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工藝改進的蝸輪(lún)箱(xiāng)

2014-06-09 21:08:49

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工藝改進的蝸輪箱
 
    改進後工藝方案的確(què)定蝸輪(lún)箱問題經反複探索試驗,黄瓜视频免费观看完整認為采用整箱漏模壓板工藝方(fāng)案(àn),即分型麵由大、小齒圈中間移到了大齒圈的上麵,大齒圈做為小(xiǎo)齒圈的漏模導板,然後再做一個大齒圈的漏模導板,使大(dà)、小齒圈的型腔成為一個整體(tǐ)在一箱(下(xià)箱(xiāng))內,雙麵模板工(gōng)裝如所示。
 
    蝸輪箱操作過程為:上型(xíng)板同上箱一同與下箱分開,上模板從上箱中起出,起下箱模型時,首先起內模,這時(shí)外模作為內模導板,控製內模齒形,然後起外模,由下模板(導板)控製外模齒形,最後起出下模板,合箱,脫箱,埋箱。很巧妙地解(jiě)決了蝸輪箱問題,同時由於壓頭增高,使澆(jiāo)不足問題也得到了很好的解決(jué)。
 
    改進後的工裝簡齒形尺(chǐ)寸超差問題經多次試驗,黄瓜视频免费观看完整采用了尺寸(cùn)負數,即在不(bú)影響齒輪正常工作的前提下,將齒形的尺寸減少一定數值,把由於球鐵凝固過程中的石墨化膨脹(zhàng)力(lì)(脹型力)造成的鑄件尺寸增(zēng)大的(de)數(shù)值在工裝設計時(shí)加上(shàng)相應的負值,如齒厚原來尺寸(cùn)為45mm,現在3.8mm.使生產出來的鑄件齒形尺(chǐ)寸不(bú)超差,而(ér)且不經返修即可使用,齧合效果(guǒ)很好。
 
    在型砂方麵黄瓜视频免费观看完整嚴格控製此類鑄件的麵砂。一方麵控製粒度,原砂粒度由原來的70/140目改為140/200目。另一方麵控製其性能,如強(qiáng)度、水份等。同時(shí)造型操(cāo)作時保證(zhèng)型腔的硬度(dù)值在70度以上,使齒麵(miàn)的粗糙(cāo)度有了很大改觀(guān)。
 
    工裝設計及製造注意的問題上、下模與導板的間(jiān)隙上、下模與導板之間是有間隙的(俗(sú)稱滑動配合),而且,間隙值均為0.1mm左右,在(zài)模具製造(zào)時應特別注意,如果間隙值小,則(zé)起模困難,間隙值過大,起模也困難,且(qiě)工(gōng)裝也(yě)易損壞。上、下模之間(jiān)的同心度(dù)是靠定位環來保證的。起模斜度上(shàng)、下模齒部盡管用導板漏模(mó)方式起模,不需要常規起模斜度。但為了防(fáng)止(zhǐ)製造時產生倒撥模斜度,黄瓜视频免费观看完整確定的起模斜度為05度,實際操作(zuò)效果很好。
 
    蝸輪箱改進後效果工藝、工裝改進後,經驗證,很快投入了正式生產,結(jié)果由於錯箱而造成的廢品為零;澆不足而產生的廢(fèi)品為1以(yǐ)下,由於掉砂產生的廢品也有明顯下降,總的廢品率僅為24,而且成品不(bú)需返(fǎn)修研配工序(xù),使用(yòng)效果很(hěn)好。蝸輪箱通過改(gǎi)進,黄瓜视频免费观看完整對手工潮模砂型鑄造齒輪(鑄齒)的生產工藝有了(le)一定的經驗和數據,為今後類似鑄件的生產奠定了基礎(chǔ)。若年生產量按3000件計(jì)算,直接經濟效益約(yuē)28萬元。
蝸輪箱
 
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