高速線材廠精軋機組軋輥軸軸竄、研油膜軸承(chéng)原因(yīn)分析及處理方法

2016-04-08

法澤香(xiāng)
(通鋼培訓中心)
  摘 要:對通鋼國產高速線材軋機精軋機組在設計、製造、使用、裝配存在的問題(tí)進(jìn)行分析,並(bìng)介紹了針對各種問(wèn)題采取的改進措施。改進後精軋機組故障時間由每月9小時以上降至3小時左右。軋機下線架次由每月(yuè)5架降至2架。設備(bèi)穩定性有較大(dà)提高。
  關鍵詞:高速線材軋機(jī);精軋機;軸竄;研油膜(mó)改進
  前言:通鋼高速線材廠,是以生產線材為產品的企業。其中精軋機為(10架)懸(xuán)臂側交45度無扭精軋機組,是生產線上的主要機械設備。從投產以來,隨著年產量逐年提高,常規(guī)檢修的軋機上線後使用周期太短,已經不能滿足產品質量和產量的高標準、高要求。工(gōng)人維修(xiū)工作量及勞動強度增大(dà),生產(chǎn)成本增高,軋線熱停工時間增加。因此(cǐ),怎樣提高(gāo)軋機作業率,延長軋(zhá)機(jī)使(shǐ)用壽命,成為生產作業中首要解決的問題。
  通過對下線精軋機檢修故障原因進(jìn)行分析,從中發現軋輥(gǔn)軸(zhóu)軸竄、油膜軸承損壞是軋機產生故障的主要原因。因此對兩大原因進行逐項分析,並製(zhì)定有效的改進措施。
  1.軋機(jī)軋輥(gǔn)軸軸向竄動原因
  1.1軋輥(gǔn)軸推力軸承圓鎖帽失效鬆動。失去軸向(xiàng)限位功(gōng)能處於不穩定狀態,軋製時,軋輥軸上下浮動(dòng)產(chǎn)生的軸(zhóu)竄。
  1.2推力(lì)軸(zhóu)承小套鬆(sōng)動。軋(zhá)輥(gǔn)軸(zhóu)推力軸承是通過鍵(jiàn)配合(hé)與軸承小套安裝在軋輥軸上(shàng),軸承(chéng)小套及鍵與軸麵配合間隙過大,在(zài)軋製時兩者相互運動,軸承小套(tào)端(duān)麵與軋輥軸(zhóu)軸(zhóu)肩相對磨損產生間隙,產(chǎn)生軸竄。
  1.3推力軸承損壞產生的軸竄。由於推力軸承供(gòng)油不足、齒輪齒形誤差過大產生偏載導致軸向力過大,軋(zhá)製過程中堆鋼產生極大的軸向力,使負載增加造成(chéng)推力軸承損壞產生的軸竄。
  1.4裝輥時產生錯滾(gǔn)導致兩軸軸向拉力不均,推力軸承負載加大過熱(rè)磨損,產生(shēng)間隙導致軸(zhóu)竄(cuàn)。
  2.軋機研(yán)油(yóu)膜軸承原(yuán)因
  2.1潤滑係統方麵原因
  2.1.1油中含有(yǒu)水、雜質超標研油膜(mó)軸承。由於油膜軸承工作時形成油(yóu)膜(mó)將相互轉動(dòng)部件分離開,形成液(yè)體摩擦,其間隙較小,若水和(hé)雜質進入油(yóu)膜,則損壞油膜軸承。水和雜質的來源:一是由於(yú)軋機軸竄密封損(sǔn)壞,軋輥冷卻水(shuǐ)帶氧化鐵皮進入機體,隨(suí)回油進入油箱,部分雜質經油(yóu)泵隨供油進入油膜軸承。二是裝配過程中(zhōng):零部件(jiàn)處理不淨殘留雜質以及殘留密封碎片,同時可隨(suí)供油進入油膜軸承。三是管路(lù)密封件老(lǎo)化:管路內(nèi)密封長時間受(shòu)油侵泡發生化學反應,失去固有特性變質(zhì)脫落,脫(tuō)落密封雜質進入油膜軸承或阻塞油路。
  2.1.2軋機擺臂爬機(jī)管路配管不合理。現共有軋機30架(用一備二),不同(tóng)生產廠家的軋機(jī)配管各不相同,一些廠家配製的管路工作時易產生振動(dòng)、受拉,連接部位鬆脫、管路斷裂潤滑油內泄,使潤滑點供油不足、斷油(yóu)燒毀油膜軸承。
  2.2檢修裝配方麵的原因
  2.2.1檢修裝配時油(yóu)膜位置裝錯,形(xíng)不成油楔而研油膜軸承。
  2.2.2拆卸(xiè)軋(zhá)機供油管路時,拆卸下油管隨意亂放,使雜質進入(rù)管(guǎn)內,隨供油一起(qǐ)被送到潤滑部位,破壞油膜造(zào)成油膜軸(zhóu)承損(sǔn)壞。
  2.2.3過濾器失效,過濾器在使用過程中,由於安裝不規範和更換(huàn)不及時,過濾網破損,起不到過濾(lǜ)作用,使雜質大量進入軋機損害油膜。
  3.改進措施
  3.1軋機軋輥軸軸向竄(cuàn)動改進措施(shī)
  3.1.1將軋輥軸推力軸承圓鎖(suǒ)帽改造成花鍵式螺帽(mào),並(bìng)用平鍵固定,防止(zhǐ)鬆動。
  3.1.2改造(zào)軋輥(gǔn)軸取消軋輥軸軸承(chéng)小套,直接增大推力軸承安裝處軸(zhóu)徑,將(jiāng)推力軸承直接裝配(pèi)在軋輥軸上,減少軸、軸承(chéng)小套製造和(hé)裝配誤差,防止在軋製(zhì)力作用下相對(duì)運動,產生(shēng)磨損,發生軸竄(cuàn)。
  3.1.3對易鬆動部位塗(tú)膠防鬆,主要使用圓柱體固持膠及螺(luó)紋鎖固膠,防止相對磨損產(chǎn)生軸(zhóu)竄。
  3.1.4檢修裝(zhuāng)配時協助裝輥人員,調整裝輥(gǔn)軋輥保證裝配質量。
  3.2研油膜(mó)改進措施
  3.2.1重新設計擋環密封,保證(zhèng)密封磨損後有一定的位置補償和(hé)定期更換密封,控製軋機軸竄,控製汙染物進入。軋機油(yóu)中含水(shuǐ)量由改造前5%以上降至改造後0.5%左右。
  3.2.2潔淨油質,保證油中雜質不超標,定期和不定期更換過濾器,保證濾油質(zhì)量。
  3.2.3嚴格要(yào)求所有參與軋機檢(jiǎn)修的人員,保證檢修裝配過程(chéng)中潔(jié)淨無雜質,防止檢修(xiū)過程中管路油口部分二次汙染。
  3.2.4重新配製爬機油管,對不(bú)同廠家的軋機機體(tǐ)內爬機管路進行統一配管,采用了漲管式集中配油紫銅管爬機管路,同時對所有(yǒu)軋機爬機管(guǎn)路進行固定,起到防止(zhǐ)管路振動及管路斷裂問(wèn)題。
  4.結束語
  通過精軋機組軋輥軸軸竄(cuàn)、研磨油的(de)改造,精軋機組發生故障的次數(shù)及故障停機時間較以前大幅度降低。故障停(tíng)機(jī)時間由月均(jun1)9小時(shí)降至月均3小時,年節約72小時。下線軋機由以前月均5架降至現在月均(jun1)2架(jià)左右(yòu)。軋機作業率在90%以上,有效促進了產(chǎn)量的不斷提高。雖(suī)然經過一係列改進措施,精(jīng)軋機的故障大大降低,工作取得了一些成就,但也清醒地看到改進(jìn)措施仍有一(yī)些不足的地方,例如改進後的密(mì)封易磨損,推力軸承拆卸困難等,需要今後進一步改進完善。
 來(lái)源(yuán):《企業文化(中旬刊)》2013年9期
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