陳(chén)佳偉(wěi) 董利軍
(太重煤機有限公司,山西太原 030032)
摘 要:針(zhēn)對短(duǎn)應力軋機軸承座的密封效(xiào)果差,常有異物滲入的現象本文進行係統剖(pōu)析,並將軸承(chéng)座密封結構進行改進優化,使軸承座有較好的(de)密封效(xiào)果,保(bǎo)證軋(zhá)機的良好運(yùn)行,延(yán)長軋機的(de)使用壽命。
關鍵詞:短應力軋機;軸承座;密封結構
0 引言
軋鋼生產線通常有軋機本體(tǐ)、工(gōng)作基座、飛(fēi)剪(jiǎn)、齒(chǐ)輪箱、風冷線、收集(jí)區等部分組成,而其核心工作機構就(jiù)是短應力軋機。通常一條軋(zhá)鋼生產線中大大小小粗精軋機能有(yǒu)幾十架,其(qí)能否平穩運行對Z終的軋鋼效果至關重要。而對於一(yī)架短應力軋機而言其主要部分就是軸承座與拉杆及銅螺母的(de)三者之(zhī)間的相互配合運動(dòng),軸承座密封(fēng)效果的好壞對三者的相互運(yùn)動起(qǐ)到(dào)關鍵作用。因為軋鋼現場(chǎng)環境複雜多(duō)變,通常(cháng)軸承座隻設計有一道○型圈密封,很難起到較好的密封效果,以致造成軸承座(zuò)中滲入大量冷卻水和氧化皮,無法保(bǎo)證軋機的整體平穩運行,以致縮短軋(zhá)機的使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)。針對該問題本文通過對(duì)軸承座密封(fēng)結構的改(gǎi)進(jìn)從根本上解決了上述問題(tí),較好的保證(zhèng)軋機的平穩運行,從而延(yán)長軋機的使用壽命。
1 分析現有問題
1.1 軸承座內(nèi)存在異物
軋鋼生產線擁有數百米,其中軋機大大小小要有(yǒu)幾十台,軋(zhá)鋼過程(chéng)中必須不斷澆注冷卻水,且會產生(shēng)大量氧化皮四處飛濺,而現有軸承座的密封設計隻有一道○型圈密封(如圖1所示)不能很好起到密(mì)封作用,從(cóng)而導致使氧化皮以及冷卻水進入軸承座腔體內,影響軋機的正常工作。
1.2 ○型(xíng)密封圈擠壓變形
針對存在問題的軋機,在拆卸檢查過程中發現○型密封圈很大一部分存在被擠壓變形的情況,很大程度(dù)上影響到了軸承座的密封(fēng)效果。而現有軸承座密封結構致使在(zài)裝配○型(xíng)密封圈與拉杆時,必須先將○型(xíng)密封圈(quān)裝入(rù)軸承座凹(āo)槽內,然後再將拉杆(gǎn)穿入軸承座中,這樣無形中在(zài)穿拉杆時(shí),拉杆會擠壓到(dào)○型密封圈,使其變形不能很好起到密(mì)封效果。
2 確定改進思路
將○型密封圈更換為其他密封性能更好的密封圈,並(bìng)且將一道密封改為(wéi)兩道密封。通過改進軸承座密封結構來調(diào)整密封圈和拉杆的裝配順序,先穿拉(lā)杆,然後再依次裝配(pèi)兩道密封圈,避免密封(fēng)圈(quān)受擠壓而失效。
3 具體改進(jìn)措(cuò)施
將原有的○型密封圈更換(huàn)為防塵圈(GB/T10708.3-2000FA110×125×9.5)和J型無骨架密封圈(JB/ZQ4786-2006 110×130×16),相應的軸承(chéng)座密封結構改為圖2所(suǒ)示結構,該結構增加(jiā)了零件密封壓蓋,將J型無(wú)骨架(jià)密封圈裝(zhuāng)在密封壓蓋中。裝配時先將拉杆穿在軸承座中定位,然後將防塵(chén)圈穿過拉(lā)杆裝入軸承座內靠止(zhǐ)口定位,之後將裝有J型無骨架密封圈的密封(fēng)壓蓋穿過拉杆裝入軸承(chéng)座中,靠(kào)螺(luó)栓定位,這樣軸承(chéng)座就擁有兩道密封,從而牢牢發揮它的良好密封作(zuò)用,同時也從(cóng)根本上(shàng)避免了密封圈因拉杆擠壓而變(biàn)形的情況發生。
4 結束(shù)語
通過此次(cì)優化改進,從根本(běn)上解決(jué)了(le)短應力軋機軸承座(zuò)密封效果差的問題。從直觀上看,增加了密封圈(quān),而且增加了零件密封壓蓋,軸(zhóu)承座(zuò)的加工複雜程(chéng)度也有所增加,這(zhè)樣無形中就加(jiā)大了生產成本,但是從長遠角度考慮,密封結構的改進提高了產品使用壽(shòu)命(mìng),減少了售後維護的(de)費用,贏得了用戶的信賴,對我們企業(yè),乃至整個冶金行業都具有重要意義。
參考文獻
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來源:《中國科技博覽》2014年第1期