SFL16A型(xíng)風機軸承箱密封漏(lòu)油故障分析及(jí)修複

2015-06-18

高永亮 田嶽 劉慶亮
(金川集團(tuán)股份有限公(gōng)司檢修分公司)

  摘(zhāi) 要:本文通過德國KKK公司生(shēng)產的(de)SFL16A型風(fēng)機軸承箱密封處漏油故障,討論了大型旋轉類(lèi)設備軸承箱徑向直通齒形密封處漏油故障分析及技術改進(jìn)。
  關鍵詞:軸承(chéng)箱;直通(tōng)式迷宮齒形密封;漏油;毛氈
  1、前言
  金川集團股份有限公司化工廠35萬噸硫酸係(xì)統SO2風機係2006年投入運行。該風機由德國KKK公司生產,型號為(wéi)SFL16A,輸出功率3650KW,Z大轉速3200r/min。該風機的主要作用是將冶煉煙氣引(yǐn)入製酸係統的各個工序,以完成工藝的需求。該風機自2010年(nián)9月開始出現軸承箱密封處潤滑油滲漏現象,且隨著風機運行,潤滑(huá)油滲漏現象逐漸(jiàn)加劇。至2014年,軸承箱潤(rùn)滑油漏油現象已經影響到風機的穩定運行,需要生(shēng)產操作人員定期添加風機潤滑油,以維持潤滑油路的正常油位及油(yóu)壓(yā)。
  大型旋轉軸(zhóu)設備軸封處漏油問題普遍存在,尤其是大直徑風機在這方麵(miàn)的問(wèn)題尤為突出。一些風機自投入使用以來,泄漏問題嚴重,一直得不到有效(xiào)解決,既造成了經濟浪費又(yòu)汙染環境、嚴重威脅安全正常生產。已成為急待解決的科研課題(tí)。
  2、軸承箱漏(lòu)油的原因分析
  該風機(jī)軸承箱漏油部位(wèi)位於軸承箱密封處,軸承箱內潤滑油沿軸頸滲漏。35萬噸風機軸承箱密封采用徑向直通式迷宮齒形密封,密封材質(zhì)為鋁製合金。
  直通式(shì)迷宮齒形密封的原理;直通式迷宮齒形密封(fēng)被做成各種形狀的曲折通道,通過增(zēng)加潤滑(huá)油流動的(de)局(jú)部動能損失來減少潤滑(huá)油的泄漏量。潤滑油從高(gāo)壓(yā)側以極高的流速流經(jīng)節流窄縫,再進入迷宮腔膨脹,隨後,流體在空腔(qiāng)內產生強烈漩渦(wō),使能量耗散,從而降低壓(yā)力,以消耗流體流經窄縫形成的動能,在進入下一個密封齒之前,動能部分轉化為(wéi)壓力,使得壓力(lì)略微升高(gāo)。接著,流體進入下一個密封齒,流束再次收縮,如此循環,使壓力階梯式下降,如此經過多次節流和膨脹產生阻力,阻止流體向外泄漏(lòu),借以達到密封的目的。
  經分析,引起漏油現象的原因為風機運行造成密封的正常磨損,且(qiě)現用密(mì)封為國產化備(bèi)件,與原有備件(jiàn)在外形上存在差異(原裝備件為燕尾形式,國產化(huà)備件為直角邊形(xíng)式),經風機長期(qī)運行與拆裝,產生密(mì)封變形、與轉子之間(jiān)間隙(xì)增大等現象,致使密封不良,引起漏油。
  35萬噸風機軸承箱密封結構如上圖(tú)所示,由兩組齒型環(huán)狀密封和(hé)內、外密封擋(dǎng)板(bǎn)組成。密封(fēng)牙頂與轉子主軸麵有極(jí)小的間隙,使密封組件內部形(xíng)成節流(liú)窄縫和迷(mí)宮腔體。當軸承箱內潤滑油(yóu)以極(jí)高的流速流經節流窄(zhǎi)縫,再進(jìn)入迷宮腔,以消耗潤滑油流經窄縫(féng)形成的動能,如此經過多次截流產生阻力,阻止潤滑油向(xiàng)外泄漏。
  在風機轉子吊出前,使用塞尺測量兩端密封牙(yá)頂與轉子軸麵間隙(xì)(軸承箱結合麵處)分別為(wéi)1.10mm/1.05mm,此數值(zhí)遠大(dà)於風機運行時轉子跳動量0.15-0.20mm。實(shí)際上,由(yóu)於風機長周期運(yùn)行,長時間的高溫環境與油(yóu)脂侵蝕,再加上檢修更換的轉子(zǐ)之(zhī)間(jiān)軸徑存在(zài)一定的製造誤差,使得密(mì)封牙頂部出現腐蝕或摩擦損耗,導(dǎo)致密封牙頂(dǐng)與軸麵間隙增大,密封的截流(liú)效果降低,Z終導致漏油。
  3、造成直(zhí)通式迷宮齒形密封失效的因素
  3.1、密封設計不合理(lǐ)
  該風機在以(yǐ)往的檢修中更換過齒形密封的密封條,在密封條加工時,技術人員因(yīn)考慮密封條強度,設計(jì)的密封條迷宮腔體較小,使得流(liú)體進入腔體後不能產生有效漩渦,進而造成流體動能不夠能有效釋放,Z終導致潤滑油滲漏。
  3.2、長周期運行的正常磨損
  由於風機是整個製酸係統中提供煙氣動能的關鍵設備,長周(zhōu)期(qī)的運行勢(shì)必造成(chéng)風(fēng)機軸承箱密封(fēng)部件的正常磨損;在風機運行初期(qī),由(yóu)於風機轉子主軸表麵(miàn)與直通式迷宮密封牙頂間隙較小,一般保持(chí)在0.15~0.30mm以內。但隨著風機運行及風機檢修更換轉子(zǐ),轉子主軸軸(zhóu)頸的加工偏差,導致轉子主軸與密封牙頂磨損造成間(jiān)隙增大,Z終導致漏油現象。
  3.3、潤滑油對密(mì)封牙頂的油蝕
  風機潤滑油長期使用發生變質,產生酸性物質,或風機長期(qī)處於酸性煙氣環境,造成酸性物質混入(rù)潤滑油,導致潤滑油腐蝕密封表麵,從而造成密封牙頂與轉子主軸間隙增大,產生(shēng)漏油。
  4、改進方案
  由於軸承箱迷宮式密封(fēng)無備件,且鋁製合金材質的密封易變型(xíng),不能進行調整。因此,通過討論,決(jué)定在外密封擋板與軸承箱體之間加(jiā)環形(xíng)毛氈,利用毛氈的縮絨、抗震特性,起到(dào)進一步封油作用。
  氈圈密封的設計結構非常簡單(dān)且(qiě)形(xíng)式(shì)較多,能適應的軸轉速的範圍很廣,並且在安裝時與(yǔ)軸的表麵形成(chéng)緊密的接觸(chù)而不會產生很大(dà)的接觸壓力。設計時密封腔底部擋環(huán)與軸之間的(de)實際(jì)運轉間(jiān)隙必須嚴格控製。一般間隙在0.25~0.40mm以內,否則氈圈磨損(sǔn)嚴(yán)重。35萬噸風機改造如下圖所示:
  軸承箱外密封擋板是通過螺絲與(yǔ)軸承箱固定的,拆卸外密封擋板,並(bìng)清理油漬、雜質。將毛氈剪裁成半(bàn)圓環型,分別加在軸承箱上(shàng)、下擋板(bǎn)之間。毛氈頂部高出密封牙(yá)頂約1.5mm,使毛氈起到進一步封油作用。應用此方法,可能會使轉子高速轉動過程中與毛氈摩擦產生熱量,使轉子軸表麵溫度升高,因此,需要風機運行後不斷進行監測,防止軸溫過高。
  5、運行狀態分析及結論(lùn)
  SFL16A型風機(jī)未帶煙氣試車,風(fēng)機轉子(zǐ)轉速1836r/min,風(fēng)機各項數據正常,運行平穩(wěn),軸承箱風機端密封處無漏油現象(xiàng)。SFL16A型風機帶煙氣運行,風機轉子轉速(sù)2781r/min,風機各項數(shù)據正常,運行平穩,軸承箱風機端密封處無漏油現象。綜上所述,風機運行時,潤滑油經過直通式齒形密封的減壓後,在毛氈進一步作用下(xià),達不到滲漏所需的壓力條件。由此可(kě)見,具有彈性、耐(nài)磨特性的毛氈可以適用於高速旋轉設備的密封,取得了一定效果(guǒ)。
  由於大軸徑的引風機功率較大,葉輪較大,任何改進方案都必須審慎從事,三(sān)思而後行。要反複考慮改造後可能帶來的意(yì)外(wài)不良(liáng)後果。如軸溫是否會增高(gāo),摩擦阻力是否會增大(dà),功耗是否增大等。起動前,必須先盤車,嚴格按操作規程進行操作。
  參考文獻
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