蒼雲峰
(哈(hā)爾濱重型機器有限責任公司)
摘(zhāi) 要:鬥輪機(jī)故障是一個連續、多發的問題,其(qí)普遍出現在回轉機構。本文通過分析回(huí)轉軸以(yǐ)及大小齒輪之間的間隙,並對相關問題作了研究,製定出科學的故障處理和預(yù)防方案,通過重新調整齒輪間(jiān)隙來保證鬥輪機運轉效(xiào)率,提高鬥輪機回轉機構的運行(háng)質量,防止故障的發(fā)生。
關鍵詞:鬥輪機;回轉機構;大小齒輪
鬥輪機回轉機構是鬥輪(lún)機工作中不可缺少的(de)重要組成(chéng)部分,它位於(yú)門坐以及門柱之間(jiān)的轉盤上麵,是通過電動機、傳動軸套以及渦輪式減速機共同組成的。回(huí)轉軸成在整個轉輪及運行過程中發揮著(zhe)支(zhī)撐作用,是通過上下支(zhī)座、座圈、軸(zhóu)承本體(tǐ)構成的,上(shàng)下(xià)支(zhī)座、座圈以及轉(zhuǎn)盤之間通常都采用焊接方式進行焊接,且整個座(zuò)圈同螺栓之間分(fèn)別采用了軸承例外(wài)串聯方式進行連接(jiē),是通過電動機驅動運轉的。就這(zhè)種鬥輪機工作原理總結(jié),回轉機構故障的發生(shēng)與這些方麵不可分開。因此,這裏我們就鬥輪(lún)機(jī)回轉(zhuǎn)機構故障的發生以及有關預防措施進行分(fèn)析。
一、研究資料總結
某公司原來的鬥輪機型號為DP1250/2000.30,該機械在工作中發揮(huī)著重要(yào)的作用,是單位堆取材料的(de)主要設備,是通過電動機帶動減速箱的方式進行運轉的。該機械自從進入單位投入使用之後,一直沒有發生過重大事故。但是在2009年(nián),機械(xiè)在運轉的過程中逐漸出(chū)現了異常聲音,但是受到工作(zuò)人員工作水平和企業(yè)管理(lǐ)製度欠缺的影響,使得當時人們並沒有重視鬥輪(lún)機運轉質量(liàng)。一直到2011年,通過對鬥輪機進行解體研究發現(xiàn),鬥輪機內部的軸承滾柱發生了嚴重的磨損,尤其是上下軸承(chéng)滾動的地方磨損更為嚴重,其他部位僅僅出現了一些輕微的磨損痕跡和變形情況。在2012年,公司對原來的設備進行(háng)了更換,但是在(zài)更換之後該設備仍然存在著一(yī)定的問題,本文就該公司(sī)鬥(dòu)輪機設備更換(huàn)之後存在的問題進行了總結,通過分(fèn)析相關原因探討了有關預(yù)防措施。
二、鬥輪機回轉機構故障產生原因及處理措施
1、回轉抽成更換之後出現的問題
該(gāi)公司的鬥輪機回轉軸承在更換(huàn)之後,投入使用之後不久(jiǔ)便出現了傳動軸固定不牢靠的現象,甚至是造成支座焊接脫離、大小齒輪錯位等現象。雖然在這些故障發生之後有關工作人員及時的對設備進行了搶修,將上下固定座之間的軸(zhóu)承和地板進(jìn)行了重新安裝,且調整了大小齒(chǐ)輪之間的(de)間隙。經過這些搶(qiǎng)修之後對鬥輪機進行了(le)回(huí)轉試運行,通過研究發現該接觸麵與機械原來相比較僅僅占據了五分之一(yī)左右(yòu),局部地區(qū)幾乎沒有接觸,造成了大範圍的齒輪間隙磨損,這(zhè)些磨損情況甚至可以說沒有規律性可言。
2、故障產生原因分析
根據上述的問題進行分析,鬥輪機在檢修調整之後(hòu)所產生的現象十分的突出,經過專業工作(zuò)人員對鬥(dòu)輪機回轉機構(gòu)的相關問題進行了(le)全麵、細致、深入的檢測(cè)發現(xiàn),這(zhè)些問題的產生主要是(shì)因為以下(xià)幾個方麵造成(chéng)的。
2.1、齒輪齒合間隙測量(liàng)
在鬥輪機運轉(zhuǎn)回轉機構的故障問題分(fèn)析中,通過在(zài)大齒輪上均勻的(de)布置四(sì)個(gè)測(cè)量(liàng)點,然後在其中得出相關的數據。經過分析研究(jiū)發現,大小齒輪之間的間隙Z大值為(wéi)0.7mm,Z小為(wéi)0.4mm,齒輪(lún)頂端的間隙為4.8mm,Z大的間隙為7.3mm。
2.2對回轉大軸承內、外滾(gǔn)圈同(tóng)心度(dù)的測量
將百分表(biǎo)置於軸承外齒圈(quān)端麵上表針指向內圈外側麵檢取軸承內外圈(quān)在轉動時的徑向(xiàng)變化值在軸(zhóu)承上等分8個檢測點並作出標(biāo)記每轉45°角測得(dé)一(yī)組數據然後(hòu)對測量的數據進行比較軸承(chéng)內圈與外圈在運轉過程發生徑向位移Z大(dà)3.3mm軸(zhóu)承內(nèi)、外滾圈明顯不(bú)同心。
2.3檢測(cè)傳動軸(zhóu)錐麵與(yǔ)小齒輪內錐孔配合間隙
用塞尺分別測量齒輪孔與(yǔ)軸上(shàng)、下配合間隙上端麵齒輪孔與軸配合處用0.01mm塞尺可以塞入下端麵齒輪孔與軸配合處用(yòng)0.5mm塞尺可沿圓周方向(xiàng)塞入200mm。解體小齒輪發現傳動(dòng)軸錐麵兩鍵槽中的(de)其(qí)中(zhōng)一個鍵槽磨損嚴重已無法使(shǐ)用兩(liǎng)個(gè)平鍵存在不同程度磨損。
2.4回轉驅動軸徑向彎曲跳動(dòng)檢查
拆除小齒輪使(shǐ)傳動軸處於不帶負荷狀(zhuàng)態,將(jiāng)百分表座置於傳動軸套端蓋上(shàng),表針(zhēn)指向軸上部的直麵(miàn)上,正反各轉動數周,表針讀數為1.08mm,表針指向軸Z下(xià)部錐麵,正反各轉動數周,表針讀數為2.5mm,軸在(zài)運轉過程中存在(zài)彎曲現象。
3、處理措施
三、結論分析與方案設計
根據以上檢測數據,進行了分析討論,得出以下結論,傳動軸套上下固定座法蘭位置發生了變化,軸承內圈與外圈(quān)中心不正,造成運轉過程中兩齒輪的中心距變化大,小齒輪與(yǔ)大齒輪齧合時兩節圓無法相(xiàng)切,導致小齒輪中心不正,需重新找正。傳動軸在長期使用過程中,下部(bù)錐(zhuī)麵處發生扭(niǔ)曲變形,存在1.08mm的彎曲,應更換新軸。傳動軸錐麵鍵槽損壞,小齒輪內(nèi)錐孔與傳動(dòng)軸(zhóu)錐麵配合不緊(jǐn),間隙較大。
處理方法及過程,根(gēn)據得出的(de)結論,專業製定了技術方案進行實(shí)施。逐一(yī)拆除油馬(mǎ)達、蝸輪減速機,解開小齒輪,解體更換磨損(sǔn)件及變(biàn)形的傳動軸,調(diào)整軸承間隙在0.2mm~0.3mm間,按要求加潤滑油後組裝好。解體渦輪減速機,檢查(chá)更換損壞件,調整蝸杆兩端的軸承間隙應在0.15mm~0.30mm間,蝸輪軸承間隙應(yīng)在0.10mm~0.2mm間。用千分表測量(liàng)蝸輪、蝸杆輪(lún)齒(chǐ)間的側隙(xì)符合0.38mm~0.53mm,齒頂間隙應符合0.44mm~0.66mm;檢測調整蝸輪、蝸杆的接觸斑點按齒高和(hé)齒長方向均不得小於55%。調整完後按(àn)工藝要求組裝(zhuāng)減速機,加潤滑油後(hòu)用專(zhuān)用(yòng)工(gōng)具轉動蝸杆,減速機(jī)應運轉應平穩、連續(xù)、無(wú)卡阻現象。鬆開回轉大軸承上、下座圈連(lián)接螺栓(shuān),然後人工拉動懸臂架,反複轉動軸承(chéng)使內外圈回到同心位置(zhì),對稱均(jun1)勻地(dì)緊固連接螺栓,預緊力為螺栓(shuān)屈服極限的60%~70%。割除傳動軸套上、下固定座法蘭並(bìng)清理底座焊疤,將傳動軸套吊裝到上(shàng)、下固定座內(nèi),用千斤頂將小齒輪與傳動軸進行裝配,使軸(zhóu)的(de)錐麵與小齒輪內錐孔配合緊固。重新確定小齒輪安裝位置,將上下固定座法蘭處於活(huó)動(dòng)狀態,在大小齒輪上下齒(chǐ)麵間各墊δ0.8mm的銅片,在小齒輪(lún)齒上下各(gè)裝設一個(gè)千斤頂對準大齒輪(lún)方向均勻施加(jiā)作用力,緩慢進行直至將大小(xiǎo)齒麵兩側銅片壓死,將上、下固定座法蘭點焊,取出銅片測量大小齒輪齧合間隙:齒(chǐ)側間隙為1.7mm,齒頂間隙為6.25mm。人工拉動懸臂架旋轉180°,再次測量大小齒輪齧(niè)合間隙(xì):齒側間隙為1.68mm,齒頂間隙為6.25mm,符(fú)合技術要求,將上、下固定座法蘭焊牢。
將(jiāng)蝸(wō)輪減速器吊裝到安裝位置進行找正,要求蝸輪軸與傳動軸的徑向偏差(chà)小於0.5mm,對稱均勻擰緊(jǐn)地腳螺(luó)栓。吊(diào)裝液壓馬達(dá),裝好各部(bù)油管接頭。在大小齒輪的齒麵薄薄塗上一層(céng)紅丹粉,組織鬥(dòu)輪機回轉試運,觀察大小齒輪齧合時接觸麵積在齒高方向約為(wéi)40%左(zuǒ)右,齒長方(fāng)向約(yuē)為(wéi)60%左右,回轉機構運行平(píng)穩,無(wú)異常響聲和卡澀現象,符合(hé)技術(shù)要求。
四、結束(shù)語
通過對鬥輪機回轉機構(gòu)的檢測,對設備故障現象進行分析,找到了故障發生的原因並製定方案實施。目前鬥輪機回轉機構運行穩定,大小齒輪齧合情況符合要求,未發生異常現象,為鬥輪機回轉機構檢修積累了豐富的實踐經驗,有助(zhù)於提(tí)高檢修水平。
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來源:《科學與財富》2014年9期