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工藝改進(jìn)的蝸輪箱

2023-02-07 14:07:00

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工藝改進的蝸輪(lún)箱
 
    改進後工藝方案的確定蝸(wō)輪箱問題經反複探索試驗,黄瓜视频免费观看完整認為采用整箱漏(lòu)模壓板工藝(yì)方案,即分型麵由大、小齒圈中間移到了大齒圈的上麵,大齒圈做為小齒圈的漏模導板(bǎn),然後再做一個大齒圈的漏模(mó)導(dǎo)板,使大、小齒(chǐ)圈的型腔(qiāng)成為一個整體在一箱(下箱)內,雙麵模板工裝如所示。
 
    蝸輪箱操作過程為:上型板同上箱一同(tóng)與下箱分開,上模板從上箱中起出,起下箱模型時,首先起內(nèi)模,這時外(wài)模作為內模導板,控製內模齒形,然後起外模,由下模板(導板)控(kòng)製(zhì)外模齒形,最後起出下模板,合箱,脫箱,埋箱。很巧妙(miào)地解決了蝸輪箱問題,同時由(yóu)於壓頭增高,使澆不足問題也得到了(le)很好的解決。
 
    改進後的(de)工裝簡齒形尺寸(cùn)超差問題經多次(cì)試驗(yàn),黄瓜视频免费观看完整采用了尺寸負數,即在不影響齒輪正常工作(zuò)的前提下,將齒形的尺寸減少一定數值,把由於(yú)球鐵凝固過程中的石墨化膨脹力(脹型力)造成的鑄件尺寸(cùn)增大的數(shù)值在工裝設計時加上相(xiàng)應的(de)負值,如齒厚原來(lái)尺(chǐ)寸為(wéi)45mm,現在3.8mm.使生產出來的鑄件齒形尺寸不超(chāo)差,而且不經返修即可使用,齧合效果很好。
 
    在(zài)型砂方麵黄瓜视频免费观看完整(men)嚴格控製此類鑄件的麵砂。一方麵控製粒度,原砂粒(lì)度由原來(lái)的70/140目改為140/200目。另一方麵控製其性(xìng)能,如強度、水份等。同時造型操作時保證(zhèng)型腔的硬度(dù)值在70度以上,使齒麵的(de)粗糙(cāo)度有了很(hěn)大改觀(guān)。
 
    工裝設計及(jí)製造注意的問題上、下模與導(dǎo)板(bǎn)的間隙上、下模與導板之間是有間(jiān)隙的(俗稱滑(huá)動配合),而且,間隙值均為0.1mm左右,在模具製造時應特(tè)別注意,如果間(jiān)隙值小,則起模困難,間隙值過大,起模也困難,且工裝也易損壞。上、下模(mó)之間的同心度是靠定位環來保證的。起模斜度上、下模齒部盡管用(yòng)導板漏模方式起模,不需要常(cháng)規起模斜度。但為了防止製造時產生倒撥模斜度,黄瓜视频免费观看完整確定的起模斜度為05度,實際(jì)操作效果很好(hǎo)。
 
    蝸輪箱(xiāng)改進後效果工藝、工裝改進後(hòu),經驗證,很快投入了正式(shì)生產,結果由於錯箱而造成的廢品為零;澆不足而產生的廢品為1以下,由於掉(diào)砂產生的廢品也有明顯下降,總的廢品率僅為24,而且成品不需返修研配工序,使用效果(guǒ)很好。蝸輪箱通過改進,我(wǒ)們對手工潮模砂型鑄造齒輪(鑄(zhù)齒)的生產工藝有了一(yī)定的經驗和數據,為今後類似鑄件的生產奠定了基礎。若年生產量按3000件計(jì)算,直接經濟效(xiào)益約28萬元。
蝸輪箱
 
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文章(zhāng)關鍵詞:蝸輪(lún)箱

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