多繩摩擦式提升機導(dǎo)向輪常見故(gù)障及處理方法的研究與應用

2016-03-18

肖(xiāo)偉
(河北省(shěng)開灤股份有限公司呂家拓礦業分公司)
  摘 要:本文針對多繩摩擦(cā)式提升機導向輪更換後出現的常見故障現象,通過研究和探索,提出了導向輪異響消除、導向輪異常遊動(dòng)控(kòng)製、磨損軸瓦刮研、主軸破損修複等一係(xì)列做法,通(tōng)過在呂家坨礦新主井上導向輪的實施和應用,有效(xiào)地解決了新導向輪異響、大幅遊動、軸瓦燒(shāo)瓦、主(zhǔ)軸擋板槽破損等難題,取得(dé)了明顯的效果。
  關鍵詞:多繩摩擦式(shì)提升機天(tiān)輪;導向輪;現場(chǎng)加(jiā)工;異常遊動;安全高效
  1.概況
  河北開灤(luán)股份公司呂家坨礦混合(hé)井井徑8.3m,井深876.5m,井(jǐng)架高度62.5m,井筒內運行四層三車罐籠兩個(gè),20t箕鬥兩個。新主井(jǐng)提升機型號:JKMD—4.5×4落地式四繩摩擦輪提升機,井架安裝導向輪兩個,導向輪直徑(jìng):4500mm,天(tiān)輪寬度:1400mm。自新主(zhǔ)井上導向輪更(gèng)換後,即先後出現了周期性異響,軸瓦異常磨(mó)損,遊動輪、固定輪南串,遊(yóu)動輪擋板燒軸等(děng)問(wèn)題。由於導(dǎo)向輪質量龐大、安裝位置較高,更換周期長,經研究決定,利用檢修(xiū)時間根據故障現象現場逐一組織處理(lǐ)。
  2.故障現象及原因分析
  故障現象一:天輪擋板磨損,1#輪軸瓦(擋板)螺栓切,遊動輪南移。
  原因1:天輪安裝工(gōng)藝錯誤(wù),導致各天輪2.5mm遊動間隙消失,天輪運轉(zhuǎn)過程中軸向遊動導(dǎo)致擋板磨損,1#天輪軸瓦螺栓切斷。
  原因2:天(tiān)輪中心線偏移提升中心(xīn)線約3.5mm,天輪運轉過程中自(zì)動調中,造成天輪整(zhěng)體南移,同(tóng)時也進一步加大了擋板磨損及(jí)軸瓦螺栓徑向負荷。
  故障現象二:4#天輪(固定輪)左右遊動。
  原因(yīn)1:天輪主軸、鍵、固定輪設計過盈配合等級偏低(dī)。
  原因(yīn)2:施工(gōng)工具設計不合理,預緊力不足,對口螺栓(shuān)鬆動。
  故障三:3#天輪左右遊(yóu)動量大,1#、2#遊動輪遊動量極小。
  原因1:初步判斷為由於鋼絲繩撚向自旋。
  原因2:3#天輪主(zhǔ)軸軸位磨損。
  故(gù)障(zhàng)四:3#天輪主軸軸位磨損。
  原因:組裝天輪過程中未(wèi)對加油孔進行徹(chè)底清理含雜質(zhì)。
  故(gù)障五:周期性異響。
  可能性1:異響來源於4#輪(固定輪):
  原因:固定輪輪轂、主(zhǔ)軸配合間隙過大,運(yùn)轉過程(chéng)中,固定輪與(yǔ)主軸間相對錯動。處(chù)理方法:根據(jù)塞尺測量數據,增設銅皮調整間隙。
  可能性2:異響來源於3#輪(遊動輪):
  原因(1):由於安裝過程中對口螺(luó)栓(shuān)預緊力不(bú)足,運轉過程中軸(zhóu)瓦在一個圓周內(nèi)受力不均,或軸瓦螺(luó)栓(shuān)鬆動導致軸瓦磨損嚴(yán)重或變形,進而造成軸與軸瓦(wǎ)之間(jiān)出現錯動。
  原因(2):主軸在3#輪軸位處磨損(sǔn)、表麵(miàn)形態被破壞(huài),以致當主軸與3#輪出現相對轉動過程中出現異響。
  原因(3):主軸在3#輪軸位處磨(mó)損、表麵形態被破壞(huài),以致(zhì)當主軸與3#輪出現軸向錯動過程中出現異響。
  可(kě)能性3:異(yì)響來源於天輪(lún)偏擺:
  原因:由於天輪(lún)偏擺(bǎi)過大(安裝(zhuāng)測量Z大值為4mm),導致輪輻受力變形產生異(yì)響。
  故障六(liù):天輪中心線偏離提升中心線3.5mm。
  原因1:新天輪軸承座中心間距較舊天輪小7mm,安裝基準選擇錯誤,以1號遊動輪為(wéi)基準。
  3.處理過程及方法(fǎ)
  更換天輪限位(wèi)擋板形式。1號輪(遊動輪)外側軸瓦螺栓切(qiē)斷11條,擋板(bǎn)無法定位,且出(chū)現(xiàn)了擋板、主軸高溫摩擦現象,導致(zhì)擋板及(jí)主軸不同程度磨損。因天(tiān)輪輪轂螺栓孔內(nèi)有(yǒu)切斷的螺栓,次使用改造前形式(shì)擋板對(duì)遊動輪進行定位。自此先後兩次更(gèng)換擋板,擋板均嚴重磨損,且出現主軸限位槽、擋板研磨現象,當軸向磨損(sǔn)量達8mm後,磨損現象消(xiāo)失,綜上分析(xī)得知,新天(tiān)輪運轉過程中產生了向擋板方向的軸向力(lì)。
  主軸水平度、垂直度測量。根據異(yì)常軸向力產生原因,分別組(zǔ)織測量主軸水平度及(jí)垂直度,水平度:0.13‰、垂直度:0.11‰,均滿足安裝要求,進而排除了水平度、垂直度問題。
  對天輪各對口(kǒu)螺栓二次預緊(jǐn),消除周期性異響(xiǎng)。安裝公司分4班組織完成了對天輪各螺栓緊固工作,異響明顯降低,但仍然存在類似於主軸、軸瓦錯位的異響。
  現場(chǎng)安裝刀架,利用提升機運轉,現場製(zhì)作主軸限位槽。根據現場實際完成車刀架、夾具的設計安裝。利用提升機帶動導線輪主軸轉動(dòng),選用CA6140手動(dòng)進給刀架,完成限位槽初次加工。利用電銼刀,現場修補2mm倒角,表麵(miàn)粗糙度處理。
  對擋(dǎng)板重新選型,利用卡箍式擋板(bǎn)對天輪軸向限位。由於軸瓦內切斷的螺栓無(wú)法取出,原擋板已無法固定,現場(chǎng)研究決定將擋板形式更(gèng)換為卡箍式(shì),為延長軸瓦螺栓處理贏(yíng)得了時(shí)間。
  主軸修磨,軸瓦修(xiū)補。針對主軸3#輪位置及軸瓦出現的磨損現象,組織了主軸表麵修磨及(jí)軸瓦接觸麵、瓦背修整。
  增設銅皮調整(zhěng)固定輪、主軸間隙。測量固定輪C型鍵對麵輪轂、主軸間隙為0.15mm,墊100mmX30mmX0.1mm銅皮兩塊,提升機試車,周期性異響及南串(chuàn)現象消失(shī)。
  4.應用效果
  呂家坨煤礦目前共有提升機5部,導向輪多已到達使用周期,此次新主井上天輪暴露出來的天輪異響、異常軸向串動、燒瓦、燒軸等一係列故障(zhàng)均為天(tiān)輪安裝的疑難問題,通(tōng)過故障原因分析(xī)及各項應(yīng)急措施,既保證了礦井安(ān)全生產,又(yòu)成功地解決了各類問(wèn)題,積累了大量工作經驗,對今後天輪安(ān)裝工作(zuò)具有較高的指導意義。
  5.結束語
  天輪異響消除、軸向串動控製、軸瓦修補、主軸現場加工(gōng)、卡箍式擋(dǎng)板等做法,保(bǎo)證了天輪安全高效的運行,消除了(le)設備(bèi)隱患,為礦井創(chuàng)造了可觀(guān)的經濟效益。
  參考文(wén)獻:
  [1]晉民傑(jié),李自貴.礦井提升機[M].北京(jīng):機械工(gōng)業出版社,2011.
  [2]張複德.礦井提升設(shè)備[M].北京:煤炭工業出版社(shè),1998.
來源:《中國機械》2014年第(dì)6期
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