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2024-10-09
冉學(xué)平(píng)1,馬海(hǎi)軍2,馮雪科1,劉勇1,賴豆易1,楊建平2,陳妍伶2
(1.成都名辰傳動設備有限公司;2.四川理工技師學院)
引言
隨著(zhe)時代的發展和進步,減速機的應(yīng)用越來越普遍,減速機在幾乎所(suǒ)有重工業(yè)都有著廣泛的應用。建材行業大型減速機的維修,特別是生料立磨減速機、輥壓機行星減速機、管磨機同軸雙分流式中(zhōng)心傳動減速機等的維修(xiū),技術含量高、維修難(nán)度(dù)大、檢修周期長,如(rú)若不慎就會(huì)釀成大錯。
減速(sù)機的改善性維修區別於傳統的減速機維修(xiū),傳統(tǒng)減速機(jī)維修通常就是對於損壞(huài)零件按照原圖進行(háng)新(xīn)造換新或者原件按照相關標準(zhǔn)進(jìn)行(háng)修複處理,並未結合減速機使用(yòng)工況,從整體結構配合、設計強(qiáng)度及疲勞壽命、零部件具體細節結(jié)構設(shè)計及製造工藝等諸多方麵去分(fèn)析減速機損壞的根本原因。改善性維修不(bú)僅要(yào)更換或修複損(sǔn)壞零部(bù)件,而且要去分析減速機損壞(huài)的真(zhēn)正原因(yīn),並找到克服故障的完善解決方(fāng)案,隻有找到真正原因並對其進行優(yōu)化改進,才能解決根(gēn)本問題。本文通過剖析幾個典型減速(sù)機改善性維修(xiū)案例,對減速機的維修注意事項及(jí)技術保證措施進行總結。
01 減速(sù)機改善性(xìng)維修案例分析
1.1 福建三明南方220立磨減速機的改善性維修
1.1.1故(gù)障概況
福建三明(míng)南方水泥5 000 t/d水泥生產線配置兩台220立磨減速機,運行5年後,2號立(lì)磨減速機平行級齒輪(lún)副開(kāi)始斷(duàn)齒。找(zhǎo)原(yuán)廠家(jiā)進行了三次維修,每次維修後都會出現相同故障,甚至在使用2個月後平行(háng)級齒輪軸出現明顯剝(bāo)落凹坑(kēng)(深達5 mm以上),平行級大齒輪也不例外,見圖1。
圖1 齒輪剝(bāo)落凹(āo)坑
總體上講,自第一次維修後,該減速機大(dà)概使用10個月左右就會斷齒趴窩,故障會如期上(shàng)演。
1.1.2原因分析
查閱(yuè)這台減速機多年使用情況和多次維修台(tái)賬,並參考原廠家的生產組織模式,筆者分析得出前5年好用而後麵(miàn)每次(cì)維修後短期內二級齒(chǐ)輪副偏載都會斷(duàn)齒(chǐ)的根本原因。
原廠家箱(xiāng)體及(jí)行星架基本都是外協加(jiā)工。首次新裝機時,原廠家裝配減速(sù)機時發現二級齒輪副齧合不好,要解決這個問題有兩個可行性方案:
方案一,箱體及軸承座軸承包容孔重新(xīn)堆焊起來,消除焊(hàn)接應力後重新精加工(gōng);
方案二,將二級齒輪軸或者二(èr)級大(dà)齒輪沿齒寬方向修一條(tiáo)曲線消除齒輪(lún)副偏載(zǎi)以匹配不合格箱(xiāng)體。
由於箱體返廠維(wéi)修(xiū)時間周期長,成本高,顯然原廠家采用了第二種處理方案,即沿二級齒輪軸齒寬方向修形(從上至下修一(yī)條曲線),以非標齒輪軸來匹配不合格箱體,但齒寬方向修形曲線不是很完美,所以用了不到5年(nián)出現了故障(即二級齒輪軸和(hé)二級大齒輪(lún)斷齒)。
後麵多次維修時,承修單位(原廠及另一品牌廠家(jiā))都用原廠家(jiā)標準圖紙製造的新齒輪裝上去,這樣齒輪(lún)副與箱(xiāng)體就更加不匹配,致使二級齒輪副偏載更加嚴重,導致使用(yòng)不到3個月二級(jí)齒(chǐ)輪副(fù)就會開始剝落,使用不到1年就會斷齒。
該減速機損壞雖然直接現象是平行級齒輪(lún)副斷(duàn)齒(chǐ),但真正原因並不是齒輪本身問題,而是箱體軸承孔(kǒng)和軸承座軸承孔(kǒng)錯位,上下檔軸承(chéng)孔傾斜,不在同一直線上。產生的根源是箱體製造的兩道工序顛倒了,即將鑽、鉸箱體與軸承座之間定位圓柱銷孔並配(pèi)置圓柱銷的工序與精鏜箱體與軸承座上包容孔的工序搞(gǎo)反了,導致(zhì)箱體軸承孔和軸(zhóu)承座軸承孔錯位。
1.1.3 改善性維修方案
公司從箱體製造(zào)工藝上(shàng)去解決問題,在(zài)現場通過采用旋轉(zhuǎn)軸承座的方式找回了箱體與軸承座的理想位(wèi)置。具體判斷依據(jù)為:輪齒齧(niè)合著色法,檢查(chá)大(dà)錐齒輪和平行級大齒輪,分別觀察其(qí)齧合(hé)一周的若(ruò)幹個區域,如果其齒高方(fāng)向(xiàng)及齒寬方(fāng)向都沒有明顯變化且都在理想的接觸位置,就證明箱(xiāng)體(tǐ)恢(huī)複到了最佳(jiā)理想狀態。然後在現場(chǎng)鑽、鉸箱體與軸承座之間的定位(wèi)圓柱(zhù)銷孔,再根據銷(xiāo)孔尺寸配做(zuò)定位銷。
1.1.4 改善性(xìng)維修效果
維修運行3月後,筆者回訪時拍攝齒輪(lún)齧合情(qíng)況(見圖2),由圖2可見,二級齒輪副齧合非常完美:從齒頂到(dào)齒根,從齒輪上端到下端,都幾乎100%接觸。
圖2 維修後回訪時齒輪齧合情況
1.2 安福南方250立磨減速(sù)機改善性維修案例分析
1.2.1故障概況(kuàng)
江西安福南方250立磨減速機新機使用8個月就出(chū)現了故障:鼓形齒(chǐ)軸軸頭扭斷,具體見圖3。返廠修複3次,每(měi)次使用4個月左右就出現相(xiàng)同故障。
圖3 鼓形齒軸軸頭扭斷
1.2.2原因(yīn)分析
廠家在設計鼓形齒(chǐ)軸時,由於考慮不周,導致支撐銷安裝孔孔底與鼓形齒下端麵重合。鼓形齒下端麵屬高(gāo)應力截麵(高危截麵(miàn)),鑽(zuàn)孔深度到了鼓形齒(chǐ)下端麵(miàn)處(見圖4),鑽頭(tóu)留下的(de)尖角會產生若幹倍的應力集中,當應力超過材料持久壽命的應力極限(xiàn)值時,鼓(gǔ)形齒軸很快就會扭斷。
圖4 維修前支撐銷安裝孔
1.2.3改善維修方案
(1)將(jiāng)支撐銷安裝孔(kǒng)深度改淺,明顯地錯開高應(yīng)力截麵,避免應力集(jí)中,具體結(jié)構見圖5。
圖5 維修改進後支撐銷安裝孔
(2)用鏜床把鑽(zuàn)頭鑽孔留(liú)下的尖角扣平,徹底消除高度應力集(jí)中因素。
1.2.4改(gǎi)善性維修效果
2017年年底,該(gāi)減速機經改善性維修後投入使用,至今運行穩定,未(wèi)見異常。
1.3 銅(tóng)川聲威進口B4DH13A提升機減速機維修案例分析
1.3.1故障概況(kuàng)
該提升機結構為雙(shuāng)驅結構型式(shì),即兩台相(xiàng)同的減速機(jī)一左一(yī)右一起驅動同一台提升機。這兩台(tái)減速機安全運轉七八年後,其中一(yī)台(tái)減速機經常發(fā)生輸(shū)出級(jí)齒輪(lún)副斷齒,輸出軸兩端滿圓柱滾子軸承擋肩撇斷事(shì)故。原廠家修複了幾次,每(měi)次(cì)修複後,短時(shí)間出現點蝕剝落,兩個月內輸出級齒輪副就斷齒,見(jiàn)圖6。
圖6 齒(chǐ)輪斷齒(chǐ)情況(kuàng)
1.3.2原因分(fèn)析
減速機(jī)安(ān)全運轉七八年後才出現這個(gè)故障,說明減速機製造時並沒有嚴重的問題。既然每次維修(xiū)後兩個月之內減速機會斷齒,問題(tí)出在習慣(guàn)性錯誤(wù)上的可能比較大,比如安裝調試。
現場檢測後分析認為,真正原因確(què)實(shí)出在安裝上:減(jiǎn)速機輸出軸(zhóu)內孔(kǒng)和提升機軸頭的配合間隙設(shè)計得很小(這樣才能保證(zhèng)正常安全使用),這樣一來,安裝時調整減速機輸出空心軸和提升機軸頭軸心線同軸度的難(nán)度(dù)較大,需要耐心、經驗及技巧。由於間(jiān)隙太小,安裝人員為了完成安裝任務,對提升機軸頭及減速機輸出軸內孔進(jìn)行打磨,使其配合間隙變大(實測(cè)配合間隙接近(jìn)0.7 mm,遠遠大於設計值)。
1.3.3改(gǎi)善維修方案
根據現場(chǎng)觀察得到齒(chǐ)輪副偏載情(qíng)況,結合我們減速機(jī)維(wéi)修經驗,在輸出齒輪軸上設計一條與之匹配的齒向修形(xíng)曲線,見圖7,以調整、改善齒輪副齒寬方向的偏載情況。為了解決輸出軸滿圓柱滾子軸(zhóu)承擋肩撇斷問題,我(wǒ)們把輸出軸組件軸向間隙放大到2 mm,問題迎刃而解。
圖7 輸出齒輪軸(zhóu)齒向修形
針對(duì)減速機空心軸與(yǔ)提升機軸頭配合間隙超大,提升機軸頭會通過平鍵擰著減速機“跳舞”的問題,我們采用特種材料進行填充修複。
1.3.4改善性維修效果
維修(xiū)後,減速(sù)機使用效(xiào)果良好。使用半年後客戶(hù)反饋(kuì),該齒輪副齧(niè)合依然(rán)非常完美,沒有一點偏載跡象。
02 減速機的維修注(zhù)意事項及技術保證措施(shī)
對(duì)於減速機檢修(xiū)來說,除了備件質量把關及進口軸承真偽(wěi)鑒別之外(wài),最為關(guān)鍵的就是產品裝配:包(bāo)括裝配清潔度、均載調整、定位調整以及規範的檢修程序與方法等。
2.1 備件(jiàn)質量及真偽(wěi)鑒別與(yǔ)把關
作為高精重載(zǎi)減速機專業(yè)維修單位,必須具備零部件質量把控及進口軸承真偽的能力,不(bú)然整機的可靠性及功能很難正常發揮。對於進口軸承,通過產品包裝(zhuāng)、產品外觀、軸承遊隙以及各大品牌所用防鏽油顏色、氣味、用量以及包裝材料(liào)、顏色等觀察檢測,鑒別軸承真偽(wěi),若查出軸承是(shì)高仿軸承,及時(shí)通知(zhī)業主進行更換,避免損失(shī),保證維修質量(liàng)和備件質量。
通過產品(pǐn)硬度初步(bù)檢測;關(guān)基件(關鍵基礎零部件(jiàn))高應力區域滲透(tòu)及(jí)磁粉探傷檢測,檢查零件高應力區域是否有裂紋(wén)顯示(shì),如軸類零件圓弧過渡區域、齒麵及齒根、齒輪高應力輪緣部位、行(háng)星齒(chǐ)輪內孔、退刀槽等(děng)應力集中部位(wèi)。
若發現存在(zài)微(wēi)裂(liè)紋,應及時進行備件調換或現(xiàn)場根據實際情況應急處理,為業主挽回損(sǔn)失。備件的質量檢驗及軸承真偽鑒別是檢修的重要步驟,是基礎,不能省略,不(bú)然難以保證維修質量和設備壽(shòu)命,給生(shēng)產造(zào)成嚴重損失。同時也要具備舊件的鑒(jiàn)別能力,能用的備 件盡量保留下來,避免浪費。
2.2 減速機的清潔度
減速機是非常精密的關鍵設備,裝配清潔度與(yǔ)零(líng)部件的潔淨對於保證維修質(zhì)量十分重要。同時也隻(zhī)有把零部件清洗幹淨,才能從(cóng)中檢查出零部件的細微缺陷等(děng)。減速機由於工作時(shí)旋轉摩(mó)擦,內部(bù)油溫升高後會把死角的淤泥(ní)融化,如(rú)果清潔度不保證,融化後的淤泥中(zhōng)聚集的硬(yìng)質雜質會被油液帶入齒輪齧合(hé)區及軸(zhóu)承滾道內,會導致災難性事故。同時一(yī)些(xiē)細(xì)小(xiǎo)雜質混入油中,還會導致微粒磨損等,造(zào)成減速機壽(shòu)命縮短甚至早期損壞。
2.3 減速機的均載調整
大(dà)型減速機的均載包括兩(liǎng)方麵的內容,一是輪齒在全齒寬方向,各接觸部(bù)位受力(lì)基本均等,這樣(yàng)才能避免因局部過(guò)載導致減速機早期損壞;對於功率分流輪係來說,均載照樣重要,比如立磨減速機的行星齒輪,幾個齒輪同步(bù)負(fù)載,若(ruò)各個齒輪負載不均,就會出現齒輪間(jiān)偏載而早期損壞斷齒等(děng)事故,通過碎塊擠壓,造成整機癱瘓;還有同軸分流式大型減速機,若左、右兩側齒輪負載不均,也會引起斷軸、斷(duàn)齒(chǐ)及軸(zhóu)承早期損(sǔn)壞造成減速機趴窩(wō)等惡性事故。
2.4 減速機的裝配定位
減速機裝配時的 定位包(bāo)括的內容比較多(duō),比(bǐ)如軸承在機體裏的定位(wèi)、軸承在軸上的軸向定位、軸與軸之間的配合定位、減速機與(yǔ)連接設(shè)備的定位(原動(dòng)機及(jí)工作機械)等(děng),定位的方法也多(duō)種多樣,有內、外止口定位、軸(zhóu)肩定位、鎖緊定位等。從方向(xiàng)上說有(yǒu)軸向(xiàng)定位、徑向定位,若軸向定位不(bú)牢,會產生軸向竄動;若徑向定(dìng)位(wèi)不好(hǎo),軸係的中心距就會不穩定,比如軸承外圈與機體包容孔存在較大間隙(xì),軸承內圈與軸間隙大,都會造成不穩定運行、負載波動等,異常磨損導致減速機產生早(zǎo)期事故。
2.5 規範的檢修程序與方法
為了做好(hǎo)大型減速機的維修,更好地為客戶服務,我們通過(guò)多年在(zài)對國內外各廠家各型減速機維修中總結出一整(zhěng)套完(wán)整的檢修方法及操作規(guī)程,並專業化、規範化、製(zhì)度化運行,業績遍布水泥、鋼鐵、鋁業(yè)、電力等各個行業,受到了多方麵的(de)關注(zhù)與好評。
我們通常(cháng)的檢修程序是:首先到(dào)使用廠家對設備運行狀態及維修檔案進行全方位(wèi)摸底診斷,判定減速機的運行(háng)狀態(tài),再根據運(yùn)行狀態製定檢修維護保養方案,並與甲方溝通交流,達成統一意見,提出檢修重點、關鍵卡控項以及質量保證措施等。
03 結束語
針對減速機維修的傳(chuán)統方法(哪(nǎ)個(gè)零件壞了換(huàn)哪個(gè)),提出了(le)改善性維修理念。以3個減速機故障(zhàng)案例,從整體結構配合、設計強度及疲勞壽命、零部件具體(tǐ)細節結構設計及製造工藝等諸多方麵去分析減速機損壞的根本原因,不僅要更換(huàn)或修複損壞的(de)零部件,還要剖析減速機損壞的真正原因,找到克服故障的(de)解決方案,提出維修注意(yì)事項以及技術保(bǎo)證措(cuò)施,達到改(gǎi)善性維修的目的。本文經驗可為減速(sù)機更精準、高效的改善性維修服務工作提供借鑒。
來源:《新世(shì)紀水泥(ní)導(dǎo)報》
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