王士強
(長(zhǎng)春軌道客車股份有(yǒu)限公司鐵路客車(chē)業務部,吉林長春 130062)
摘 要:CRH3C型動車組在高速運行過程中,由(yóu)於軸承(chéng)密封結構存在設計缺陷,易造成軸承油脂大量流失,Z終導(dǎo)致軸承油脂(zhī)偏少,潤滑不良;高速運轉缺(quē)油的軸承難以形成有效(xiào)的潤滑油膜,線路較大的衝擊和振動導致軸(zhóu)承剝離失效;當軸承運行裏程超過80萬公裏(lǐ)時,軸承(chéng)的運行狀態會逐漸惡化,存在運行安全(quán)隱患。新結構軸箱軸承與原(yuán)結構相比(bǐ),改進密封防塵罩結構,增加迷宮結構,在軸承中間增加(jiā)注油孔,同時(shí)使用L055油脂,增加油脂溫度工作範(fàn)圍(wéi)及粘(zhān)度,避免油脂的大量流失(shī)。
關鍵詞:軸(zhóu)承失效;密封結構缺陷;迷宮結構;油脂溫度工作範圍;油(yóu)脂粘度
0 引(yǐn)言
CRH3C型動車(chē)組為引進德國西門子技術生產(chǎn)的時速300公裏速度級高速動車組。該動(dòng)車組為8輛4動4拖編組,牽(qiān)引總功率為8800kW。CRH3C型動車組自(zì)2008年起先後在京津、武廣和滬寧等線路投入運用。
CRH3C轉向架(jià)軸箱軸承采用舍弗勒公司提供的02版軸承(chéng),軸承代號:F-807811.02.TAROL130×240-B-TVP。裝車運用(yòng)的CRH3C型動車組轉向架軸箱軸承總數量為5120套。
CRH3C型動車組在運用中共發生軸箱軸承故障52起,分為(wéi)三類:一是軸(zhóu)溫升高,共34起,其中軸承外圈滾道剝離14起,軸承滾道未剝離14起,未確認6起;二是熱軸預警,共10起,其中軸承外圈滾道(dào)剝離7起,軸承滾道未剝離(lí)3起;三是滾動異響(xiǎng),共8起,其(qí)中軸承外圈滾道剝離4起,軸承滾道未剝離4起。本(běn)文將就CRH3C轉向架(jià)軸箱軸承故障(zhàng)原因進行分析,並對新型軸箱軸承結(jié)構進行介紹。
1 原因分析
1.1故障軸承分解檢查情況分析
針對運用中軸承存在異常溫升和異響故障,通過(guò)對(duì)軸承拆解(jiě)檢(jiǎn)查,檢查中(zhōng)發現故障(zhàng)軸承存在外圈(quān)滾道剝離、滾子剝離、鏽蝕、變色、滾子端(duān)麵磨痕、滾道油膜(mó)缺失(shī)、內圈滾道凹痕、軸承防塵罩脫出、軸端甩油等問題。
1.2軸箱軸承理化分析
對上述故障軸承進行理化分析發現大部分軸承都不(bú)同程度存在異常磨損、滾道(dào)剝離,剝(bāo)離區域局(jú)部(bù)放大觀察可見疲勞擴展特征,軸承(chéng)油脂量(liàng)偏少且軸承錐入度值大小不一,但軸承外圈、內側(cè)內圈和內側滾子的硬度、金相組織、非金屬夾雜(zá)物等項指標均在正常範圍。
1.3軸箱軸(zhóu)承走行裏程分析
對軸箱軸承在武廣和(hé)京津客運專線不同運用裏程時發生的故障情況進行統(tǒng)計分析如下:分解檢查的25件剝離故障軸(zhóu)承中,剝離故障發生時的Z低運用裏程為63萬(wàn)公裏,Z高運用裏程為(wéi)118.9萬公裏。不同運用裏程故障情況統(tǒng)計見圖1。
圖1軸承剝離與運用裏程關係統計圖
可見運行公(gōng)裏數超80萬公裏時,故障總比例為84%,故障發(fā)生(shēng)率Z高(gāo)。
1.4軸承結(jié)構分析
CRH3C軸箱軸承由舍(shě)弗勒公司提供,為自密封、自帶潤滑脂圓錐滾子軸承單元。軸承規格:130×240×160,軸承為120萬公裏免維護,免注(zhù)脂,新軸承注脂(zhī)量為240±10g,軸承代號:F-807811.02.TAROL130×240-B-TVP。油(yóu)脂型號為(wéi)油脂(zhī)型號L218,防塵(chén)罩與內圈的間隙為0-0.6mm。
由於采用(yòng)圓錐滾子軸承,潤滑(huá)脂易向密封罩和(hé)中隔圈處堆積,密封罩結構較為簡單,鎖定油脂能力較差,在車組的長時間運行過程中,造成油脂的大量流(liú)失。
1.5現場軸承檢查分析
結合動車所十萬公裏空心軸探傷(shāng),打開軸端檢查軸承表麵(miàn)狀態,軸承端麵普遍存在(zài)甩油現象。2012年2月23日,在北京(jīng)動車段結合M修,抽檢CRH3009列軸承(chéng)狀態,CRH3009總運行裏程99萬公裏,M1修後運行6萬公裏,對1車2軸、2車2軸、6車4軸、7車1軸、8車1軸共7個軸端開蓋檢查潤滑脂泄漏情況,發現潤滑脂泄(xiè)漏情況普遍且明顯,每個軸端外(wài)側的潤滑脂泄漏量在2克至12克之(zhī)間。
2 故障結(jié)論
軸承本身密封結構(gòu)存在設計缺陷,密封不良,油脂(zhī)的鎖定能力較差(chà),易造成軸承油脂大(dà)量流失(shī),Z終導致軸承油脂偏少,軸承潤滑不良,高速運轉缺油(yóu)的軸承難以形成有效的潤滑油膜,線路較大的衝擊和振動導致軸承剝離失效,且(qiě)當運行公裏數超過80萬公裏時,軸承的運行狀態將會逐(zhú)漸惡化,存在運行安全隱患。
3 措施(shī)及建議
采用新結構軸承,軸承結(jié)構為F-807811.09,與原結構相比,改進防塵罩結構,增加類似迷宮結構,在軸承中間增(zēng)加注油孔,同時改進軸承油脂,使用L055油脂,改進油脂(zhī)工作範圍及粘度,使軸承鎖定油脂能力(lì)增強(不(bú)同(tóng)的密封(fēng)結構及油脂,溢出油脂量不同,這點在後續的運用分析(xī)中可以證明),避免油脂的大量流失,L055與L218油參數對比如表1;軸承鋼在原真空脫氣冶煉工藝的基礎(chǔ)上增加了(le)氬氣保護(hù)電渣重(chóng)熔工藝;在外圈中部增(zēng)加3個均布M10注脂孔和密封堵;軸承內、外(wài)圈均進行了鋅基磷化工藝處理。
表1

4 實驗結果
2012年根據鐵道部文件要(yào)求,在(zài)CRH3078C列5-8號車上安裝32套新結構軸承,1-4號車上安裝32套原(yuán)結構軸承,截止2013年7月19日,FAG新結構軸承運用考核車組CRH3078C車組已運用553814公裏,經曆6個M1修(xiū)。軸承運用漏脂記錄與原結構FAG軸承對比,原結構的FAG軸承油脂泄露量明顯高於新結構軸承,通過建監控這段時間內的軸承運用狀態溫度情(qíng)況(根據現階段西門子軟件邏輯判斷),沒有發生軸溫升高、軸溫預(yù)警、軸承異響等(děng)故障,這表明新結構(gòu)軸承運行效果明前強(qiáng)於原(yuán)結構軸承。
參考文(wén)獻(xiàn):
[1]梅宏斌.滾動(dòng)軸承振動檢測與診斷理論.方法.係統.[M].機械工業出版社,1996
[2]李國華,張永忠.機械故障診斷(duàn)[M].北學工業出版(bǎn)社,1999
來源:《中國機械》2014年10期