軋(zhá)機軸承故障分析與解決措施

2015-01-13

宋將 薑武東
(山東石橫特鋼集團有限公司,山東肥城 271612)
  摘 要:分析認為石橫特鋼軋機軸承損壞原因(yīn)為軋製(zhì)壓(yā)力(lì)異常、裝配不合理、潤滑係統出現故障、密封效果差、承載異常軸向力等。通過合理匹配壓下力、製定軋機裝配技術規程、檢(jiǎn)測油路、更換磨損備件、加強製度管理,軸(zhóu)承損壞故障(zhàng)得到排除,提高了軋機成材率及作業率。
  關鍵詞(cí):軋機(jī);軸承;軸向力;裝配
  1 前言
  石橫特(tè)鋼一棒車間(jiān)年生產能力為60萬t,主軋跨共有18架高剛度短應力線(xiàn)軋機(jī)。現車間軋機設備運行較為(wéi)穩(wěn)定,能夠滿足現(xiàn)有產品結構及工藝生產需要(yào),但軋機軸承故障這一難題(tí)一直未徹底(dǐ)解決。近年(nián)來,平均每年因軸承故障(zhàng)造成誤軋停工1125min,直接經濟損失合計95.3萬元,每月軋廢產品22.91t,成材率(lǜ)降低0.35%。通(tōng)過優化裝配工(gōng)藝、軋製工藝、設計離線油路檢測裝置(zhì)以及加強管理等措施,排除了軸承故障,提高了軋製產量及成材率。
  2 軋機軸承損壞原因分析
  石橫特鋼一棒車間所有軋機屬(shǔ)波米尼機型,由國內廠家測繪製造。此種機型與(yǔ)傳統(tǒng)國內軋機結構有明顯區別,主要包括以下幾個方麵(miàn):1)軋機僅在非傳動側設計有角接觸球軸承(chéng)即向心推力軸承,而在另一側為四列圓柱滾動徑向軸承(chéng)作(zuò)支撐傳動。而(ér)傳統(tǒng)軋機(jī)上下左右4個輥頸位置均設計有向心(xīn)推力軸承。從現場的使用情況看,向心(xīn)推力軸(zhóu)承損壞的比例較大,占94%。2)軋機下輥位置固定,無法調節(jiē),在線軋輥軸向調節隻能通過調整上輥來完成(chéng)。而傳統軋機上下軋輥均可調整。3)軋機全部采用(yòng)油氣潤滑。在軋機傳動側及各個輥(gǔn)箱(xiāng)上,分別設計(jì)油氣混合器(qì)及(jí)油氣分配器,中間通過油氣管連接,周期性地將油氣傳輸至各個軸承所需(xū)的潤滑部位。而傳統軋機均采用幹油潤滑,一般情況下是一次性加足,直至軋機下線:因此,石(shí)橫特鋼一(yī)棒車間軋機潤(rùn)滑條件優於(yú)傳統軋(zhá)機。
  經統計,軸承損(sǔn)壞的主要形式為斷裂、磨損及點蝕。斷裂主要有內外圈斷裂、滾動體破裂、保持(chí)架(jià)斷裂等形式。外圈斷裂主要是(shì)由於過大載荷(hé)或過大衝擊載荷引起。內圈斷裂(liè)則不同,除承受循環載荷外,在安裝時又以過(guò)盈配(pèi)合與輥頸聯接,存(cún)在正拉伸周邊應力,一(yī)旦內圈上形成微小裂紋,也會(huì)很快擴展導致(zhì)內圈斷裂。除以上原(yuán)因外,造成斷裂的另一種原因是輥箱內油氣供應不足或中斷,引起軸承發熱(rè)進而(ér)抱死,造成(chéng)內外圈、保持架、滾動體破(pò)損。磨損(sǔn)大(dà)多是因輥頸與內孔發(fā)生相對轉動造(zào)成的。點蝕主要有兩種原因:熱處理不當造成的軸承材質不合格;輥箱內(nèi)進入異物,軸承運行(háng)過程中發生點蝕。
  2.1 軋製壓(yā)力異常
  如第17、18架次,這兩架次由於切(qiē)分(fèn)孔型設計缺陷導致軋製速度高、軋製壓力大(dà),與第16架次比較,其故障率(lǜ)高,且常出現電(diàn)流過載現象;第2、5、7架次由於料型匹配問題壓下量大(dà),造成軋製壓力(lì)大,發生故障的幾率也明顯高於相同機型的其他架(jià)次。為追求效益指標,生(shēng)產班組(zǔ)不顧設備狀況(kuàng),強行軋製低溫鋼、黑頭鋼,軋製時變形抗力異常增大,軋製力通過軋輥(gǔn)傳遞給軋機軸承,軸承外圈在巨大的衝擊載荷下破裂,Z終導致軸承損壞。
  2.2 裝配問題
  1)裝配過程中,軋輥與軸承座由於操作不當,造(zào)成銅支(zhī)架變形,對中性差,軋輥進入軸承座時滾珠與內套摩擦,將內套劃傷,使軋輥(gǔn)在運轉時不靈活,引(yǐn)發軸承故障。軋機兩側輥縫高度不(bú)一致或錯輥(gǔn)現(xiàn)象嚴重,造成軋輥運轉時受力不均引起(qǐ)軸承某(mǒu)點受力大,從而引發軸承故障。
  2)向心推力軸承的特性是工作時應保證一定的(de)工作遊隙。遊(yóu)隙過大,會引起軸(zhóu)承內部承載區域減小,滾動接觸麵應力增(zēng)大,運動精度降低;遊隙過小容易造成軸承(chéng)發熱溫升,導致軸承壽(shòu)命降低、故障率增高,從而提前報廢。
  3)軸承內(nèi)套內孔與輥頸過(guò)盈量較小,造成軸承蠕動。軋輥及軸承在使用過程中,輥頸及內套內孔均有不同程度的磨(mó)損。按原設計要求(qiú),軸承部位公差為+0.056~+0.088mm,在對已(yǐ)拆卸的軋輥輥頸(jǐng)測量(liàng)後發現(xiàn),部分輥頸公差為0-0.01mm,軸(zhóu)承內套內孔(kǒng)使用後公差為0~0.02mm,再次裝配時兩者過(guò)盈量過小,正常生產(chǎn)時(shí)內圈及輥頸會發生相對蠕(rú)動,Z終導致(zhì)軸承損壞。
  2.3 潤滑係統出現故障
  軋機上線前通油氣時,未清理幹(gàn)淨各部位的分配器、混合器及接頭,雜質多造成潤滑清潔度差引起堵塞或油氣管意外折斷,軋機(jī)上線運行(háng)過程中供油不足,潤滑效果差引發軸承故障。
  2.4 密封(fēng)效果差
  在裝配過程中,由於密封圈裝配不到位(wèi)、磨損嚴重或安裝靜迷宮時沒(méi)有塗密封膠等原因,使軋機上線運轉後冷卻水進入輥箱(xiāng)內部,造成(chéng)潤滑油變質(zhì),潤滑效果下降,從(cóng)而引起軸承故障。
  2.5 軸承室工作環(huán)境差
  軋機輥箱軸承(chéng)室遺留有氧化(huà)鐵皮等(děng)雜質。雜質進入的(de)環節很多,如密封差、手套不(bú)潔淨、軸承表麵的脫落物長(zhǎng)期得不到徹(chè)底清理。此處存在雜質極易造成軸承壽命縮短,引發(fā)軸承(chéng)故障。
  2.6 承載外在的異常軸向力
  從現場出現軸承故障的(de)架次看,聯接軸滑塊(kuài)與托架之間的間隙過大,為6~10mm,而聯軸器喇叭套與軋輥扁頭垂直麵沒有任何間隙,尤其處於立式狀態下較為明顯(xiǎn),在聯軸器實際運轉過程中對向心推力(lì)軸(zhóu)承有較大的附加軸向力。精軋機組(zǔ)向心推力軸承型號為86736,此類軸承僅能承受較小的(de)軸(zhóu)向力,一旦軸向(xiàng)力較大時就會造成異常磨損甚至軸承損壞。
  3 改進措施
  通過(guò)對可能引起軸承故障的原因進行深入剖析,自2012年1月份開始在生(shēng)產中采取(qǔ)針對性措施,解決軸(zhóu)承故障。
  1)規範壓下規程,對壓下量進行合理(lǐ)匹配,適(shì)當調整個別架次的(de)壓(yā)下量,降低負荷,將各架次電流(liú)控製在額定(dìng)電流之內;嚴格按加熱工藝控(kòng)製鋼坯溫度在30℃之內,杜絕生產線軋製(zhì)低(dī)溫鋼、黑頭鋼,確保(bǎo)軋製時的正常變形抗力,Z大程(chéng)度減少軸承外圈衝擊載荷。
  2)編製軋機(jī)裝配(pèi)技術規(guī)程,量化各個環節裝配參數,使裝配程(chéng)序化、標準化。重點做(zuò)好裝配前對輥頸(jǐng)尺寸、內套尺寸的檢測(cè),要求必須在圖(tú)紙要(yào)求的公差(chà)範圍之內(nèi)。使用時通過調整軸承的內、外圈軸向距離來(lái)調整軸承的內部遊隙,同時(shí)給予軸(zhóu)承一定的預過盈量,提高軸承(chéng)係統(tǒng)的剛性。向心(xīn)推力軸(zhóu)承工作遊(yóu)隙嚴格控製(zhì)、密封圈精密(mì)安(ān)裝,裝配檢測完(wán)全符合標準後方可上(shàng)線。
  3)設計離線油路(lù)檢測裝置,在上線前檢測(cè)油路的通暢及清潔度。裝配時內套與軸(zhóu)承清理幹淨,保證無雜質,安裝清潔軸承(chéng)時嚴禁帶手套,保證工作環境清潔。離線通油氣時保證潤(rùn)滑油清潔度為NAS8級。
  4)對主要軋機備件的尺寸進行(háng)嚴(yán)格檢驗,保證機械密封性的完好。對磨損超標的進行更換,防止(zhǐ)冷卻水等異物進(jìn)入潤滑係統。
  5)利用壓縮空(kōng)氣充分吹掃輥箱,利用(yòng)專用工具徹底清除內氧化鐵皮(pí)等雜物。
  6)確保設備良好的工作狀態,處理所有軋(zhá)機尤其是(shì)精軋區域聯接軸托架的磨損部位,徹底消除隱患。在軋機調整軋製(zhì)中心線時,連接好軋機後先將聯接軸移至超過軋製中心線,再反方向點動縮回4mm的間隙,減輕因聯軸器在運動過程(chéng)中對(duì)軋輥的軸向力衝擊。
  7)健全管理(lǐ)製度,認真做好軋(zhá)機軸承(chéng)更換記錄,按軸(zhóu)承壽命周期進行預知更換;同時固定軋機軸承廠家,保證所供應軸承的高質量,並且(qiě)做到同(tóng)一廠家的軸承及軸承內套配(pèi)套使用(yòng)。
  4 改進應用效果
  優化後,各架次的壓下量匹配較(jiào)好,軋製力分配均勻,未(wèi)出現負荷過大而引起的軸承(chéng)內外圈開裂、保持架及滾動體(tǐ)破損的現象;通過軸承的精準安裝、檢查和維護及現有工藝規程的優(yōu)化,軸承故障率有大幅下降。2012年僅出現1次由(yóu)於分配器非(fēi)正常損壞(供油(yóu)中斷)造成的軸承(chéng)故(gù)障,全年基本(běn)實現了零(líng)故障。軸承故障的有效控製,減少了軋廢事故,提高(gāo)了成材率及軋機作業率。

來源:《山東冶(yě)金》第36卷(juàn)第1期 2014年2月(yuè)
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