李俊偉 卓慶華 丁陽 張文斌
(安陽鋼鐵股份有限公司煉軋廠)
摘 要:本文以實例為依據,從懸掛減速機蝸(wō)杆軸端的漏油情況和懸掛減速機輸出軸的漏油情況兩個方麵,分析了冶金轉爐(lú)機械中常見的(de)漏油情況及原因,並以實際(jì)情況為依據,探討了針對性的解決措施,以期為降低冶金轉爐機械設備的耗材,保障企業的經濟效益提供參考價值。
關鍵詞:冶金轉爐機(jī)械;漏油原因;解決(jué)措施(shī)
在冶金行業中,由於生產(chǎn)節奏較快,機械設備(bèi)始終處於高負荷的運轉中,容易出現漏油情況,尤(yóu)其是轉爐機械更是如此,其漏油原因主要(yào)為零部件的材質或者工藝不佳;密封材料(liào)過度磨損與老(lǎo)化變質;裝配工藝不合(hé)適(shì),如襯(chèn)墊破損或者出現(xiàn)位移等(děng)。因此,分析冶金(jīn)轉(zhuǎn)爐機械的漏油原因,探討其解(jiě)決措(cuò)施,對於延長機械設備使用年限,提高企業經濟效益(yì)有著重要的意義(yì)。
1 案例情況(kuàng)簡介
某(mǒu)鋼廠企業有6座100噸的轉爐(lú),其傳動係統為半懸掛減速機傳動,利用左右兩個減速機帶動中間齒輪實現冶金轉爐轉動。6座轉爐的懸掛(guà)減速機都不同程度出現了漏油情況,主要部位是減速機的蝸杆(gǎn)密封處,以及齒(chǐ)輪和轉爐傳(chuán)動耳(ěr)軸處。漏油情況加(jiā)快了企業(yè)油品的(de)消耗速(sù)度,影響了製動(dòng)器與電機使用年限,增加了企業的運營成本。
2 冶金轉爐機械漏油情況的原因分析
(一)減速機蝸杆密(mì)封處的漏油原因。在減速機蝸杆密封出現漏油後,雖然企業及時更換了密封(fēng),但(dàn)是效果並不(bú)理(lǐ)想,經過(guò)維修人(rén)員的認真分析,其漏油原因主要為兩點:①減速機蝸杆的軸套被油(yóu)封唇口磨損出溝痕,重新更換時唇口較(jiào)小,沒有起到應有的油封作用;②軸套安裝的倒角角度錯誤,安裝的過程中損壞了密封唇口,導致出現漏(lòu)油情況。
(二)齒輪與(yǔ)轉爐傳動耳軸處的漏油原因。在耳(ěr)軸處出現漏油問題後,維修人員依據經驗經驗更換(huàn)密封,但是漏油情況並沒有得到(dào)有效解決。經過(guò)維修人員的認真分析,此處出現漏油的原因主要為三個方麵:①密封槽的左右兩麵出現嚴重磨(mó)損,使得其光潔度無法(fǎ)達到(dào)春心密封(fēng)的要求,降低了密封的效果,並且唇(chún)口的設計較小,密封的效果(guǒ)欠佳;②密封槽前麵因(yīn)為彈(dàn)簧壓力,使得(dé)橡膠麵(miàn)被軸(zhóu)磨損嚴重,使得密(mì)封(fēng)失去作用;③此處采用無骨架密封,油封與油槽中配合不緊密,在(zài)減(jiǎn)速機的輸出軸運行(háng)時,其產生的振動擠壓使油封隨(suí)軸運轉而導致油液流(liú)出。
3 冶金轉爐機械漏(lòu)油情況的(de)解決措施
(一)懸掛減速機(jī)蝸杆密封處漏油情況的(de)解決(jué)措施。為了解決此處的漏油情況,維修人員采取了兩方麵的措施:一方麵,維修人(rén)員采用了軸承鋼的材質,重新製作了懸(xuán)掛減速機蝸杆的軸套,並且將軸套的外徑尺寸增加了1mm,軸套外表麵利用磨床進行拋光且采取(qǔ)鍍鉻處理,加大了軸(zhóu)套安裝的(de)倒角角度,從原來的2×30°改為3×45°。通(tōng)過這(zhè)樣的處理措施,不但解決了(le)懸掛減速機蝸(wō)杆軸套的磨損問題,而且增加了油封唇口(kǒu)的過盈量,提高了(le)油封的效果(guǒ)。需要注意的是,在加(jiā)大軸套外(wài)徑的尺寸(cùn)和軸套安裝(zhuāng)的倒角角度時,維修人員需要確保(bǎo)尺寸與(yǔ)角度適當,防止(zhǐ)油封唇口出現磨(mó)損。另一方麵,維修人員將蝸杆軸端的壓蓋從普通型改為迷宮式,並安裝頂絲(sī)使其隨軸旋轉,這樣可以為蝸(wō)杆密(mì)封再增加一道保障,可以有效解決蝸杆密封處的漏油問題(tí)。
(二)懸掛齒輪與轉爐傳動耳軸處漏油情(qíng)況(kuàng)的解決措施。由於此處漏油原因較為(wéi)複雜,維修人員針對漏油情況,從四個方麵采取了針對性的解決措施:①采取加布無骨架J形的油封形式,使油槽的左右兩麵為靜態密封的狀態,並且選用高強度和高彈性的材質,增強油槽的密封效果。經過這樣的改進措施,油封唇口的密封性大大增強,提高了油槽(cáo)補(bǔ)償量,有效延長了油封的使用(yòng)壽命;②改進油封唇口過盈量方麵的設計,按照油氣潤滑與使用壓力的特點,優化設計唇(chún)口的過盈量,減小唇口處(chù)的摩(mó)擦係數,提高油封唇口的密封性能;③采(cǎi)取高性能的配方,並在混(hún)煉膠(jiāo)中(zhōng)添加耐磨材料,提高(gāo)橡膠麵的(de)使用壽命(mìng);④將外側(cè)的(de)壓蓋改為迷宮式的(de)密封,並以卡(kǎ)套型的帶式密封作為二道密封,加裝設計回(huí)油孔,使漏油重新回到油箱;⑤為了(le)避(bì)免無骨架(jià)油封的隨軸旋(xuán)轉(zhuǎn)問題,維修(xiū)人員對油(yóu)封采取加寬3~4mm的措施,利用端蓋將油(yóu)封擠壓變形,使其緊貼於油(yóu)槽的內壁。通過采取多方麵的改進措施,使得耳軸密封得到J型油封密封、迷宮式油膜密封、卡套(tào)型帶式密封和(hé)回油孔等四個方麵(miàn)的保護,大大提(tí)高(gāo)了耳軸密(mì)封的效果,徹底解決了其漏油問題。
4 結束語
總之(zhī),冶金轉爐機械的漏油情況不但關係到設備的(de)使用年限,以及產品的質量與生產效率,而(ér)且(qiě)關係到設備的安全運行與企業(yè)的經濟效(xiào)益,其重要性不容忽視。為了解決冶金轉爐的漏油問(wèn)題,保障機械設(shè)備正(zhèng)常運行,一方麵(miàn)既需要維修人員認真分析(xī)冶金轉爐機械的主要漏油原因,並針對漏油原因采取(qǔ)針對(duì)性的解決措施,另一方麵又需要冶金企業製定完善的規章製度與管理措(cuò)施,監(jiān)督維(wéi)修人員做好冶金轉爐機械設備的日常檢查(chá)與維護工作(zuò),定期對冶(yě)金轉爐設備進(jìn)行保養,努力做到防微杜漸,才能真正避免冶金轉爐出現漏油問題,延長冶金轉(zhuǎn)爐機(jī)械設備的使用年限,降低企業的(de)成本消耗,從而推動冶金企業的健康可持續發展。
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來源:《科技經濟市場》2015年07期(qī)