台(tái)州發電廠 楊林平(píng)
摘(zhāi) 要:在發電廠附屬設備中,電動機作為主要的動力(lì)源來完成和保證機組的(de)正常運行,所以當電機發生故障時所帶來的損失也是相(xiàng)當大(dà)的,尤其是高壓電動機,可嚴(yán)重影響到機組的安全運行。根據我們對電機故障的統計發現,軸承(chéng)損(sǔn)壞或因為軸承損壞而造成電機的故障,占了電機全部(bù)故障的80%以上,為此我們對電(diàn)機軸承故障發生(shēng)較(jiào)多的電動機(jī)進行了(le)分析並進行改(gǎi)造,解決了(le)電動機軸承的發熱、漏(lòu)油、壽命低以及運行中突(tū)發(fā)性損壞的問題(tí),大大減少(shǎo)了檢修費用,為安全運行提供了可靠保證。
關鍵字:電動機;軸承(chéng);改造;方法
故障分析
大部分的軸承抽壞(huài)的原因很多——超出原先預估的負載,非有效的密封、過緊的配合所導致的過小軸(zhóu)承間隙等。這些(xiē)因素中的任一因素皆有其特殊的損壞型式且會留下特殊(shū)的損壞痕跡。因此,檢視損壞軸的承,在大(dà)多案例(lì)中可以發現其可能的導因,大體上來說,有三分之一的軸(zhóu)承損(sǔn)壞導因於疲勞損壞,另外的(de)三分之一導因於潤(rùn)滑不(bú)良,其它的三分之一導因於汙染物進入軸承或(huò)安裝處理不當。
據分析,高壓電動機大(dà)多(duō)是“端蓋滑(huá)動軸承式”結構和“端蓋滾動軸承式(shì)”結構。經過我們對各種高壓電動機檢(jiǎn)修經(jīng)驗的(de)總(zǒng)結和分析,認為存在著以下幾個問題:
1、端蓋滑動軸承式:此(cǐ)類電動機大部分存在轉子的軸向串動大、軸瓦發熱和漏油的現象,造(zào)成了對電機定子線圈的腐蝕,並且使電機(jī)內部的油汙和(hé)積灰(huī)過多,導致了通風不(bú)良,使電機溫度過高而損壞(huài)。另外(wài),滑動軸(zhóu)承比滾動軸承的檢修也複雜(zá)很多(duō)。
2、箱式高壓電機(jī):該電機是近年來我國生產的新型電動(dòng)機,其性能、外形均優越於“JS係列”電動機。但(dàn)是某些製造廠所生產的此類電動機,因在軸承的設計上存在著某些不足,造成電動(dòng)機在運行中的(de)軸承故(gù)障(zhàng)發生的較多。這些電動機的結構是在軸承(chéng)的外側(cè)裝有一個距軸承間隙很小的擋油盤,這樣看可使軸承內部的潤滑脂保持充足,但是此結構存(cún)在著以(yǐ)下幾個(gè)缺點:
(1)不利於軸承(chéng)的散熱和(hé)潤滑(huá)脂(zhī)的循環(huán),使軸承在運行中溫(wēn)度升高,潤滑脂的性(xìng)能降低,繼而造成溫度(dù)再(zài)升高的惡(è)性循(xún)環,使軸承損壞。
(2)因軸承擋油盤的存在,使得(dé)電機在小(xiǎo)修時,打開軸承蓋也無法檢查,而在電機(jī)大修時,不拆下(xià)擋油盤也無法清洗檢查軸承,隻有更換,造(zào)成了不必要的浪費。
(3)因多次的檢修(xiū)時需拆卸擋油盤和軸承的更換,造成了擋油盤(pán)內孔與軸的配合鬆動,使擋油盤在運行中從軸上(shàng)脫出,造成故障。
3、雙軸承式(shì)電機(jī):我國現在所生產的部分高壓電動機,負荷側采(cǎi)用了雙軸承結構。這雖然增加了(le)負荷(hé)側的徑向承載(zǎi)能力,但是也給檢修帶(dài)來了難度。在電機的(de)大修時,軸承無(wú)法清洗和檢查而必須進行更換,否則不能(néng)保(bǎo)證檢修質量,造成了檢修費用(yòng)的增(zēng)加。另外(wài),此(cǐ)種結構(gòu)的電機,大部分軸承在運行中的溫度都比較高,使軸承的使用壽命(mìng)降低而損壞。
4、軸承的類型(xíng):我國大部分電機(jī)負側的軸承為(wéi)“圓(yuán)柱形滾(gǔn)子軸承”,空(kōng)側為“向心推力球軸承(chéng)”,在電機(jī)的運行中(zhōng),轉子長度的變化由負側調整。此時如果電(diàn)機與機械的聯軸器為“彈性聯軸器”時,對(duì)電機和機械均無大的影(yǐng)響,而(ér)如果是“剛性聯軸(zhóu)器”則發生電機或機械的振動,甚(shèn)至(zhì)造(zào)成軸承的(de)損壞。
5、軸(zhóu)承的(de)承載與允許轉速:我國電機的軸承,一般(bān)負側大多是(shì)選(xuǎn)用(yòng)“中型滾子軸(zhóu)承”。該軸承的承載能力是大大超過了計(jì)算值,但軸承的允(yǔn)許轉速則(zé)與(yǔ)電機的實際轉速相差很少甚至不夠,所以這也是軸承發熱、損壞頻繁的一個(gè)重要原因。
5、軸承附件結(jié)構問題:目(mù)前我國電(diàn)機大部分軸承附件(jiàn)是采(cǎi)用的內、外油蓋式結構。此種結(jié)構的缺(quē)點是密封效果較差,電機內、外部的灰塵容易被吸入到軸承內部,加速軸承的磨損而損壞;再是其軸承附件的結構對軸承的散熱、冷卻以及(jí)潤(rùn)滑脂的循環基本不起作用,所以軸承的運行溫度較高、壽命降低,造成電機達不到一個檢修(xiū)周期軸承即損壞。據我們分析進口的高壓電機結構發現,一是在軸承的兩側全部安裝有密封裝置,確保了軸承內部的(de)清潔(jié);二是在軸承的外側裝有定位、冷卻(què)裝置,並(bìng)且軸(zhóu)承的油室空(kōng)間較大,這樣大大降低了軸承運(yùn)行中的溫度,並且(qiě)得到良好的潤(rùn)滑,延長了軸承的使用壽命。
6、軸承選用問題:根據(jù)我們對電機(jī)軸承的分析和計(jì)算認為,軸承的故障與軸承(chéng)的選(xuǎn)用有著很大的關係。從我國的電機與進口的電機比較來看,國產高壓電動機(jī)的負(fù)荷側(cè)軸承,一般是選用“中型(xíng)滾(gǔn)子軸承”。該軸承(chéng)的徑向承載(zǎi)能力是大大超(chāo)過了計算值,但是允(yǔn)許轉速則與電(diàn)機(jī)實際的轉速相差很少,造成了軸承達不到額定的使用壽命。但是進口中型電動機負(fù)荷(hé)側的軸承一般是選用較大的“輕型滾珠軸承(chéng)”,而空載側(cè)則是選(xuǎn)用比負荷側小的“輕型滾子軸承”,這樣不但保(bǎo)證了軸承的承載(zǎi)能力,而且軸(zhóu)承的允許轉速大大超過了電機的實際轉速,所以能(néng)達到或超過軸承的(de)使用壽命。
進口電動機(jī)的設計(jì)優點:
我(wǒ)們分析了進口的(de)同類高壓電機,發現大部分軸承的連續使用壽命能在5年以上。經過幾(jǐ)次的檢修(xiū)後,我們找出了其設計(jì)方麵的優點:
1、負側選用較大的“深溝球軸承”,空側選(xuǎn)用較小的“圓柱(zhù)滾子軸承”。分析認為:這樣可保證轉子在冷(lěng)、熱長度變化時,其(qí)軸向(xiàng)的位移在空側,確保電機與機械連接處的定位。
2、軸承的承載與允許轉速:經計算,在完全保證電機運行功率需要的情況下(xià),所選軸承的允許(xǔ)轉速大大超過了電機的實際轉(zhuǎn)速,所以能使軸承的使用壽命大大增加。
3、軸承(chéng)附件結構:軸(zhóu)承(chéng)套采用“球(qiú)墨鑄鐵”材料,保證了軸承運行中的穩定,並延長(zhǎng)使(shǐ)用壽命。在內、外軸承蓋的外側裝有鋁合金“梯形槽密封”裝置,這樣(yàng)可確保(bǎo)軸承內部的清潔。
4、軸承的定位結構是:采用開槽式(shì)定位螺母加19齒鎖墊的結構。此裝置不但起到了軸承良好的定位作(zuò)用,而且(qiě)可使軸承的溫(wēn)度進一步降低,並且軸承油室的空間設計較大,這樣就可(kě)降低軸承在運行中的溫度,使軸承(chéng)的使用壽命大大增加。
5、良好的軸承加、排油裝置:加油裝置基本與我們的結構相差不(bú)大,放油裝置設計(jì)良(liáng)好。較粗的放(fàng)油(yóu)管安裝於較大的油室下部,操作一個小螺栓即可方便地抽出內管進行廢油的清理。
電(diàn)動機改造過程及方法
我們在對軸承故障較多的電機改(gǎi)造前,首先對軸承的選用(yòng)進行計算,發現存在選(xuǎn)用方麵的問題,即進行重新設計。其改造原則是根據電機(jī)的實際結構尺寸,盡量采(cǎi)用進口電機的結構型式進行。具體設計、改造項目基本如下(xià):
1、負側雙軸(zhóu)承結構盡量改為單軸承結構;
2、根據與被拖動機械的連接方式,盡量設(shè)計負側為“深溝(gōu)球軸承”,以負側定位;
3、經計算,在保證電機使用功率(lǜ)的情況下,盡量(liàng)選用允許轉速大大超過(guò)電機轉速的軸承(chéng);
4、根據(jù)要改(gǎi)造電機的實際軸向尺寸,盡量將軸承外側的油室加大;
5、根據要改造電機的實際軸向尺寸,盡量將內(nèi)、外軸承蓋外側加裝鋁合金梯形槽(cáo)密封;
6、軸承的固(gù)定方式,采用細絲、4槽螺母和19齒鎖墊結構;
7、軸承套(tào)采用“球墨鑄鐵”材料,內、外軸承蓋采用灰(huī)鑄鐵材(cái)料;
8、軸承(chéng)的加(jiā)、排油裝置完全按照進口電機的結(jié)構(gòu)設計製做。
經過我們(men)對以上各種電機的分析,多(duō)年來在我廠進行了電機軸承的改造(zào)並收(shōu)到了良好的效果。我廠是1978年建成投(tóu)產(chǎn)的老(lǎo)廠,在(zài)經過了多年的運行和幾次的檢修後,我們找出(chū)了進(jìn)口高壓電動機結構設(shè)計上的優點,並結合本(běn)廠國產電機的實(shí)際結構,進一步進行了改造。經過對改造後(hòu)電機運行的統計,其連續運行周期基本都達到了機組的一個檢修周期,大大減少了因電機的損壞所(suǒ)造成機組的臨時停機,解決了大部分中型電動(dòng)機軸(zhóu)承頻繁損(sǔn)壞的問題,為機組的安全(quán)運行提供了可靠的保證(zhèng)。
以(yǐ)上是我們發(fā)電廠部分電動機(jī)軸(zhóu)承改造的論述,現在(zài)雖然在改造(zào)的工作中取得了很好的效果,但是必然還存在著很多不(bú)足之處。今後我們將(jiāng)進一步探討、努力,將先進的技術更廣泛地應(yīng)用到我們實際的工作中去,為電力事(shì)業的發展作出(chū)更大(dà)的(de)貢獻。