汽輪機軸承振動保護優化改造

2015-05-19

郭濤然
(江蘇大唐呂四港發(fā)電(diàn)有限責(zé)任公(gōng)司,江蘇啟東 226246)

  摘 要:針對近期(qī)某電廠汽輪發電機組(zǔ)因軸(zhóu)承振動大導(dǎo)致的機組惡性事故,汽輪發電機組的軸承振(zhèn)動大保護已不能單靠運行人員根據運行經驗來決定是否采取措施,本文則介(jiè)紹了汽輪(lún)機振動大保護優化的方法,分別(bié)實現機組並網(wǎng)前後實(shí)時準確的保(bǎo)護投入,避免人為(wéi)因素(sù)導致機組事故的發生,保障機(jī)組的安(ān)全穩定運行。
  關鍵詞:汽輪機;振動;保護
  0 引言
  呂四港電(diàn)廠汽輪機為哈爾(ěr)濱汽輪機廠有限責任公司製造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽、高中壓合缸、反動凝汽式汽輪機,型號是(shì)CCLN660-25/600/600。其汽輪機本體監測(TSI)保護采用上海(hǎi)鬆源艾普工業電子(zǐ)有限公司生產的德國epro公司MMS6000係(xì)列裝置。該裝置通過傳感(gǎn)器對汽(qì)輪機(jī)機組的轉速、偏心、軸位移、軸振動等進行(háng)測量,通過雙(shuāng)通道設(shè)計的智能(néng)卡件(jiàn)輸出控(kòng)製,當任(rèn)一軸振達到保護值250μm則引發軸振大保護(hù)信號,若TSI回(huí)路出現(xiàn)故(gù)障時,不可避(bì)免引起振動保護誤(wù)動[1],對機組安全運行造成極大的威脅。
  目前國內(nèi)汽輪發電機組振動保護的投(tóu)入方式不盡相同,甚至不(bú)投,嚴重危及機組的安(ān)全運行,本文針對電廠的自(zì)身特點,設計了機組並網前和(hé)並網後(hòu)不同的振動保護方案,為機組的安全穩(wěn)定運行奠定了基礎(chǔ)。
  1 項目提出的背景(jǐng)及優化改造的必(bì)要性
  1.1項目提出的背景及存在的問(wèn)題
  呂四港電廠汽輪機組1-9號軸承均安裝有X、Y向振動探頭,探頭接入TSI控製櫃,在TSI控製櫃內通過繼電器(qì)搭接汽機軸(zhóu)振大保(bǎo)護回路,在機組啟動(dòng)並網(wǎng)前,任一軸振數值大(dà)於125μm TSI控製櫃則向DCS輸出報警(jǐng)節點,任一軸振數值大(dà)於250μm則向ETS係統輸出兩個保護節點,跳閘汽輪機,機組並(bìng)網後軸振大保(bǎo)護自動解除,未實現(xiàn)軸振保護全程投入。
  呂四港電(diàn)廠TSI MMS6000係統,其中(zhōng)汽機振動保(bǎo)護為單點保(bǎo)護且僅在汽(qì)機啟停期間投入,未實現全程(chéng)投入,且每一軸承(chéng)的、Y方向公用一(yī)塊MMS6120智能卡件,卡件(jiàn)不獨立,隨著運行期限的增(zēng)加,個別振動保護(hù)探頭(tóu)會出現故障波動現象(xiàng),可靠性降低(dī)。若不對原係統進行改(gǎi)造而盲目對振動保護投入,則不利於機組的安全穩定運行。避免因汽機振動大而未(wèi)及(jí)時停機造(zào)成汽輪機(jī)轉子損壞的惡性(xìng)事件,所以汽輪機振動保護的全程投入尤為重要(yào)。
  1.2進行技術優化改造的(de)必要(yào)性
  汽輪機軸振大保護作為汽輪機(jī)的一項重要(yào)保護,對機組的(de)安全穩定運行有著(zhe)重要(yào)的作用,而機組並網(wǎng)後(hòu)軸(zhóu)振大保護則自動解除,僅靠運(yùn)行人員的(de)監盤和巡檢來發現(xiàn)汽機振動是否異(yì)常(cháng),不能準(zhǔn)確及時地起(qǐ)到軸振大保(bǎo)護汽輪機(jī)的作用。
  根(gēn)據《火電廠熱控係統可(kě)靠性配置與事故預案》中(附錄(lù)A.1續第21條)對保護可靠(kào)性優(yōu)化的意見,對汽輪機軸振大保(bǎo)護可做以下改造:機組並網後,汽輪機相鄰軸承軸振報警值和本軸(zhóu)承軸振保護(hù)值進行“與”邏輯判斷,輸出保護節點跳閘(zhá)汽輪(lún)機。
  2 振動(dòng)保護優化改造方案
  2.1改造的硬件方麵
  在機組(zǔ)TSI櫃旁安裝一麵新的控製櫃,在新增加的控製櫃內增加9塊軸振檢測卡(MMS6110)、兩塊24VDC電源、TSI背板、繼電(diàn)器等,根據施工(gōng)圖紙搭(dā)接內部接線,將1-9號軸承X、Y向探頭引入(rù)新增加(jiā)的(de)18塊軸振檢測卡上,在TSI機櫃內重新配線,送出36路報警及跳閘信號,在DCS的ETS控製櫃內增加4塊SOE卡件,負責接收各1-9號軸振的報警及跳閘信號,在DCS中根據送過來的(de)開關量信(xìn)號自由組態,並將保護輸(shū)出節點送至ETS係統。
  本改造方案將每個軸承的X、Y向振動探(tàn)頭與卡件徹底獨立布置,且保護(hù)測點平均分配到ETS控(kòng)製櫃的重新增加的4塊SOE卡件(jiàn)上,大大提高了設備(bèi)的(de)可靠性。
  2.2控製邏輯方麵
  汽輪機振動保護並網前保護方式不變(biàn),即未並網時任一軸X、Y向振動大於保護值(>250μm)汽輪機跳閘,隻是原先為TSI控製櫃內由繼電器搭接送至ETS,現為DCS邏輯組態後輸出保護節點[2],如圖1所示;在汽輪機並網後,軸振大保護動作方(fāng)式(shì)如下:1-8軸瓦(wǎ)X或(huò)Y向振動大於保護值(250μm)與上相鄰軸承任一軸振及本軸另一方向軸振大於報警值(125μm),輸(shū)出(chū)軸振大停機保護接點。9號軸瓦處於發電機勵磁機側(cè),不參與保護,以組軸承為例,具體動作(zuò)方式如圖2所示;其餘各軸保護邏輯依此類(lèi)推。

  3 試驗及兩種方式(shì)對比
  3.1保護試驗
  在DCS側,未連接TSI卡(kǎ)件時,在ETS櫃內相(xiàng)應輸入點分別用短接線按照改(gǎi)進後的振動保(bǎo)護控製邏輯進行(háng)短接[1],根據跳機(jī)的不(bú)同情況分別進行試驗,每一控製回路皆動作正常。
  硬件設備加(jiā)裝好後,將(jiāng)相應軸(zhóu)振的組態下裝MMS6110卡件中後,然後通過對相應TSI振動卡件中各個報警值與保護(hù)值進行強製,通過(guò)記錄繼電器動作情況和DCS畫麵振動報警信號及ETS振動保護邏輯信號,根據不同保護動作情況分別進行邏(luó)輯試驗,Z終振動保護正確動作。
  3.2對比
  機組並網前,軸振大保護為任一軸X、Y向振動大於保(bǎo)護值(>250μm)輸出(chū)保(bǎo)護節(jiē)點汽輪機跳閘,設計重點從拒動角度考(kǎo)慮,一般機(jī)組檢修(xiū)後(hòu)汽輪機進行衝轉帶負荷過程中,為了避免因單一軸振大於保護值時汽輪機任運行帶來的危(wēi)害,因(yīn)此當任一軸X、Y向振動大(dà)於保護值時則跳汽輪機,Z大限度的保護汽輪機,該方(fāng)式簡單(dān)、明了,且較(jiào)容易設計。
  機組並網後,軸振大保護動(dòng)作方式如下:在(zài)同(tóng)一組內(nèi)某軸承(chéng)振動大於保護(hù)值(>250μm)與上相(xiàng)鄰軸承振動(dòng)及(jí)本軸另一(yī)方向軸振(zhèn)大於報(bào)警值(>125μm),延時兩(liǎng)秒鍾(zhōng)輸出軸振(zhèn)大保護(hù)節點,設計重點先從誤(wù)動角度考慮,因此考慮與上相鄰軸承振動的報(bào)警值,同時為了避免拒動,當本軸另一方向軸承振動大於報警值時,表明本瓦軸承振(zhèn)動已到跳機保護時,該方式組態(tài)較複雜,在與原係(xì)統完全匹配(pèi)的情況下進(jìn)行(háng)改造,兼容性良好,對原係統進行卡件獨立,Z大限度的提高設備的(de)可靠(kào)性,保證機組(zǔ)的安全穩定(dìng)運行。
  4 優化改造分析
  4.1設備可靠性
  按照上述方案進行改造,考(kǎo)慮到保護測點獨立的設計原則,需將TSI櫃內1-9號軸振探頭獨立分布在18塊軸振檢測(cè)卡上(MMS6110),而目前TSI控製櫃內已有(yǒu)9塊軸振檢測卡,仍(réng)需再安裝9塊軸振檢測卡,而原TSI控製櫃內空間有限,無法(fǎ)安裝(zhuāng),需在TSI控(kòng)製櫃旁邊重新布置一麵控製櫃,內部安裝電源、背板(bǎn)和9塊軸振檢測卡(MMS6110),將1-9號軸承Y向(xiàng)振(zhèn)動探頭重新分配(pèi)在新安裝的9塊軸振檢測卡上,同時(shí)在新增加的控(kòng)製櫃內通過繼(jì)電器送出36路(lù)報警(jǐng)、跳機信號,並將(jiāng)該(gāi)信號輸出至(zhì)ETS係(xì)統,然後在(zài)DCS中根據上述保護邏輯自由組態。
  改造(zào)優化後將每個(gè)軸(zhóu)承的X、Y向振動(dòng)探頭與卡件徹(chè)底獨立布置,且(qiě)保護測點平均(jun1)分配到ETS控製櫃的重(chóng)新增加的4塊SOE卡件上,大大提高了設備的可靠性。
  4.2改進後達到的效果
  實現(xiàn)汽輪機振動保護(hù)全(quán)程投入。振動探頭與卡件獨立,且通過卡件送出報警及跳閘信號,保護準確及時可靠。通過采集每個軸承(chéng)振動的報(bào)警及跳閘開關量(liàng)信號,可以實現在DCS中的汽輪機並網前和並網後的邏輯,提高設備可靠性,降低保護誤動率。
  5 結論
  改造完成後可實現振動保護全程投入,保證汽輪機(jī)的安全運行;將振動探頭與卡(kǎ)件獨立,且(qiě)通過卡件送出報警及跳閘信(xìn)號,保護準確及時,提(tí)高設備(bèi)可靠性,並無環境汙染(rǎn)問題。且可以實現在DCS中的保護邏(luó)輯,提高設備可靠(kào)性,降低保護誤動率,消除(chú)了因TSI係(xì)統誤動引起機組跳閘的不安全因素,提高了汽輪機組運(yùn)行(háng)的安全性和穩定性,因此此次電廠的汽輪機振動保護改(gǎi)造優化是成功(gōng)的。
  參考文獻
  [1]吳佼佼.王喆.600MW汽輪機振動保護改進[J].重(chóng)慶電力高等專科學(xué)校學報,2010,4.
  [2]陳尚兵,王會.汽輪機振動保護邏輯的優化與(yǔ)探討[J].浙江電力,2008.
來源:《科技(jì)視界》2015年01期
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片