智慧運維在風機運行及改造(zào)中的應用(yòng)

2023-11-24

作者:石雪(xuě)鬆(sōng) 馮占宸

一、前言

隨著碳中(zhōng)和數字經濟發展,節能提效已(yǐ)經成為能源戰(zhàn)略的重中之(zhī)重,推進能源結構調整,引(yǐn)導傳統(tǒng)計量數(shù)字化(huà)轉型迫在眉睫。在我國熱電廠(chǎng)中,電廠用電量占總發(fā)電量的8%~10%,鍋爐風機消耗電量約占總廠(chǎng)用電的25%。實際使用中的風(fēng)機其運行效率低(dī)於80%的約占88%(圖1)。傳統電量統計無法實現遠程監控(kòng),存在5%的誤差,無法輸出精準報表。因此風機能耗數據(jù)需要精準(zhǔn)監控,同時輸出(chū)可視化(huà)、定(dìng)製化報表,才能(néng)製定合(hé)理的改造方案(àn)進行節能改造,提高風機運行(háng)效率。在保(bǎo)證運行技術參數的(de)前提下,通過采用高效節能產品代替老產品降低(dī)係統運(yùn)行能耗,有著十分重要的意義。

圖1

山東開泰(tài)電(diàn)廠二期鍋爐所配置的除塵原引風(fēng)機(jī)為JY75-38-12№19.5D,額(é)定風量170000 m3/h , 額定風壓6200Pa ,設計工況溫度145℃,工作轉速(sù)960r/min,配套的(de)YPT500-6型10kV電動機的額定功率500kW,原引風機實際運行工況點參數(見表(biǎo)1),運行過(guò)程(chéng)中常常發振動。

表1 引風(fēng)機改造前跟蹤測試情況

二、風機智慧運維

通過加裝風機智慧運維係統,對電(diàn)機電壓、電流、功率因素、頻率等電參數進行(háng)在線監測,根據風機運行時間(jiān)進行換算,可以準確(què)計算出能耗,並(bìng)且輸出能耗報表。同時結合監測到(dào)的(de)風機性能、安全參數(流量、壓力(lì)、溫度(dù)、振動等),便(biàn)於技術人員在機組運行過程中(zhōng)判別機組性能劣化趨勢,準確可靠的把握風機工作狀況,使得運(yùn)行(háng)、維護、管理人員心中有數。風機專家現場勘察,結合故障分析(xī)模塊輸出(chū)的分析報表,找出風機運行效率低下、頻繁振動的(de)原因:

1、原引風機的風量和風壓富餘(yú)量過大。

原引風機型號因鍋爐蒸(zhēng)發量所需的流量和係統阻力的要求,在確定風機的(de)風量、風壓和電機功率配置時,都(dōu)留較大的富餘量,鍋爐實際排煙溫度低於風機設計溫度約30-40℃左右,綜合因素導致風機實際運行工況點較大幅度偏離原設計佳工況點,長期處於低效率區運行,能源無(wú)效(xiào)損耗較大。

2、原引風機屬於七十年代(dài)風機產品

工況點設計理論效率(lǜ)為(wéi)80.2%。隨著近年來新型高效風機技術(shù)的發展,後傾(qīng)高效風機的出現(xiàn),其氣動(dòng)效率遠遠高於傳(chuán)統的前向風機。

3、積灰和磨損導(dǎo)致振動

現場工作人員根據風機智(zhì)慧運維係統發出的運維提醒及分(fèn)析預見了可能積灰和磨損現象,停機檢查也證明了我們的判(pàn)斷(duàn)。發現原引風機(jī)葉輪為前向型葉片,運行(háng)過程中極易積灰和磨損。通過對監測數(shù)據的統計研究,在可視化(huà)圖表上可以直觀的看到振動異常的變化(huà)趨勢(shì)。隨(suí)即製定維護策略(luè):每6個月需重(chóng)新校正葉輪動平衡,每18個月需要更換新葉(yè)輪。

圖2 電廠引風機布置局部圖

圖3 風機(jī)在線監測

三、改(gǎi)造方案

據在線監測數據反饋的信息,原引風機通常運行工況為35Hz~43Hz之間,並且以(yǐ)40Hz運行相對較多,鍋爐蒸汽流(liú)量(liàng)約65t/h。經多次現場熱態實測風機輸(shū)出參數及煙道阻力(lì)參數(shù),以40Hz運行參數為電廠鍋爐日常狀態,經數據處理分析,確定改造方案。

1、量體裁衣,優化定(dìng)做新型高效風機

通過對原有引風機在線監測數據結果的計算,確定新引(yǐn)風機選型參數,常(cháng)用工(gōng)況風量135000m3/h,靜壓4400Pa量身定做了一款與運行狀況相匹配的新(xīn)型高效後傾風機,結合現場實測安裝尺寸,並對(duì)新引風機進行強度校核計算(suàn)後(hòu),確定新風機型號為LTF-702№19.8D,風機效率為89.3%,BMCR點設計效率均高於86%(見圖4),TB點流量為BMCR點的1.28倍。

鍋爐處於(yú)負荷65t/h時(shí),風機運行軸功率為269kW,而(ér)選LTF-702№19.8D風機效率為86.5%,軸功率(lǜ)為233kW,軸功(gōng)率可降低13.3%,每小時大約(yuē)節電36度,按(àn)每年8000小時運行計算,新引風機比原引風機每年可節省電(diàn)能5.7kWX8000h=28.8萬kW.h。

   

圖4 新引風機性能曲線圖

表(biǎo)2 鍋爐負荷(hé)65t/h時,原引(yǐn)風機實測性(xìng)能與新引風機設計性能(néng)比較

 2、優化葉片結構,耐磨(mó)性能(néng)加強

采用後向板型葉片設計,不易積灰。設計了合理的葉片安裝角,在(zài)保證(zhèng)性能高效的同時,也有(yǒu)效適於確保合理的氣流正攻角,有效降低葉片進口(kǒu)磨損(sǔn)。本(běn)次節能(néng)改造方案確定如下:

更換範圍:機殼、葉輪、進風機口,原基礎(chǔ)、原電動機、原傳動組(軸承箱、軸(zhóu)承(chéng)和主軸)和原(yuán)進出口軟連接均利舊,風機改造後不再(zài)安裝入口調節門,風機參數的(de)調節由變頻調節完成。

其中,利用改造後的機(jī)殼組側麵與混(hún)凝基礎之間的富裕空間,增設了排汙管,方便檢修時風機內的積灰和汙水的排出。(見(jiàn)圖5)

圖5 新引風機結構(gòu)

四、節能效益統計和(hé)對比

新風機安裝後在40Hz運行時,對其參數進行現場測試,測得風機靜壓Pst=3400Pa,煙氣流(liú)量Q=14.2萬m3/h,計算軸功率為236kW,軸功率實際降(jiàng)低12.3%,每小(xiǎo)時大(dà)約節電33度,按運行8000小時/年計算每年可節省電能26.4萬kW.h,節能改造效益統計和對(duì)比(見(jiàn)表3)。

表3 改(gǎi)造節能效益統計表和對比

五、結論

改造後,引風機係統運行效率大幅度提高 ,節能效果顯(xiǎn)著;葉片為後傾型,不易(yì)積灰,具有良好的耐磨(mó)性及(jí)噪音低等特點,延長了(le)葉輪(lún)的使用壽(shòu)命,減(jiǎn)少風(fēng)機故障停(tíng)機次數,設備運行(háng)與維護費用下降: 采用變頻調節後,由於通過(guò)調節電機轉速實現節能(néng),在負(fù)荷率較低時,電機、風機轉速也降低,主(zhǔ)設備及相應輔(fǔ)助設備如軸(zhóu)承等磨損較前(qián)減輕,管網係統運行壽命延長。

節能降耗、降低生產成本是熱電行(háng)業在市場經濟中立足(zú)的重要基礎之一。采用風機節能改型和變頻技術(shù)對(duì)熱電廠主要輔機之一的引(yǐn)風機進行節能技術改造(zào)和(hé)運行調節 ,提高單機效率和係統運(yùn)行效率 ,大幅度節約用電,安全性好,工期(qī)短,順應(yīng)節能的發展趨勢,是當前電廠節能的重(chóng)要有效措施。

 作者簡介:

石雪鬆,原中國通用機械工業協會(huì)副秘書長、風機分會秘書長,主要(yào)從事(shì)風機行業管理工作。

馮占(zhàn)宸,沈(shěn)陽德瓦特汽輪(lún)動力有限責任公(gōng)司,主要從事透平(píng)壓縮機、汽輪(lún)機及(jí)控(kòng)製部分設計。

文章來源:中國工業新聞

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