梁東武
(廣西上林縣(xiàn)水泥廠(chǎng))
我廠2號Φ2.5m×7.5m盤塔式立窯自安裝投產以來,出現盤塔下立軸軸承位置冷卻水夾層發生漏水故障。經(jīng)多次的(de)補焊(hàn),問題仍(réng)未解決(jué)。分析原因,是由於設(shè)計製造冷(lěng)卻水層麵積偏大,進出水位相等,冷卻水流速低和水層室內不能保持有(yǒu)效冷卻水位等,容易造成冷卻(què)水層室內(nèi)產生蒸(zhēng)氣,壓力增大時,將(jiāng)夾層破壞,使軸承很快磨損(sǔn)。
對(duì)上述的情況,我們進行如下改造(zào)(見圖(tú))。
(1)原冷卻層上塊板和原設計(jì)的加強板件結構不變,把下塊底板直徑由Φ2200mm改為Φ800mm,原水層外邊圓板(bǎn)不割,改製後的水層有效高度為150mm,水層外邊圓用δ=8mm鋼板圈圓分割8等份,每(měi)塊四邊外倒角,按原水層結構各加強板(bǎn)組等分接焊,焊縫Δ5,經0.4MPa水壓試驗,不得有(yǒu)滲(shèn)漏現象。
(2)改變水流方向,把進出水角度位置原180°改為340°,改後把(bǎ)在進出管中間的原加強板流通(tōng)孔封焊死,形成水道隔離板,使進排(pái)水方向角度變成圈(quān)流方(fāng)式。
(3)為確保冷卻水層室內有一定的儲蓄(xù)水位量,對(duì)進出水管設計位置要(yào)求是:出(chū)水管位置要高於進水管麵110~120mm。在穩定和加大水流量的同時將原進(jìn)水管由Φ15mm改為Φ20mm,出水(shuǐ)管改為Φ25mm,進水(shuǐ)前管道配一隻20Dy截水閥(fá),便於調整水量(liàng)和檢(jiǎn)修。
經以(yǐ)上改造後,設備運行正常,維(wéi)護工(gōng)作量和用油量的費用大幅度減少,由原來的用油量(liàng)4kg/班,減少到0.5kg/班,效益明顯(xiǎn)。
來源(yuán):《水泥》1997年07期