2#機軸承磨損情況報告(gào)
2010-01-12
一、磨損情況及經過
2005年11月,根據年度檢修計劃的要求,我站開始處理2#機組合軸承漏(lòu)油及高壓頂軸係統油壓偏低的問(wèn)題。
11月24日,2#機組合軸承油槽拆(chāi)出,檢查發現(xiàn)正推力瓦及鏡(jìng)板都有嚴(yán)重刮傷,劃痕(hén)深度0.3~0.6mm。
12月3日,檢查高(gāo)壓頂軸係統(tǒng),油壓為7.0MPa(其它機組為12.0MPa左右),水導側頂起高度0.02mm,發導側頂起高度0.04mm;關閉發導側油流時,油壓為12.0MPa,水導側被完全頂起;關閉水導側油流時,油壓仍為(wéi)7.0MPa,發導側頂起高度0.04mm;打開(kāi)發電(diàn)機導(dǎo)軸承端蓋檢查,高壓管路、接頭、法蘭、堵絲均無漏油現象,廠家(jiā)設計部門也無法解釋此現象,大家一致(zhì)認為應拆出發電機導軸承,以查明故(gù)障原因。
12月6日,鏡板被解體移出(chū),檢查發現反推力瓦及鏡(jìng)板刮傷更嚴重,劃痕深度0.5~1.0mm。
12月12日,在抽出發導瓦的過(guò)程中發現發(fā)導瓦的定位銷過長,無法抽出(哈電廠承認是設計、加工(gōng)錯誤),需將(jiāng)軸承座整體拆出才能拉出發導瓦,這將增加許多工程量。經分析,我們決定采用磨孔機(jī)在反推力瓦(wǎ)座上(shàng)磨出一個(gè)寬35~40mm,深約2mm的槽,以定位銷能順利通過為宜,但施工時必須保證附近的油槽不受影響,此方案得到了哈電廠有關技術人員的肯定。12月13日,發(fā)導瓦被抽出,解(jiě)體檢查(chá)未發現(xiàn)較(jiào)大的刮傷痕跡(jì)。
12月(yuè)14日,就我站2#機組組(zǔ)合軸承解體檢查的情況向哈爾濱電機廠相關設計(jì)人員谘詢,沒有什(shí)麽更好的意見。於是開始回(huí)裝。12月15日(rì),發電機導軸承安裝完成,調整頂軸油流,測量水導(dǎo)、發導側頂軸高度均為10道左右,此時(shí)油壓為6MPa左右。12月20日,2#機組組合軸承安裝完成(chéng),複測(cè)水導、發導側頂軸高度仍為10道左右。
鑒於2#機組高壓頂軸油壓偏低,油泵噪音偏大的(de)情況,12月26日,我們對2#機組高壓油泵進行了解體檢查,更換(huàn)了軸承,但油壓仍偏低,噪音仍然(rán)存在。
二、處理情(qíng)況
針對各軸承的劃傷情況,我們在現場(chǎng)對正、反推力瓦用(yòng)刮刀進行了修刮,用金相砂紙、拋光片和研磨膏對鏡(jìng)板進行了(le)研磨,以減少軸承的(de)磨損。
三、原因分析
組合軸承拆開時,我們發現原安裝人員在各軸承密封麵都使用了硬質密封膠,該類膠水固化後硬度(dù)較大,有冷脆性(xìng)。運行中(zhōng),該類(lèi)膠被油(yóu)浸泡老化,因振動呈(chéng)塊粒狀(zhuàng)脫落(luò),隨油流擴(kuò)散至軸承(chéng)各部。
在拆開的組合軸承油槽中還有大量該類膠的顆粒殘留物。
四、經驗與思考
1、以後軸承檢修、安裝中應杜絕使用硬質密封膠,如環氧樹脂等;
2、原安裝中使用的硬質密(mì)封(fēng)膠,已對本站2#機組軸承造成損(sǔn)害,可能也對1#、3#機組的軸承造成了同樣的損傷,是否應對1#、3#機組軸承進行解(jiě)體檢查;
3、水導軸承是否也會因在安裝(zhuāng)中使用了硬質密封膠,而受到同樣(yàng)的損傷?特別是1#機(jī)組,水導軸承溫度偏高(gāo);
4、運行中,應(yīng)加強對機組軸承溫度(dù)的監視檢查,確保機組安全運行。