範平
(濟南鋼鐵集團有限公司中厚(hòu)板廠,山東濟南 250101)
【摘 要】濟鋼中厚板(bǎn)廠針對鼓風機軸(zhóu)封漏油問題進行(háng)了改進,取得(dé)良好(hǎo)效果,本(běn)文對鼓風機軸封(fēng)漏油的原因和改進方案進行了闡述。
【關鍵詞】鼓風機;軸封;擋油板;回油孔
一、問題提出
濟鋼中厚板廠現有離心式鼓風機20台,分別用於加熱爐(lú)、熱處理爐、軋機主電機冷卻、地(dì)下室通風。它們對生產的正常運行有著重要的影響。
離(lí)心式鼓風機的結構如圖(tú)1。
由圖(tú)1可以看出,離心式鼓風機由機(jī)殼(ké),葉輪,主(zhǔ)軸,油箱,聯軸器,電機(jī)組成。油箱兩端為軸承(chéng)座,主軸上的兩盤滾動支撐軸承分別安裝在兩個軸承座內,軸承座外側為軸封,防止潤滑油泄漏,這種風機的(de)結構簡單,運行穩定,但是,在(zài)使用中發現,風機軸封處密封效果不好,泄漏非常(cháng)嚴重,不(bú)僅汙染了環境、增加了設備維護的工作量,而(ér)且,縮短了風機的運(yùn)行壽命,提高了運行成(chéng)本,每年由於軸封磨損導致的(de)泄漏達120噸,由於風機停機所造(zào)成的停產達100餘(yú)小(xiǎo)時。
二、原(yuán)因(yīn)分析
風機軸封處的結構如圖2。
由圖2可以看出,風機軸承座的定位端蓋上裝有密(mì)封端蓋,密封端蓋壓緊密(mì)封填料,使密封填料緊緊壓靠在主軸上,以防(fáng)止旋轉軸承飛濺出的潤滑油從主(zhǔ)軸表麵與端蓋間(jiān)的間隙泄漏出(chū)來。但是,密封填料使用壽命很短,一般(bān)僅30天左右,就(jiù)會嚴重磨損,導致潤滑(huá)油的泄漏,因此需要經常更換密封填料以保證密封的效果,同時,在運轉過程中(zhōng),密封填料也對主(zhǔ)軸造成磨損,時間越長,對主軸的磨損就越嚴(yán)重,Z終(zhōng)導致主軸的強度下降,使主軸報廢,大大縮短了主軸的使用壽命(mìng)。
三、改進方案
針對這種狀況,經過反複的分(fèn)析研究,對軸封進行了改進,改造後(hòu)的軸封(fēng)結構如圖3。

在軸承和鎖緊螺母之間加裝(zhuāng)了擋油(yóu)板,擋油板厚度為1mm,其表麵光潔度要盡(jìn)量(liàng)高,以盡量減少(shǎo)擋油(yóu)板(bǎn)本身(shēn)旋轉對潤滑油造成的攪動和飛濺,擋油板和軸承之間留(liú)有5mm的間隙,以保證(zhèng)潤滑(huá)油從軸承裏正常飛(fēi)濺出,對軸承進行(háng)正常的冷卻和潤滑,擋油板(bǎn)外緣高度高(gāo)出軸承(chéng)滾動體3mm,確保從(cóng)滾動體(tǐ)飛濺出來(lái)的潤滑油被(bèi)擋油板擋住,擋油(yóu)板呈弧型(xíng),落到擋油板內側的潤滑油在擋油板高速旋轉(zhuǎn)時被甩到(dào)定(dìng)位端(duān)蓋軸承側上,在定位端蓋上開一道環形回油槽,回(huí)油(yóu)槽下部開回油(yóu)孔,箱體上也(yě)開有回油孔,與油箱相通,端蓋(gài)上的回油孔和箱體上的對正後(hòu),軸承飛濺出的潤滑油,在擋油板和環形油槽的作用下,Z終,匯集到定位端蓋的下部,通過(guò)回油孔流回油(yóu)箱,從而解(jiě)決了風機長(zhǎng)時間運行時(shí),定位端蓋內由於聚(jù)集(jí)的潤(rùn)滑油太多(duō)以及潤滑油連續不(bú)斷的飛濺到主軸上而造成從軸封處的泄漏,同時也解決(jué)了原來軸封結構中存在的密封填料磨損造成的泄漏以及(jí)填料對主軸的磨損。
四、經濟效益
風機軸封(fēng)改造後,不僅徹底杜絕了泄漏,僅此一項,每年(nián)降低潤滑油消耗(hào)120噸,挽回損失96萬元,而且,極大降低了設備(bèi)維護(hù)的工作量,延(yán)長了主軸(zhóu)的(de)使用(yòng)壽命,每年減少維修停機(jī)時間達84小時,挽回(huí)經濟效益30餘萬元;通過改進軸封(fēng),每年帶來126餘萬元的(de)經濟效益。
五、結束語
如何保障設備潤滑無(wú)泄漏安全、穩定、環(huán)保運行是我們必須解決的一個問題(tí),鼓風機軸(zhóu)封的改進給了我們一點啟示。