篩網沉降離心機在斜溝選煤廠的應用及改進建議

2018-09-10

劉建(jiàn)國,劉飛
(山西西山晉興能源公司斜溝煤礦選煤廠)
  斜溝選煤廠是一座特大型礦井型選煤廠,其設計處理能力15.0Mt/a。該廠粗粒煤泥先經旋流器組分級濃縮,然後分別采(cǎi)用粗煤泥(ní)離心機和篩(shāi)網沉降離(lí)心(xīn)機處理。自一期係統投入生產運行7a以來,先(xiān)後選用的(de)10台美國DMI44×132型篩網沉降(jiàng)離心機總體運行平穩,大大減輕了(le)濃縮機、壓濾機(jī)負擔,降低了混煤水分,在煤泥水處理係統中發揮了巨大作用,取得了較好的經濟效(xiào)益,但(dàn)是在使用和維護過程中,發現該型離心機部(bù)分構件的設計仍有優化空間。
  1 設(shè)備技術參數、結構和工作原理
  斜溝選煤廠采(cǎi)用的美國DMI44×132型篩網沉降離(lí)心(xīn)機,設計入料上限(xiàn)3mm,有效回收下限0.045mm,Z大(dà)礦漿入料量225m3/h,產品外在水分不大於18%,篩網尺寸1118mm×3353mm。該設備(bèi)具(jù)有運行可靠(kào)性(xìng)高,濾餅水分低,排料均勻、穩定、連續的優點(diǎn),為其產品均勻摻混煤創造了條件,與“弧形篩(shāi)預(yù)脫水+高頻篩”的處理方(fāng)法(fǎ)相比,產品水分可以控製在16%以內,單台(tái)處理量可達35t/h。
  篩網沉降離心機的內部構造見1圖。轉鼓在入料端為圓柱形,在中間過渡段(duàn)為圓錐形,在出料(liào)端(duān)篩網脫水段(duàn)為圓柱形,轉鼓靠近入料(liào)端(duān)的端麵上有溢流堰,調整該堰板深度即可控製料漿池(chí)的深(shēn)度(dù),靠近中間兩個溜槽為脫水產物排(pái)出口。進入沉降離心機入料室的煤泥水(shuǐ)在轉鼓轉動產(chǎn)生的離心(xīn)力(lì)作用下(xià),在沉降脫水段實現初步固、液分離,固體物料下沉到底部緊貼機體內壁,被轉鼓內的(de)螺旋轉(zhuǎn)子推送到篩網脫水段,上層(céng)澄清液體和細微顆粒通過溢流堰排出,被螺(luó)旋轉子推送到篩網脫水段的煤漿在擠壓力和離心力的共同作(zuò)用下,在篩網脫水段進行二次脫水後(hòu)被螺旋轉子推送到(dào)卸料端,被卸料刮刀刮出成為濾餅產品,Z後篩網脫水(shuǐ)段濾液和溢流堰流(liú)出的離心(xīn)液匯集(jí)到一起排出。
  2 使用效果
  使用過程中,多次對DMI-44×132型(xíng)篩(shāi)網沉降離心(xīn)機進行檢查(chá),發現其具有以下(xià)特點:
  (1)產(chǎn)品外在水分低。該型沉(chén)降離(lí)心機產品水分在14%~16.5%之間波動,入料中被脫水(shuǐ)回收的煤泥超過60%。隨著入料中小於0.045mm粒級的增加,固體回收率(lǜ)也隨之增加(jiā),該指標的高低(dī)僅是一個使用效果的參考值。脫水率達到98.6%,即脫水產品中混雜的水(shuǐ)量占入料水量的1.4%時,脫水效(xiào)果明顯優於高(gāo)頻篩。
  (2)能有效回收大於0.045mm粒度級煤泥。在該型離心機脫水產品中,0.075~0.045mm粒度級為主導粒級,在產品中約占1/3,小於0.2mm粒級占50%以上,對細顆粒回收效果較好(見表(biǎo)1),進入下一段濃縮作業的固體量減少,大大減輕了濃縮和壓濾係統的負擔(dān),保證了煤泥水係統正常運轉。
  (3)提高了煤泥(ní)水係統工藝調整的靈活性。生產(chǎn)過程中,根據不(bú)同粒度(dù)級含量的變(biàn)化,需要(yào)減輕濃縮機負荷時,隻需要調整濃縮旋流器(qì)入料壓(yā)力或底流口直徑,便可調整沉降(jiàng)離心機入料(liào)量,調整靈活方便。
  (4)提高了產(chǎn)品質量穩定性。斜溝選煤廠主要產品包括氣精(jīng)煤和(hé)洗(xǐ)混煤,混煤產品(pǐn)對細粒度煤(méi)泥的均質化程度要求(qiú)較高,而篩網沉降離心機脫水產品水分低,產品出料連續(xù)、鬆散,能均勻摻入洗混(hún)煤,滿(mǎn)足洗混(hún)煤質量(liàng)的要求,這對保證混煤質量(liàng)均(jun1)衡(héng)、穩定有重要(yào)作用。
  3 存在的問題
  (1)應力應變器(見圖1)反饋的扭矩值準確(què)度差。應力(lì)應變器反饋的扭矩值需要定期校準,相同處理量下,扭(niǔ)矩值偏差Z大可達30%。如(rú)果扭矩過大時得不到準確反映,容易使安全銷折斷,影響設備正常運行(háng),且安全銷折斷後自動(dòng)開啟篩籃衝(chōng)洗水功(gōng)能,導致產品水分大幅波動。
  (2)潤(rùn)滑係統的熱交換器冷卻麵積小,冷卻(què)水流量表結垢嚴重。潤滑係統油泵從油箱內吸油,經過過濾(lǜ)器、水冷式熱交(jiāo)換器(圖2),然後經過流量開關分(fèn)配,分別(bié)送入主軸承、副軸承和齒輪箱,Z終回流到油箱。係統采用的冷卻器型號(hào)是AB-703-B4-FP,存在冷(lěng)卻麵積(jī)偏小、內部蜂窩狀通道容易結垢堵塞、潤滑(huá)係統的降(jiàng)溫效果差導致軸承溫度偏高、冷卻水流量表結垢導致(zhì)流量顯示不準確等問(wèn)題。在手動控製調(diào)節離(lí)心機進料閥(fá)門的情況下,不能根據離心機運行狀況對入料進行實時控(kòng)製和調節優化(huà),在入料濃度出現大幅(fú)波動時,扭矩變化較快,極易導致安全銷扭斷,影響了設備的(de)平穩運行。
  (3)入料端支撐(chēng)轉子的耳軸(zhóu)軸承潤滑標準(zhǔn)不合理,密封圈容(róng)易失效。靠入料端(duān)的軸承和(hé)支撐(chēng)轉子的耳(ěr)軸(zhóu)之(zhī)間有兩(liǎng)道骨架密封,其作用是將軸承(chéng)的潤滑係統和轉子的入(rù)料腔隔離,4個潤滑脂注入口分別對應不同的潤滑通道,需定期分別注入足量(liàng)潤(rùn)滑脂,確保密封圈得到充分(fèn)潤滑,同時保(bǎo)持軸承側(cè)的壓力高於轉子入料倉。斜溝選(xuǎn)煤廠先後有多台離心機出現煤泥水串入軸承潤滑係統的案(àn)例,在拆開後發現按照說明書指示潤滑脂注入量難以滿足實際需求,導致耳軸(zhóu)和(hé)骨架密封接觸部位出現磨損,密封圈失效(xiào)後,沉降離心(xīn)機入料倉內(nèi)的煤泥水滲入耳軸(zhóu)軸承潤(rùn)滑係統,Z終影響了軸承使用壽命。
  (4)篩網衝洗(xǐ)水噴頭容(róng)易磨損和堵塞。離心機篩網為鋼結構筒體,上麵布滿一排13個邊長為50.8mm的(de)方孔,筒體內部粘(zhān)結細長孔的碳(tàn)化鎢篩(shāi)瓦和陶瓷片。在工作(zuò)過程中,篩網脫(tuō)水段的物料承受500g的離心力,被脫除的離心液高速甩向由耐磨陶瓷保護的(de)離心液倉體,而沒有(yǒu)耐磨陶瓷保護(hù)的篩網衝洗水噴管及噴頭暴露在外,容易受到離心液的衝擊而造成磨損。由於篩網衝洗水噴頭孔徑(jìng)過小(xiǎo),在使用潔淨(jìng)度較差的循環水時還容易堵塞。
  (5)濾餅卸料衝洗噴頭(tóu)容(róng)易堵塞,導致濾餅卸料刮刀(dāo)使用壽命受(shòu)影響。DMI篩網沉降離心機在卸料端裝有阿留馬鋁錳合金材質的濾餅卸料刮刀,設計使(shǐ)用(yòng)壽命2500h。使用過程中發現(xiàn),沉降離心(xīn)機(jī)卸料端物料在刮刀四周槽體上粘連現象較(jiào)明顯,使刮刀和周圍(wéi)槽體粘連的物料之間產生摩擦,導致刮刀壽命不足1500h。有(yǒu)時粘連的(de)物(wù)料在生產(chǎn)過程中堵死卸料端噴頭,造成(chéng)噴頭在停機(jī)時不能正常(cháng)發揮作用。
  4 改進建(jiàn)議
  (1)增設現場PLC控製櫃,預留(liú)移動終端控製接口,將沉降離(lí)心機入料閥(fá)門、旁通閥門、衝泵水閥門(mén)、篩網衝(chōng)洗水閥門及扭(niǔ)矩傳感器等接入現場控製櫃,通過(guò)預(yù)留移動終(zhōng)端控製功能,實現遠程持(chí)續精確監控(kòng)離心機運行狀態,利用智能化選煤廠移動控(kòng)製終端和集中控製係(xì)統同時(shí)對離心機進行監控。
  (2)將應力應變器(qì)更換(huàn)為稱重傳感器形(xíng)式,對設備工作過程中的扭矩進(jìn)行準確監控。在扭矩過(guò)載情況下,自動打開旁通閥門切斷入料,從而控製設備入料量,保證設備的穩定運行。
  (3)對潤滑(huá)係統進(jìn)行改造,更換(huàn)換熱能力更(gèng)大的換熱器和防結垢流量計,從(cóng)而降低潤滑(huá)油溫,提高流量監控準確性,保證設備正常運行。
  (4)優化螺(luó)旋轉子推力軸承潤滑係統的密封設計,避免潤滑脂注入量(liàng)掌握不當導致煤(méi)泥水進入潤滑係統(tǒng)。
  (5)改造篩網衝洗水係統,延長噴頭、噴管的使用壽命,降(jiàng)低噴頭堵塞的故障率。
  (6)優化卸料端卸料衝洗噴頭的位置,同時對卸料衝(chōng)洗噴頭采用單獨供水,提高衝洗水壓,改善衝(chōng)洗效果,以延長卸料刮刀使用壽命。
  5 結語
  DMI篩網沉降離心機(jī)工(gōng)藝性(xìng)能穩定,脫水效果好,出料均勻(yún)穩定,能滿(mǎn)足選煤廠工藝需求,但在扭(niǔ)矩傳感係(xì)統、潤滑(huá)冷卻係統、篩(shāi)籃衝洗係統上(shàng)仍需要進一步優化,以適應現場工況,不斷提高其在煤泥水(shuǐ)處理係統中的使用效果。
來源:《煤炭加工與綜合利用》2018第07期
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