幹式潤滑技術在鋼軌側麵減磨中的效用

2014-10-10

張(zhāng)學華(huá)
(南京地下鐵道有限責任公司運營分(fèn)公司,南京 210012)
  摘 要:由於地鐵列車的頻繁碾(niǎn)壓而使得部分地(dì)段鋼軌的(de)側麵磨耗日益加劇,不但造成較(jiào)大的人力、物力、財力的(de)支出,還嚴重威脅列車的行車安(ān)全。通過(guò)對南京地鐵1號線鋼軌側麵磨耗情況進行(háng)實地調查,選擇(zé)幹式潤滑方式對新模範馬路—南京(jīng)站上行線側磨嚴重地段,進行為期3個月的減磨、減噪塗覆(fù)試驗。經過對現(xiàn)場使用效果和經濟效益的分析比較,認為幹式潤滑技術能(néng)有效減少鋼軌側麵磨耗及機車輪緣磨耗,降(jiàng)低車輛經過時的噪聲,提高列車(chē)運行平穩性,針對試驗中(zhōng)發現的問題建議:優化幹式潤滑劑塗(tú)覆裝置及塗覆方法,以達Z大經濟效益,加(jiā)強對鋼(gāng)軌磨耗(hào)及(jí)輪緣磨耗情況的測量統計,以便於(yú)後(hòu)續線路的維修養護。
  關鍵詞:輪軌潤滑;鋼(gāng)軌磨耗;幹式潤滑技術
  南京地(dì)鐵1號(hào)線正式運營以來,由於(yú)地鐵列車(chē)的頻繁碾壓(yā)使得部分地段鋼軌的側麵磨耗(hào)日益加劇,尤其是曲線半(bàn)徑較(jiào)小的地段尤為突出,不但(dàn)造成了較大的人力、物力(lì)、財力的支出,還嚴重威脅著(zhe)列車的安全運(yùn)行。為改變這種現狀,南京地鐵運營分公司使用“便攜式曲線鋼軌幹式潤滑裝置”對新(xīn)模範馬路—南(nán)京站上(shàng)行線進(jìn)行了為期3個月的幹式潤滑劑塗覆試驗,完(wán)成了相關試驗項目。試驗結論認為,通過使用幹式潤滑技術,能(néng)夠(gòu)達到減磨、減噪、提高列車運行(háng)平穩(wěn)性。
  1 幹(gàn)式潤滑技術機理分析
  幹式潤滑是近年發展起來的一種新(xīn)技術。之前,輪軌潤滑大部分采用的(de)是油脂潤滑方式。油脂潤滑方(fāng)式中的潤滑劑主要是石墨油脂。石墨具有自動潤滑性能(néng),對金(jīn)屬表麵的附著力較大,同(tóng)時易於沿平麵滑動;它通過在潤滑層(céng)接觸麵上形成表麵吸附分子來減輕摩擦,其作用類似於在邊界摩擦時添加劑分子的作用。因此(cǐ),從理論上講,石墨(mò)油脂的潤滑效果應該是很好(hǎo)的。但是通過實際應用發現:石墨油脂經高壓空氣霧化後(hòu)噴蓋到鋼軌的側麵(miàn)磨耗區後(hòu),會形成一條(tiáo)石墨油脂帶(dài);而石墨油脂易於沿平(píng)麵滑動,流動性強,經過列車(chē)碾壓(yā)後,石墨油(yóu)脂會轉移到軌頂麵,引發粘(zhān)著(zhe)係數(shù)的改變,造成牽引製動的問題。此外,石墨油脂為易燃(rán)品,在有著空間特殊性的地鐵線路上易造成消防安(ān)全上的(de)隱患,同時(shí)還(hái)存在對(duì)環境的汙染。
  幹式潤(rùn)滑技術的發展彌補了油脂潤滑方式的(de)上述(shù)不足。幹式潤滑方式中的潤滑劑是(shì)由(yóu)主成膜物質(為合成樹脂、聚合油)、次成膜物質(zhì)(為固體潤滑材料),以及抗壓(yā)抗磨劑、成膜助劑等合成的一種新型高分子複合材料(liào)。其中選用(yòng)的油性劑如十二羥基硬脂酸,其極性基團(羥基)與金屬表麵發生化學反應後,生成金屬皂,從而隔離摩擦表麵,起到(dào)潤滑減磨效果。由於潤滑劑是連續地塗在鋼軌側麵上,所以在鋼軌側麵形成一層均勻的、連續(xù)的(de)幹式潤滑膜;在列車經過時,合成(chéng)樹脂(zhī)及聚合油便載著固(gù)體潤滑材料轉移到列車輪緣上,對輪緣進行潤滑,從而達到近似“液體摩擦”的減摩、減磨的效果。其潤滑機理可看做是(shì)一(yī)種界麵潤滑原理,而不是油脂潤滑方式的流(liú)體(tǐ)潤滑原理。
  鑒於上述分析,南京地鐵1號線采用幹式(shì)潤滑作為(wéi)塗覆試驗(yàn)方式。
  2 操(cāo)作方法簡述
  實際操作中,選用對比試驗的方法(fǎ)對塗(tú)覆前後的效果進行跟蹤(zōng)調查。試驗選定(dìng)了上行線兩段曲線進行(háng)塗覆(fù),同時在下行(háng)線選取了同裏程的兩端曲線(xiàn)作為空白對(duì)照組。對比地段的參數見表1。
  塗覆方法:塗覆選用“便攜式曲線(xiàn)鋼軌塗覆裝置”一套(tào),按照(zhào)每日塗覆的方式(shì)作業。
  觀測點:新模範馬路—南京站上下(xià)行線各取6個觀測點(diǎn),並在(zài)鋼軌頭部外側做固(gù)定標記;每月由專業人員測量一次,測量人(rén)員、測量器具固定。
  數據采集:使用曲線觀測(cè)測量儀及AWA6218B噪(zào)聲分析儀定(dìng)期對試驗地段的磨耗量及行車噪(zào)聲(shēng)數據進行采集,記錄成表。
  3 實際效果分析
  通過3個月(yuè)的塗覆工作,分別(bié)對6個(gè)觀測點的上下行地段鋼軌軌(guǐ)頭下16mm、10mm、5mm處的鋼軌軌頭寬度進行測量,從而得出具體磨耗量大小;對同一輛列車(chē)經(jīng)過該地(dì)段上下行區域按照20s的間隔采集7組噪聲數據,從而得出平均噪聲值大小,同時對(duì)兩組曲線的上股鋼軌(guǐ)輪軌作用麵進行了(le)對比。整理數據後,得出平均磨耗率(lǜ)的對照(見表2)及平均噪聲對照(zhào)(見表3)。
  通過以上的統(tǒng)計數據(jù)可知,經過塗覆後,上行線試驗地段的鋼軌側麵(miàn)平均(jun1)磨耗率比未塗覆區段要低,噪聲情況也有改觀;說明在新模範馬(mǎ)路—南京站上行線曲線鋼(gāng)軌上塗覆幹式潤滑劑,起到了(le)較(jiào)為明顯的減磨、降噪的效果。
  4 經(jīng)濟效益估算
  4.1 鋼軌經濟(jì)效益(yì)
  4.1.1 基本參數
  ·潤滑劑減(jiǎn)磨效(xiào)果:延長(zhǎng)鋼(gāng)軌壽命42%。
  ·便攜式塗覆裝(zhuāng)置價格:0.5萬元(3年使用壽命期)。
  ·潤滑劑價格:12.86萬元/T。
  ·南京地鐵1號線目前曲線總長度:16.381km(單股曲線)。
  ·每年裝置操作所需人員費用:4人×3000元/月×12月(yuè)=14.4萬元。
  ·估算曲線鋼軌的換(huàn)軌周期:根據未塗覆月側
  磨(mó)速率0.27mm/月,推算出換軌(guǐ)年限為4.32年(nián);采用幹式潤滑月側磨速(sù)率0.19mm/月,推算出換軌年限為6.14年。
  ·潤滑劑每日的消耗量:0.2kg/km(每三日塗覆一次)。
  ·每公(gōng)裏換軌(guǐ)費(fèi)用(yòng):50萬元/km(單股(gǔ))。
  ·塗(tú)覆周期:采取每三(sān)日塗覆一次的方(fāng)式。
  4.1.2 每年塗覆所需(xū)的費(fèi)用
  塗覆所需費用=所用潤滑劑費用(塗覆公裏數×每公裏消耗量×潤滑劑價(jià)格×塗(tú)覆天數(shù))+人工費+裝置折舊費=29.945萬元/年
  4.1.3 每年節省的換軌費用
  每年節省換軌數量:1.124km/年;
  每年節省(shěng)費用:56.2萬元(yuán)。
  4.1.4 每年節省費用
  每年節省換軌費(fèi)用-每年塗覆所需費用=26.255萬元。
  4.2 車輪經濟效益
  對曲線實施幹(gàn)式潤滑後,在曲線鋼軌側麵磨耗降低的同時,也會對車輛的輪緣磨耗產(chǎn)生減(jiǎn)磨作用。在試驗過程中可以看(kàn)到,在運行車輛的輪緣上附著(zhe)有幹式(shì)潤(rùn)滑劑。所附著的幹式潤(rùn)滑劑對車(chē)輪(lún)輪緣有明顯(xiǎn)的保護作用,可降低其磨耗(見圖1)。
  車輪磨損報廢並不限於輪緣磨耗,還(hái)有車輪踏麵磨耗(hào)等方麵。采用幹式潤滑技術後,可以保(bǎo)守地估計車輪的平均使(shǐ)用壽命延長20%。由此(cǐ)則可計算出實施幹式潤滑(huá)技術後因車輪減磨而帶來的經濟(jì)效益:
  1)車輪在未實施幹式潤滑塗覆時,平均使用壽命按(àn)5年計算,則每個車輪每年投入的費用為0.22萬元(車輪單價為0.9萬元/個,人(rén)工(gōng)費為0.2萬(wàn)元/個(gè));
  2)實施幹式潤滑塗覆後,假設機車車輪(lún)的平均使用壽(shòu)命延長20%,則每個車輪每年投(tóu)入更換車輪的費(fèi)用為0.183萬元;
  3)實施幹式潤滑(huá)塗覆後,每(měi)年每(měi)個車輪節省費(fèi)用為(wéi):0.22萬元(yuán)-0.183萬元=0.037萬元;
  4)一列地鐵列車有6節車輛,每節(jiē)車輛8個(gè)車輪,因此每輛車每年節省費用為:0.037萬元×6×8=1.776萬元;以南京地鐵目(mù)前20列車計算,每年因車輛輪緣減磨可節(jiē)約35.52萬(wàn)元。
  4.3 總經(jīng)濟效益
  每年總經濟效益=每年鋼軌經濟(jì)效益(yì)+每年車輪經濟效益=26.255萬元+35.52萬元=61.775萬元。
  5 結語與建議
  采用幹(gàn)式潤(rùn)滑技術進行塗覆後,可以降低曲線鋼軌磨耗速率,使軌距更加穩定,降低了養護的工作量,提高(gāo)了線路的平順性;同時在塗覆了幹式(shì)潤滑劑後(hòu),輪軌接(jiē)觸麵積增加,提高了(le)輪軌吻合性,可(kě)以減少機車、車輛輪緣磨耗,節約能源動力,降(jiàng)低噪(zào)聲(shēng),節能(néng)、環保效果明顯。
  為了在後續線路中更好地推廣(guǎng)幹式潤滑方式,針對試驗中發現的問題,提出(chū)如下建議:
  (1)優化幹式潤滑劑塗覆裝置及塗覆方法,一是要加強對塗覆裝置的改進,使塗覆效(xiào)果更加穩定,智能(néng)化程度進一步提高;二是要改進塗覆方法,以達到Z大的經濟效益。
  (2)加強對鋼軌磨耗及輪(lún)緣磨耗情況的測量統計,主要是建立(lì)鋼軌側麵磨耗及輪緣磨耗數據庫,研究磨耗規律,便於後續線路的維修養護。
  參考文獻
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來源:《城市軌道交通研究》2008年第6期
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