風(fēng)機軸承損壞案(àn)例分析

2013-11-27

  一、事故(gù)經過
  原料立磨1327循環風機(jī)於2009年(nián)11月(yuè)3日投入生(shēng)產運行,2010年元月22日,因該風機固(gù)定端軸承突然振動大導致(zhì)跳停,檢查發現軸承損壞,由蘇州中材進行更換,本次更換(huàn)的是國產軸承(瓦房店)。更換後運轉至2月2日,軸承出現高溫導致風(fēng)機跳停,檢查發現該軸承又一次損(sǔn)壞,由製造分廠自行更換進口軸(zhóu)承(SKF),並對風(fēng)機與電(diàn)機進行找正。之後開機至2月12日因高溫導致風機(jī)跳停(tíng),經檢(jiǎn)查發現該軸承有一隻滾動體、軸承內圈均出現剝離,由製造分廠再一次組織更換進口軸承(SKF)。結合前期(qī)安裝情況,對風(fēng)機(jī)與(yǔ)電機進一步找正,包括膜片(piàn)聯軸器的(de)安裝間距進行調整、複核。開(kāi)機正常。
  
二、原因分(fèn)析
  原料立磨1327循環風機固定端軸承自投入(rù)運行以來共損壞三次,經與會人員研討分析,初步原因(yīn)如下: 
  次軸承損壞的主要原因是:風機整體偏低,運行持續震動,軸(zhóu)承(chéng)承受(shòu)的徑向載荷過大而導致軸承損壞(huài); 
  第(dì)二次和第三次軸承損壞的原因(yīn):主要是、二次軸承損壞更換後,沒(méi)有對膜片聯(lián)軸器之間的間隙(設計為195mm,事後複核為202mm)進行核(hé)實,更換軸承後,挪動了電機,認為電機螺栓孔沒動,就沒有複核聯軸器之間的間(jiān)隙,導致電機開機後,軸承承受軸(zhóu)向(xiàng)力過大,是(shì)導致軸承(chéng)損壞的主要原因。軸承因受(shòu)軸向(xiàng)力過大產生熱膨脹後軸承遊隙變小,出(chū)現軸承卡死是軸承損壞(huài)的次要原因。
  
2月12日更(gèng)換軸承後開機之前,也沒有複核膜片聯軸器之(zhī)間的(de)間隙,因此開機2次(次運行(háng)5分鍾後出現跳停、第二次運(yùn)行15分鍾後又出現跳停)後,電(diàn)機因綜保動作無(wú)法開啟。經(jīng)查找圖紙(zhǐ)結合現場分(fèn)析,結(jié)果發現:聯軸器(qì)之(zhī)間的自由間隙為(wéi)202mm,圖紙要求為195mm,相差7mm。螺栓連接後聯軸器之間的間隙為196mm,也就是把電機主軸拉往(wǎng)風機側6mm;因此風機開機時電機(jī)主軸要恢複自身位臵較難,隻有拉著風機主(zhǔ)軸往電機方向運動,致使風機固定端軸承受到很強(qiáng)的軸向力,這是後三次固定端(duān)軸承(chéng)頻繁出現損壞的主要原(yuán)因(yīn)。 
  三、防範措施
  
1、軸承(chéng)在更換(huàn)過程中采用熱裝配,加熱溫度(以溫度計(jì)控(kòng)製)嚴格控製在120℃以下,小軸承(chéng)安裝時(shí)Z好將溫度控製在80-100℃之間,應根(gēn)據軸自身的測量偏差來確定軸承(chéng)加熱溫(wēn)度範圍;
  2、聯軸器安裝時一定要注意主電(diàn)機的軸伸量,安裝前、後一定注(zhù)意複測電(diàn)機軸伸是否(fǒu)和名牌上標(biāo)注的尺寸相符;另外就是保(bǎo)證聯軸器之間的距離(聯軸器、風機說明書或名牌提供的具體尺寸); 
  3、聯(lián)軸器應盡量采用百分表測量的方法來找正,特別是大型主機設備,不提倡用直尺靠(kào)接聯軸器(qì)的粗找方法來找正;找正數據應根(gēn)據圖紙或者其他相關資(zī)料進行核算;找(zhǎo)正
結束後對主電機以及(jí)風機軸承座采用頂絲定位,防(fáng)止開機後出現移(yí)位,導致找正失效;
  4、要經常檢查電機、風機的地腳螺栓是否出現(xiàn)鬆動(dòng),及(jí)時複緊;軸承座油位是否合適;冷卻水壓力是否合適,如不合適應及時調整處理;停機(jī)時注意清理葉輪積灰,防止粘結(jié)後開機時出現葉輪動平衡失效。
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