導匯報,再停運設(shè)備,延長了(le)事故處理時間,造成事故擴大。
3 預防(fáng)措施(shī)及對策
(1)更換電動機兩端軸承、軸伸端軸承室及內、外側油蓋,並對磨(mó)損的(de)電動(dòng)機轉子軸進行修補。
(2)製定《電動機軸承加油維護工作條例》,重新明確和強調電動機軸承的補充加油和(hé)大修周期。
(3)組織檢修人員進一步學習電動機維修規程(chéng),提高業務技能。強(qiáng)化設備維(wéi)護的組織管理。同時(shí)要求,在冬季對運行設備補充加油時,應適當對電動機軸(zhóu)承油蓋(gài)加熱(rè),以(yǐ)使新潤滑脂能(néng)充分進入軸承內部。
(4)在對設備的運行管理上,要求對出現異常(發熱、有異音、震動)的設備加強運行(háng)監視,並(bìng)及時對設備進行停運維護。