轉向架(jià)軸箱位置檢修(xiū)故障分析及應對措施

2018-09-07

黃如(rú)聰 劉榮勝 王成(chéng)
(北京大型養路機械運用(yòng)檢修段)
  摘 要:通(tōng)過列舉轉(zhuǎn)向架軸箱部位的質量(liàng)缺陷案例和簡單分析,查找出缺陷產生的原因,同時對檢修過程(chéng)進行深(shēn)度分(fèn)析,提出如何減少軸箱位置檢修故障(zhàng)率,提高檢修質(zhì)量的具體措施。
  關鍵詞:轉向(xiàng)架軸箱;檢修(xiū)故(gù)障;質量(liàng)缺陷
  1 引(yǐn)言
  養路機械轉向架(jià)軸箱位置質量是涉及行車的重要部(bù)件。依照鐵總運〔2015〕236號《大型(xíng)養路機械使用管理規(guī)則》要求,大機每年對機械車都要進行年(nián)修工作,而年(nián)修中的強檢項目就會涉及對車軸進行探傷和保養。轉向架軸箱性能,直接影響(xiǎng)大型(xíng)養路機械的牽引能力、運(yùn)行品質和行車安全。轉向架軸箱位置(zhì)也會因檢修不到(dào)位(wèi)而產生缺陷和故障(zhàng),給行車安全帶來很大(dà)的隱患,如果分析故(gù)障產生的原因,通(tōng)過相應的措施杜絕檢修引起的故障,就會減少轉向架(jià)軸箱問題(tí)帶來的行車安(ān)全(quán)隱患。筆者多(duō)年收集軸箱部位的(de)各類(lèi)典型缺陷、進(jìn)行原因分析和找(zhǎo)到提高檢修質量的措施,通過本文與養路機械的使用(yòng)者交流(liú),如(rú)有不足之(zhī)處,請指正!
  2 缺陷列舉及分析
  從2013年起收集了在驗收過程中軸箱位置發(fā)現的質量缺陷和現(xiàn)場運用發現的故障,以下為案例列舉和簡單原因分析(xī)。
  2.1搗固(gù)車(chē)的軸箱蓋緊固螺栓沒有緊固到位
  軸箱蓋螺栓沒有緊固(gù)到位和螺栓彈墊錯誤使用(圖1~圖3),該缺(quē)陷如未及時發現會導致軸箱蓋密封不嚴,嚴重(chóng)時導致軸(zhóu)頭和軸箱軸承因(yīn)進塵土和(hé)雨(yǔ)水而腐蝕,給行車安全帶來隱患,另外還會有零部件脫落的風險。該問題產生的主要原因為:檢修人員在檢修過程中缺乏責任心,沒有(yǒu)將螺栓緊(jǐn)固(gù)到位,車間的自檢、互檢、專檢工作沒有落實到位。
  2.2軸箱蓋新換(huàn)的緊固螺栓(shuān)強度與舊螺栓(shuān)強度不一致
  緊固螺栓使用強度不一致,舊螺栓強度為8.8級而新換的螺栓強度為12.9級(圖4)。螺栓強度級別過高(gāo),長期使用會導致螺栓緊固的母體絲扣損傷。該問題(tí)產(chǎn)生(shēng)的主要原因:(1)檢修車間相(xiàng)關的檢修作業(yè)指導書規定不(bú)夠(gòu)詳盡,沒有規定緊固(gù)螺栓的強度要求;(2)檢修人員在更換螺栓時沒有將新螺栓與舊螺栓進行強度對比。
  2.3拆解過程中發現搗固車(chē)軸箱前軸承保持架及軸端蓋出現損傷
  軸承損壞以及軸端蓋出現損傷,同(tóng)時發現軸(zhóu)箱(xiāng)內有異物(圖(tú)5、圖6)。問題的過(guò)程(chéng)分析:上次年修時(shí)檢修人員在軸頭保養過程中不慎將彈墊掉入潤滑脂中,彈墊在機械(xiè)車運行過程中對軸箱的軸承和軸頭的壓蓋反複磨損(sǔn)導致故障(zhàng)產生。該問題產生的主要原因:檢修(xiū)人員(yuán)缺乏責(zé)任心,在軸頭保養過程中沒有仔(zǎi)細查看有無異物。及(jí)時發現,才沒有發生較(jiào)大故障。
  2.4軸頭壓蓋螺栓發(fā)生切斷
  現場清篩車RM80在轉線過程中,清篩機軸溫報警(jǐng)器報警。運(yùn)監顯示軸溫70℃左右,對報警車(chē)軸進行檢查,發現前轉向架一軸右側軸頭蓋有潤滑脂滲出(chū),軸頭蓋溫度較高,無法用手接觸,拆(chāi)開軸頭蓋後發現(圖7、圖(tú)8):(1)軸頭上的三條(tiáo)頂蓋螺栓被切斷,軸頭(tóu)鋼套出現明顯裂(liè)紋;(2)軸端蓋緊固螺栓脫(tuō)落(luò)、斷裂,導致張緊套脫出,軸承遊(yóu)隙改變,滾動軸承沒有發現明顯損傷;(3)張緊套端麵、軸(zhóu)端蓋和軸箱蓋有明顯相互摩擦痕跡,油脂中有大量鐵末。
  清篩(shāi)機軸溫超(chāo)溫故障(zhàng)反映以下問題(tí):
  (1)在設備檢修上,RM80清篩機軸頭探(tàn)傷、保養方法存在缺陷,年修作業指導書不夠完善、嚴謹。
  (2)在設備管理上,對軸箱等關鍵部位的檢修存在盯控不到位的問題,沒有嚴(yán)格實行記名開、驗、合(hé)及實名記錄;對(duì)RM80清篩機軸箱這種特殊結構,雖按檢修規則規定一年檢查一次,但在年修後沒有安(ān)排(pái)複檢(jiǎn),沒有安排人員在使用一段時間後檢查螺(luó)栓是(shì)否有鬆動等問題。
  3 缺(quē)陷產(chǎn)生原因深(shēn)度分析及措施
  根據軸箱位置的質量缺陷和檢修相關要素,查找問題根源(圖9)。
  3.1要因(yīn)確(què)認
  通過(guò)對軸(zhóu)箱位置檢修故障的列舉和問題產生原(yuán)因的(de)分析,確定了軸箱位置故障的原因主要(yào)為:
  (1)檢修人員缺少責任心,對軸箱位置檢修不認真、不細心,導致多次出現軸箱蓋未擰緊的情況。
  (2)缺少轉向架軸箱位置檢修記錄,責任追究落實不到位,導致多次出現軸箱蓋未擰緊的情況。
  (3)缺少相應(yīng)的(de)檢修作業指導書(shū)和技術指導,檢修(xiū)人員沒有(yǒu)檢修的依據,導(dǎo)致出現軸箱位置檢(jiǎn)修故障。
  3.2製定對策
  製定對策,見表1。
  3.3效果分析
  經過努力,目前大(dà)機運檢段的軸(zhóu)箱位置故障數量(liàng)已(yǐ)經明顯下降了(le),從(cóng)調查結果分析,2013年轉(zhuǎn)向架檢修的總體故障問(wèn)題數為35件,軸箱位置檢修故障問題數為4件,檢修(xiū)故障率為11.4%;2014年轉向架檢修的總體(tǐ)故障問題數為40件,軸箱(xiāng)附近檢修故(gù)障問題數為7件,檢修故障率為17.5%;製定措施後2015年7月——2016年6月軸(zhóu)箱(xiāng)位置檢修故障率為8%。從數量上來看,在此期間隻發生了1起軸箱位置檢修故障,故障數量明顯下降。在此(cǐ)期間檢修車間建立了三檢製度,同時建立的軸頭保養記錄能夠(gòu)責任到人,檢修作業指導書也已經完成了初稿,等待下發。
  4 建議
  軸箱檢修質量直接(jiē)關係到行車安全,通過改善軸箱的檢修模式也給大(dà)機其(qí)他部(bù)位檢修提供了可借鑒的經驗,希望全路的大機能夠進行經驗(yàn)和技術(shù)交流,提高全路的大機檢修水平。
(來源:大(dà)型養路機械)
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