王長江 楊振中 鄭宇華
(南車株洲電機有限公司,412001)
摘 要:文章對異步牽引電機軸承Z佳潤滑脂量進行探究,通過在軸承中填充不同的潤(rùn)滑脂量,以試驗數據(jù)分析軸承溫升的變化趨(qū)勢,確定在軸承內形成Z佳潤滑時,軸承內潤(rùn)滑脂加入(rù)量的工藝值。
關鍵詞(cí):異步(bù)牽引電機;軸承溫升;潤滑脂;填充量
應用於我(wǒ)國鐵路(lù)運(yùn)輸的某型異步牽(qiān)引電機軸功率為300kW,額定轉速4140r/min,Z高使用(yòng)轉速6120r/min,Z高試驗轉速7040r/min。牽引電機軸承在高速旋轉下,潤滑脂的填(tián)充量極為關鍵,如果潤滑脂填充量不夠,無法在軸承內形成良好的潤滑脂膜,滾動體表麵與軸承滾道麵因接觸造成(chéng)表麵油膜剝落導(dǎo)致軸承故障;反之,潤滑脂填充量過多,潤滑脂(zhī)膜厚,滾動體與軸承滾道麵(miàn)之間摩擦阻力加大使得(dé)溫升(shēng)增加,潤滑脂劣化導致潤滑膜失效,也會造成(chéng)軸承故障。因此,潤(rùn)滑技術已經成為軸承技術研究的重要(yào)部(bù)分,相對於滾動軸承的內圈、外圈、滾動體和保(bǎo)持架,潤滑脂被稱為“滾動軸承的(de)第5個零件”。
1 潤滑(huá)脂量計算(suàn)
參考文獻[4]認為,軸承初始潤滑分為走合階段和正(zhèng)常(cháng)運行階段(duàn)。軸承(chéng)初始填充的潤滑脂經過走合階段(duàn)後(hòu),在軸承滾動體、滾道和(hé)保持架的相互接觸麵上,籍尖劈作用形成一層潤滑脂膜,從而進入軸承正常運行階段。長期擔任潤(rùn)滑作(zuò)用(yòng),主要由這層潤滑脂膜(mó)來承擔(dān),軸承潤滑狀態(tài)見圖1。
目前,已有大(dà)量的對軸承Z小潤滑脂膜厚計算的研究,特別是以Dowson-Higginson線接觸彈流膜厚公式(shì)為典型式[2]。在此基礎上,軸承廠家推薦的初(chū)始潤(rùn)滑軸承潤滑(huá)脂Z小填充量經驗公式如下:
V=f10-5(D2-d2)B
式(shì)中:V—填充量 cm3;D—軸承外徑 mm;d—軸承內(nèi)徑 mm;B—軸承寬度 mm;f—3.6。
根據該公式計(jì)算,得出(chū)某型異步牽引電機的滾動軸承潤滑脂加入(rù)量為14.5g。
2 溫升試驗
上述理論分析的(de)流體潤滑計算是按等黏度進行的,也就是說(shuō)忽略了潤滑膜溫度(dù)場的影(yǐng)響。然(rán)而,對於(yú)高速旋轉軸承,溫度明(míng)顯改變了潤滑脂的黏度,進而影響壓力分布和承載能力。同時,潤滑表麵由於溫升而產生的熱變形(xíng)使間隙形狀(zhuàng)改變,從而影(yǐng)響潤滑性能。因此,要(yào)確保(bǎo)批量(liàng)產(chǎn)品的(de)潤滑性能,就必須通過溫升試(shì)驗對理論(lùn)數據進行修正。
通過測量(liàng)軸承溫(wēn)升,能判(pàn)斷出軸承內部的潤滑脂情況。圖2是三個軸承溫升的示(shì)例,曲(qǔ)線1是一個比(bǐ)較正常的(de)狀態,即(jí)經過(guò)短時間走合,溫度下(xià)降,並且平衡在一個較低的水平;曲線2處於中間,如果平衡溫度(dù)不(bú)太高,可視為(wéi)正常,如果接近界限溫度(dù),需要找出原因;出現曲線(xiàn)3的情況,無疑要停下來拆檢,除軸承和裝配上的原因外,還需考慮是否由於(yú)潤滑(huá)脂而產生的(de)溫升異常。
2.1 試驗方案
對新造的牽引電機進行溫升試驗數據的采集,以(yǐ)確(què)定Z佳初始潤滑脂(zhī)加(jiā)入值。為防止由於(yú)軸承加脂量不夠、潤滑不良而引起軸承損壞,試驗沒有對低於理論計算要求的加脂量的情況進行分析(xī)。
工藝上采(cǎi)用動態加脂法將(jiāng)潤滑(huá)脂加入軸承內(精度:±0.1g),確保指(zhǐ)定量的潤滑脂均勻地沿圓周擠進軸(zhóu)承的空腔(qiāng)內(nèi),加脂完成後將軸承正(zhèng)反轉幾次,使軸承得到良好的初始潤滑(huá)。考慮到(dào)潤滑脂(zhī)填充的(de)過程(chéng)中工藝損耗量為1~2g,製定了如表1的試驗方案。
2.2 試驗結果及分(fèn)析
圖3~圖5為根據(jù)上述三個實驗方案得出(chū)的溫升曲線圖。

由圖3~圖5可知,Z高(gāo)溫升值與環境溫度有關,環境溫度直接影響了電機整體散熱,但建立起良好潤滑油膜後溫升(shēng)趨(qū)於下降。但如果潤滑脂填充量增大(dà),對軸承溫升有(yǒu)明顯影響,峰值溫升(Z高溫升)、平衡溫升(峰值後趨於穩(wěn)定的(de)溫升)都有明顯的變化。
根據圖3,軸承填充量在16g的時候,三個試(shì)驗軸(zhóu)承(chéng)的溫升峰點出(chū)現的時間一致性較差,過了峰值後的溫升下降快(kuài)慢的一致性也較(jiào)差,說明以16g潤滑脂的(de)量建立的潤滑油膜,軸承溫升的散熱的穩定性不好(hǎo)。根據圖5,滾(gǔn)柱(zhù)軸承填充量達到19g,溫升峰值明顯增大,Z高溫升出現時間晚,溫升下降慢,說明該填充量(liàng)在軸承內建立一個穩定的油膜需要的時間更長,軸承發熱量更大,確認為潤滑脂量偏多。根據圖4,填充量17.5g的溫升曲線變化趨(qū)勢較為一致(zhì),因此確(què)定(dìng)為形成Z佳初始潤滑,工藝上的潤滑脂填充量數已確定為17~18g。2.3 工藝控製 潤滑問(wèn)題的Z終表現是潤滑失效(xiào)造成(chéng)軸承溫升驟升,因(yīn)此(cǐ)對(duì)軸承溫升(shēng)進行有效控製至關重要。
目前,在牽引電機製造工藝上(shàng),通過提高軸(zhóu)承裝(zhuāng)配環境的清潔度、動(dòng)態定量加(jiā)潤滑(huá)脂、專人(rén)負責加潤滑脂工序等方法保(bǎo)證軸承裝(zhuāng)配質量。同時,建立(lì)電機溫升(shēng)數據庫,通(tōng)過(guò)對溫升數據的監控掌握軸承潤滑情況。采用此工藝控製的異步牽引(yǐn)電機已有逾(yú)千(qiān)台,累計安全運營達200多萬公裏,截至目前未發生一起因軸承(chéng)潤滑失效造成的軸承故障,實現了軸承潤滑質量“零缺陷”的目標。
3 結語
異步牽引電動機的軸承與潤滑是當今世界軌道交通的一個熱門話題,隨著節能減排工作日益(yì)受到重視,高效節能的異步牽引電機應用將更為廣泛,軸(zhóu)承潤滑技術的(de)研究(jiū)也將更為深入。
本文從理論角度(dù)探究軸承Z佳初始潤滑值與(yǔ)溫升的關係,通過試驗數(shù)據就潤滑脂加入量對軸承溫升的影響進(jìn)行了分析,確定了潤滑脂加入量的工藝控製量,從而提高(gāo)了批量電機軸承運行可靠性,也為其它(tā)軸承結構的潤滑填充量與溫升關係的(de)研究提供了參考數據,將進(jìn)一步提高牽引電機的(de)質(zhì)量和性能。
參考文獻
[1] 楊振中.牽引電機空載試驗中的(de)軸承考核[J].電力機車技術(shù),2001,1.
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[3] NSK滾動軸承技術手(shǒu)冊(cè)[S].
[4] 王世芳.軸承潤滑與潤滑脂的(de)流變性[J].潤滑與密封,1980,6.
[5] SKF軸(zhóu)承綜合型(xíng)錄[S].
來源:《電機技術》2013年第1期