水輪機主軸密封結構的優(yōu)化(huà)改造

2010-02-25

黃海(hǎi)平,歐陽瑞宏
(葛洲壩水力發電廠,湖北 宜昌443002)

  關鍵詞:水(shuǐ)輪機;主(zhǔ)軸(zhóu)密封;優化;改造;葛洲壩水電廠
  摘 要:由於葛洲(zhōu)壩水電廠水輪機主軸密封裝置在運(yùn)行過程中暴露出一些問(wèn)題,因此有針對性地對主軸密封裝置進行了結構優化改造,並列入1999年科研課題。采取的主要措施是對主軸密封供水係統進行改造和采用VSH主軸衡壓密封裝置。改(gǎi)造後,水壓(yā)穩定,運行可靠,既滿足了生產的需要,又提高了機組運行可靠性。
  葛洲壩水力發電廠21台(tái)軸(zhóu)流轉槳式水輪機,原主軸密封結構有兩種形式。其中,2台ZZ560水輪機采用可調(diào)水(shuǐ)壓(yā)的環形活塞(sāi)式端麵密封結構,其“П”型密封(fēng)塊為耐油耐磨橡膠,固定在環形活塞上組成環(huán)形密封圈(quān),利用(yòng)壓(yā)力清(qīng)潔水在活塞上、下(xià)腔形成水壓差,使密封圈與在主軸法(fǎ)蘭上的不鏽(xiù)鋼抗磨環形成端麵密封狀態。密封圈可(kě)軸向移動(dòng),與抗磨環(huán)平麵保持貼合。其餘19台ZZ500水輪(lún)機則采用雙層橡膠平(píng)板密封結構,兩密封平板之(zhī)間的水箱通壓力清潔水,在水壓的作用下(xià),使上、下橡膠平(píng)板與固定在主軸上的轉環(huán)和水箱座抗磨環平麵貼合,起到止(zhǐ)水密(mì)封作用。
  1 原密封裝置運(yùn)行情況
  活塞式端麵密封裝置自1980年10月投產以來,空載運行時水壓調整極為困難,帶負荷運行不足26 h,密封裝置即出現大(dà)量漏水,兩台頂蓋排水泵難(nán)以排除漏水,造成水淹水導事故。運行(háng)112 h後,檢查發現端麵密封塊(kuài)磨損量達50 mm。維持運行兩年後,發現(xiàn)轉動環磨損量達7mm。該密封裝置投運的2年時間內,發生過5次因密封失效嚴重漏水,被迫停機搶修時間達(dá)584 h,損失電量約5 300萬kW·h。經多次檢修和一係列的改進,暫時能維持運行,但密封漏水量大,頂蓋泵啟動頻繁,而且汛期有大量泥沙進(jìn)入(rù)頂蓋,因泥沙淤塞,使頂蓋泵無法運行,並曾多(duō)次清淤處理。同時,環形活塞易發(fā)卡、失效(xiào)。由於該密封結構複雜(zá),維護檢修極為困難,於是,根據ZZ500水輪機雙層平板密封的運行經驗,於1983年8月將兩台ZZ560水輪機的主軸端麵密封改為雙層平板(bǎn)密封。
  雙(shuāng)層平板密(mì)封的特(tè)點是:上(shàng)密封平(píng)板靜止,下密封平板隨大軸轉動,該結構(gòu)一般在多泥沙的電站采用(yòng)。雙層平板密封裝置自1982年投入運行,運行期間,水壓極不穩定,壓力表有時出現2.67×104 Pa(200 mmHg)的真空,有時出現0.2~0 MPa的壓力,甚至密封裝置有時冒煙和散發出燒焦的橡(xiàng)膠臭味(wèi),並經常出現密封失(shī)效而漏(lòu)水的情況(kuàng),運行不(bú)到2 000 h就發生過4次平板(bǎn)密封磨損而被迫停機檢修。特別嚴重的是1983年3月份因密封燒損磨穿,造成密封大量漏水,3台頂蓋泵全部啟動也難以排除漏水,造成水淹水導軸承事故。分析其原因(yīn),其一是橡(xiàng)膠平板固定結構不(bú)盡合理。從該密封裝置的結構來看,上平(píng)板外側是大氣壓,隻要密封水箱建立一定的水壓(yā),平板橡皮就產生(shēng)變形(如圖1所(suǒ)示)。水壓越大平板橡皮(pí)變(biàn)形越大,橡皮板與抗磨環貼得越緊,當無水滲出,就造成橡皮板燒損或損壞。如果水壓減少(即管道壓力真空值)到一定值時,上平板(bǎn)橡皮(pí)與抗磨環就會脫開,漏水量變大,水箱壓力就無法建立。下(xià)密封平板與(yǔ)輪(lún)葉前水(shuǐ)壓相通(tōng),其運(yùn)行條件要比上平板密封好些,即使輪葉前有時可能(néng)出現真空值(zhí),因下密(mì)封板是轉動的(de),能調節運行條件。實踐證明,下(xià)密封平板每次檢查總比上平板磨損輕一些。其二是原設計中隻(zhī)重視了“密封”,認(rèn)為隻要密封(fēng)得越嚴、止水效果就越好。但忽視(shì)了封得太(tài)嚴密會(huì)導致兩磨擦麵之間(jiān)無法(fǎ)形成冷卻潤滑(huá)條(tiáo)件。雙層平板密封係采用中硬耐(nài)磨(mó)橡(xiàng)皮,在幹磨擦的情況下極易磨損。根據運行實踐研究了密封改進方案。首先在上下密封平板上開24個楔形槽,在平板圓周均勻分布,楔形槽呈三角形(xíng),沿順水流方向槽深逐漸變淺,且(qiě)不將平板徑向開通,Z大深(shēn)度約2.5 mm,以便密封水箱的水進入平(píng)板進行(háng)冷卻和潤滑(見圖2)。當水箱水壓建(jiàn)立以後,由於平板(bǎn)橡膠工作麵上開溝槽,實現了在運行中(zhōng)能保持良好的潤滑條件,由於密封平麵上有溝槽,壓力水可以從溝槽射出,密封平板上下麵形成(chéng)水壓(yā)差,使密封平板與抗磨環在水壓作用下緊緊貼合。溝槽形狀,由深漸淺,由大變小,在(zài)抗磨(mó)環旋轉時有利於流動的水帶入(rù)密封平板的工作表麵,並在離心力的作用下甩出,將(jiāng)磨擦產生的熱量帶走,同時起到潤滑作用,克服了在運行中出現幹磨損。經過一段時間運行情況證明,改進是有效的,後來為了(le)避免每次(cì)檢修時,須在橡膠(jiāo)板上開槽,而直接在金(jīn)屬抗磨環上均布8個三角形溝槽。另外,在橡膠板下麵增(zēng)設(shè)托板,使橡膠板隻懸出20 mm,保證橡膠板不因自重而變形下沉(chén)。此改進方案在全廠21台水輪機主軸密封上實施運行至今,效果良好。


  2 需進一步改造的原因
  雙層平板密封經改進後,對(duì)保(bǎo)證機組安全運行的作用顯著。但經過(guò)多(duō)年的運行和機組的某些(xiē)結(jié)構優(yōu)化後,也暴露了一些問題。
  (1)二江電站水輪機的主軸密封(fēng)供水改由廠(chǎng)內120 m3蓄水池的自流供水。這種供水方式難以滿足主(zhǔ)軸密封在運行中對水壓的要求,尤其在汛期中尾(wěi)水位抬高時,密封水壓無法作相應的增加,難以達(dá)到止水效果,致使泥沙及濁水進(jìn)入密封(fēng)工作麵,造成平(píng)板密封橡(xiàng)皮板磨損嚴重。特別是近幾年汛期,因密封磨損(sǔn)增加了停機檢(jiǎn)修的次數(shù),如1998~1999年汛期中,5、6號機因水封失效連續停機搶(qiǎng)修3次。該密(mì)封裝置由原來隻是(shì)橡膠平板磨損失效發展到轉動環的不鏽鋼工作麵也嚴重磨損,磨損深度達3~4 mm。
  2)雙層平板結構也存在(zài)不足。該密封(fēng)裝置的結構為(wéi):上密封平板不動(dòng),而下密封平板隨固定於大(dà)軸(zhóu)的轉環一同轉動,轉環的防護靠圍板,圍板則長期浸泡在水中,經(jīng)多年的運行圍板(bǎn)嚴重鏽蝕,一(yī)旦圍板失效、後果較為嚴重。
  (3)該密封裝置的特點是空氣圍(wéi)帶設置在雙層(céng)橡皮平板之下空氣圍帶在(zài)運(yùn)行中容易損壞。
  (4)主軸密封裝置位於水導軸承之下,檢修場地及空間狹小,難以提高檢修質量及工效。
   3 密封裝置的優(yōu)化及改造(zào)
  2000年將密(mì)封裝置的優化改造列入了科研課題,提出了以下幾項(xiàng)改造建議。
  (1)對主軸密封供水係統進行改造。原來,二江電廠(chǎng)7台水輪發電機組的主軸(zhóu)密封供水加壓和(hé)推(tuī)力軸承冷卻水的加壓共用一套技術清潔水係統(tǒng)。自機組推力軸承改為複合彈性塑(sù)料瓦後,取消(xiāo)了清潔水泵加壓(yā)係統(tǒng),並將(jiāng)主軸密封的供水方式改為取自廠(chǎng)內120 m3蓄水池的自(zì)流供水。120 m3蓄(xù)水池蓄水(shuǐ)高(gāo)程為59.5 m,主軸密(mì)封上平板的高程為40.52 m,總落差為18.98 m,扣除沿途管路(lù)損失壓(yā)降,實際(jì)供給運行中的密封水壓不足(zú)0.12 MPa。而該密封裝置的設計要(yào)求及(jí)運行的實際需要(yào),密封(fēng)水壓應在0.15~0.20 MPa範圍內進行調整,故密封水壓無法(fǎ)滿足。於是(shì),對原係統布置提(tí)出了改造方案。①在120 m3蓄水池的總進水管(guǎn)路(lù)及總出水管路之間加裝一根連通(tōng)管,密封壓力水直接取(qǔ)自(zì)西壩水廠0.6 MPa的自來水係統;②在連通管兩端安裝調節閥門,以初(chū)步調節供水閥門(mén)水壓力;③在閥門出口處(chù)安裝壓力(lì)表,便於調節水壓時進行監(jiān)視;④在調節閥及出口閥門之間(jiān)再分支出一備(bèi)用水管並安裝常閉閥門,作為(wéi)備用水源;⑤在各台(tái)機組水車室加裝調節閥和(hé)壓力表,用於精確調節水封壓(yā)力。該項改進方案於2001年4月30日實施後,密封供水(shuǐ)水壓一直穩定在0.15~0.20 MPa之(zhī)間,為(wéi)機組(zǔ)的安全運(yùn)行提供了保證。
   (2)采用VSH主軸衡壓密封裝置。VSH主軸衡壓密封係對主軸進行軸間密封,潤滑水注(zhù)入(rù)兩個密封表麵(miàn)間的環形空腔內(nèi),並形(xíng)成一個分離(lí)旋轉滑環(huán)和密封環間的水膜,密封環由彈簧緊壓在護環上,保證了在機組靜止且(qiě)潤滑水關閉後仍具有密封功能。其結構見圖3。設(shè)計特點為密封環(huán)和轉環之間沒有直接接觸,其間僅有潤滑水,由潤滑水形成一層水膜,因此密封環(huán)的磨損率極低。在(zài)機組瞬時負荷(hé)下,對主軸所產生(shēng)的徑向(xiàng)振動也不會敏感。

  密封環的直(zhí)徑設(shè)計成能承受作用(yòng)在(zài)密封環上的(de)壓力。並通過密封環側腔的水壓力,對(duì)水力旋流器的壓力起反饋作(zuò)用,使得密封環內腔和兩側的水壓力始終(zhōng)保持動態平衡,維持在0.2 MPa左右(yòu),從而保障密封環對水壓的變化不會(huì)敏感,這對尾水(shuǐ)壓力(lì)變化較大的水輪機來說尤其有利。
  因(yīn)為機組潤滑水是直(zhí)接進入密封體的,所以也可以在機組調(diào)相運(yùn)行時使用。因為密(mì)封環能軸向運動,所以水輪機的旋轉與固定部分之間的(de)任何相(xiàng)對軸向運動,密封環都能隨之進(jìn)行補償。VSH主軸衡壓密封的密封水工作原理見圖4。

  據該裝置對元器件和密封水的要求,采用部分德國進口元件(jiàn),如,工作密封的密封件、密封壓緊彈簧、衡壓式水(shuǐ)力旋流器;並保證進水水壓(yā)不小於(yú)0.6 MPa,粗濾精度為(wéi)0.5 mm。
  4 結語
  葛洲壩水(shuǐ)電(diàn)廠水輪機主軸密封(fēng)裝置進行優化改造後,投運一年來,水壓穩定,運(yùn)行可靠,表明改(gǎi)造方案思路正確,措施有效,既解決了生產(chǎn)中的實際問題,又滿足了安(ān)全生產的(de)需要。
  參考文獻(xiàn)
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