高速線材精軋機輥(gǔn)軸及隔套鎖緊螺母改進

2013-11-05

顏振現 張玉榮 張鵬飛
(邯鄲鋼鐵公司(sī)線棒材廠,河北邯鄲 056015)

  摘 要:針對高速線材生產中(zhōng),精軋機輥軸及隔套鎖緊螺母存在的問題進行分析,提出了改進措施,取得了較好效(xiào)果。
  關鍵詞:線材;精(jīng)軋機;輥(gǔn)軸;隔套;鎖緊螺母;改進
  1 前言
  邯鋼高速(sù)線材(cái)生產(chǎn)線是中國較早的一條高(gāo)速線材生產線(xiàn),1986年開始建設,1987年投入生產,由英國阿西洛公司的引進。該生(shēng)產(chǎn)線的精軋機采用英國阿希洛10架,45°無扭頂交精軋機。在軋機輥軸端安裝輥環來實現軋製,Z大軋(zhá)製速度75m/s。
  2 精軋機存在的(de)問題及原因分析
  2.1 輥軸錐度根部斷裂
  圖1為改進(jìn)前輥(gǔn)軸R8圓弧(hú)根部時(shí)常出現斷裂現象,尤(yóu)其是進入精軋機架軋機,發生斷裂現象較多,一(yī)年約有10次(cì)。分析其原因是輥軸錐度根部R8圓弧曲率半(bàn)徑較小,應(yīng)力較集中,另外,架軋機距前(qián)麵預精(jīng)軋機距離較遠,衝擊力大,負(fù)荷也較大,發生輥軸錐度根部斷裂現(xiàn)象也較(jiào)多。

圖1 改進(jìn)前的輥軸錐度(dù)根部
  2.2 輥軸螺紋(wén)根部扭斷
  圖2為改進前退刀槽(cáo)采用直角形式,因此處應力集中較大,再加上鎖緊(jǐn)螺母有預緊力,而且在軋機高速旋轉中,在轉動慣量作用下,鎖緊螺(luó)母越來越(yuè)緊,導致輥軸螺紋根部扭斷。

圖2 改(gǎi)進前的(de)輥軸(zhóu)螺(luó)紋(wén)根部(bù)
  2.3 輥軸上軸承隔套(tào)崩裂
  圖3為改進前軸承隔套R9圓弧在與輥軸R8圓弧的配合中,由(yóu)圓弧麵接(jiē)觸,再加上軸承隔套的軸向力較大(dà),軸承隔套在圓(yuán)弧處所受外撐力非常大(dà),經常導致軸承(chéng)隔套在圓弧處崩裂(liè)現象。
  3 改進措施
  針對精軋機出現(xiàn)的問題,經過(guò)分析、研究(jiū),對其實施了如下改進。
  3.1 輥軸錐度根部
  輥軸錐度根部R8圓弧(hú)改為R15圓弧,圖4為改進後把R15圓弧改為與根部端麵相交形式。由於圓弧曲率半(bàn)徑加大,根部直徑加粗(cū),抗剪強度增強,應力集中(zhōng)相對減少(shǎo),從而提高了根部強(qiáng)度。

圖4 改進後的輥軸錐度根部
  3.2 輥軸螺紋根部
  輥軸螺紋根部退刀槽由直(zhí)角形式改為圓弧形式(shì),圖5為改進後(hòu)相對減少(shǎo)應力集中,提高(gāo)了根部強度,減少螺紋根部承受力矩,減少輥軸螺紋根部扭(niǔ)斷現象。

圖5  改進後的輥軸螺紋根部
  3.3 軸承隔套(tào)
  軸承隔套改R9圓弧(hú)為斜度,圖6為改進(jìn)後原來在圓弧麵接觸改(gǎi)為錐麵,大大減少(shǎo)了軸承隔套在圓弧處所受向外(wài)撐力,提高了(le)軸承隔套使用壽命。

圖6 改進後的軸承隔套
  3.4 鎖緊螺母
  將鎖緊螺(luó)母去掉一(yī)些(xiē)多餘量,改進前後的比較見圖7,重量由615kg改為512kg,大大減少了(le)轉動慣量,同時縮短了鎖緊螺母伸入錐套長度,避免了因錐套(tào)、輥軸及輥座磨損導致鎖緊螺母壓不緊(jǐn)錐(zhuī)套使輥環(huán)耍圈現象(xiàng)。
圖7 鎖緊螺母
  4 效果
  經過改進已運行一年多,效果非常好,輥軸錐度根部斷裂現象大大減少,由原先的一年10次左右減為1~2次,年可節省輥軸備件費用(yòng)5萬元;而輥軸螺紋根部扭斷未在發生,節省費用118萬元;軸承隔(gé)套消耗年減少約100件,節約費用114萬元;並可減少停機時間20多小時,年經濟效益達10萬元以上。
來源:《河北冶金》總(zǒng)第165期 2008年第3期
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