萬昌文1 孟令達1 王(wáng)淑蘭2 田秀君1 喬國世1
(1.邯鋼連鑄連軋廠;2.邯鋼三煉鋼廠)
摘 要:總結了對CSP連鑄(zhù)機液壓、潤滑係(xì)統的維護管理(lǐ)經(jīng)驗,為本專業(yè)同行提供參考。
關鍵詞:液壓;潤滑;檢測;規程;汙染
邯鋼CSP連鑄機是邯鋼集(jí)團公司引進德(dé)國的全套技術和關鍵設備,於1999年底投入生(shēng)產運行的,單機生產能力為120萬(wàn)噸薄板坯,是具有世界先進水平(píng)的生產設備。
該生產線是一條自動化(huà)程度很高的生產線,其多數設備(bèi)是采用液壓控製技術來(lái)實現各種(zhǒng)控製動(dòng)作,其機械設備(bèi)廣泛采用集(jí)中潤滑、稀油潤滑(huá);因(yīn)此能否管理、維護好液壓潤滑(huá)係統,直接(jiē)關係到設備的(de)完好和生產的(de)順利進(jìn)行(háng)。自試運(yùn)行到現在的4年多(duō)時間裏,該生產線由試生產期間(jiān)的故障多發,到現在的連續數月(yuè)無故障。油品消耗由一開始的(de)每月十幾桶,到現在的每月5桶(tǒng)以下,該生產線的液(yè)壓潤(rùn)滑係統進入良好的運行狀態。總結過去幾年的維護管理經(jīng)驗,我們主要做了以下工作。
1.從點滴(dī)做起,做好設備維護
1)從治(zhì)理跑冒滴漏入手,提高設備可靠性。跑冒滴漏過去(qù)是一些冶金企業的普遍現象,但對於液壓係統來說,僅僅一點滴(dī)漏,其危害就不可估計。液壓泄漏其危(wēi)害根是(shì)不可忽視的,其破壞環境、損壞設備、增加成本、危(wēi)害操作人員安(ān)全、影響生產。因此我們堅決杜絕(jué)跑(pǎo)冒滴漏。
①從密封件備件的(de)質量(liàng)入手,選用優(yōu)質密封件,確(què)保密封件質量可靠耐用;針對不同的環境溫(wēn)度,製定了相應的密封件更換周期,對密封進行定期更換。
②對現場進行改造,對易發生泄(xiè)漏的部分管路進行改造(zào),減少突發事故的發生。
③優化(huà)液壓潤(rùn)滑係統的油壓及油箱(xiāng)油溫。溫度和壓力對係統的密封有著很大的影響,溫度越高、壓力越高、密封件越(yuè)容(róng)易老化。根據現場實際需要,我們把(bǎ)不需要高壓的係統壓力調到合(hé)適值,減少能源浪費;把(bǎ)液壓潤滑係統的(de)油箱油溫由(yóu)設計值(zhí)45℃~55℃調整到(dào)37℃~45℃,使各(gè)液壓潤(rùn)滑係統處於良好的工作狀態。
④減少(shǎo)振動。振動易發生接(jiē)頭、螺栓(shuān)鬆動,而引起泄漏。對於液壓泵及電機的震動,會損害液壓泵和電機。定期檢查泵與電機的同軸度,保證所有(yǒu)螺栓和接頭緊固,做好管道的固定和防震。保(bǎo)持油箱油位在2/3以上,檢修(xiū)時嚴格按(àn)檢修規程(chéng)操作。每3個月檢查一次蓄能器的氮氣壓力,保證蓄能器良好,減少係統的壓力衝擊,消除震動。
2)保證油(yóu)液的清潔度。油液對於液壓係統(tǒng)來講,猶(yóu)如人的血(xuè)液,當其混入其他雜質(zhì)時,會(huì)帶來很大的危害。據有關資料統計(jì),液壓(yā)係統60%的故障原因是由於油液汙染引起的,隻有保持油液清潔,才能(néng)保證設備正常運行(háng)。
①油液汙染的兩個方麵:
a.來自內部的汙染物,如:係統初用時液壓元件不潔淨及油液本身不潔淨;係統運行時,油液元件的磨損;潤滑係統中軸承齒輪等的磨損,油液或油脂的(de)氧化變質等;
b.外界侵入(rù)的汙染物,如:空氣中的灰塵侵入油(yóu)箱;維修更換(huàn)備件時帶(dài)入的汙染物等。
②針(zhēn)對油液(yè)汙染成因的對策:
a.向係統中加入新油時,必(bì)須通過(guò)濾油小車過濾後加入,並且,不同的油品使用各自的加油小車,如需調劑使用必(bì)須先清洗幹淨後(hòu)方可使用;
b.更換(huàn)新元件或零部件時,先情結要更換(huàn)元件或零部件的連接部位(wèi),再換上潔淨的新備件(jiàn);
c.定期(qī)更換係(xì)統的循環濾芯(xīn)、空氣濾芯;
d.嚴格按照《檢修維(wéi)護規程(chéng)》進行檢修維(wéi)護,檢修時使用潔淨的工具,同(tóng)時保持手的潔淨(jìng);
e.對備品備件嚴格管理(lǐ),把(bǎ)備品備件儲(chǔ)存在無(wú)汙染的地方,注意保持備品備件的潔淨;
f.定期進(jìn)行油液的檢查化驗。
2.高度重視油品的檢(jiǎn)驗工(gōng)作
1)油品的(de)檢驗可以提供油(yóu)液本身的清潔度程度,做好設備檔案,確保液壓潤滑設備的正常(cháng)運(yùn)行。通過對油液的元素分析,可以掌握設備的運行狀況,了解設備的狀態。比如,在2000年12月份(fèn)的油品化驗後,發現離合液(yè)壓站油液中的銅含量嚴重超標,結合當時設備的動作情況,推斷為擺(bǎi)減(jiǎn)離(lí)合器磨損嚴重,因此,對擺(bǎi)減離合器進行檢查,發現離合器(qì)磨損(sǔn)片間(jiān)隙(xì)過大,需進行(háng)檢修,於是對擺減離合器進行更換,避(bì)免了一次(cì)設備突發事故。
2)據定期油品化驗結(jié)果該定期換(huàn)油為按質(zhì)換油。依據外(wài)方提供的維護手(shǒu)冊,液壓潤滑係統的油液需定期更換。由於各液(yè)壓潤滑係(xì)統的運行狀況不(bú)同,油品的質量(liàng)變化也(yě)是不一樣(yàng)的,定期換油常常會造(zào)成有的油質尚好而被換(huàn)掉(diào),從而(ér)造成很大的浪費;而又的油品已經變質,但因未到期而未(wèi)被更換,致使(shǐ)造成元件損(sǔn)壞(huài)或設(shè)備潤滑不良。
3.強化設備基礎管理
1)編寫《液壓潤滑設備的操作、維護、檢修規程》,並組織(zhī)學習培訓,工(gōng)作人員隻有考核(hé)合格才能上崗。根據實際生產要(yào)求的提高和現場(chǎng)的改造,對規程進行不斷完善,提高規程的指導性,科學(xué)性和可(kě)操作性。
2)結合設備的包(bāo)機製,強化設備的點檢維護。點檢維護是設備維護及檢(jiǎn)修的基(jī)礎,通(tōng)過點(diǎn)檢可以及早發現設備運行中存(cún)在的問題,把故障消(xiāo)除在萌(méng)芽狀態,保證設備良好(hǎo)運行(háng)。
3)做好設備記錄工作,設(shè)備紀錄(lù)是我們開展(zhǎn)設備工(gōng)作的依據,我們對於設備運行、設備點檢、設備檢修進行認(rèn)真記錄(lù),並充分利用這些(xiē)紀錄,製定備件及材料申報計劃,尋找液(yè)壓(yā)潤滑係(xì)統的故障發生規律,確定、優化密(mì)封件、易(yì)損件的更換周(zhōu)期,從而製定相應的定期檢修項目,減少設備的突(tū)發故障。
4.技術創新,不斷(duàn)提高
隨著對設備維護水平的提高,對液壓潤(rùn)滑(huá)設備安裝,設計中的不足之處(chù)進行發現並改造,使係統趨於合理完美。任何設計和安裝不可能十(shí)全十美,總有一些不足之處,隨著設備維護水平的提高,我們對發現的不足之處及時整改,發現一(yī)處改進益處。例如(rú),我們對(duì)連(lián)鑄拉矯機區域的幹油管(guǎn)路進(jìn)行改進,避(bì)免了部分拉矯機錕軸承給(gěi)油不足易造(zào)成軸承燒壞的缺陷;對擺(bǎi)減(jiǎn)區域部分液(yè)壓管路(lù)進行改造,解決了易(yì)出故障難維護的缺點;提高了擺減壓下錕控製(zhì)回路的(de)保壓壓力,解決了壓下錕脫離高位的故障難題;在對幹油(yóu)係統(tǒng)的改造中,我們對係統內大多數(shù)備件進行國產化,並對控製係統進行改造,通過低壓檢測,取代了原有的(de)限位檢測,解決了(le)幹油空(kōng)限(xiàn)位檢測不準的難題,使幹油填充係統運行完善。在投產後的(de)近5年時間裏,我(wǒ)們對現場的改進有40處(chù)之多,通過改進減(jiǎn)少了突發事故(gù),也方便了現場維(wéi)護,極大的促進了生產,為邯鋼創造了效益。
5.結束語(yǔ)
在(zài)我們液壓技術員和檢修(xiū)工的不懈努力下,在Z近2年的時間裏,CSP連鑄機液壓潤滑係統一直處於(yú)低故障率運行,故障率接近為零,為邯(hán)鋼CSP生產線的高產高效(xiào)打下堅實的基礎。
來源:《液壓與氣(qì)動》2005年06期