鏜床主軸箱的改(gǎi)造(zào)

2015-05-20

孔昭(zhāo)明 邱建
(兗礦(kuàng)集(jí)團唐村實業有(yǒu)限公司,山東 273522)

  摘 要:鏜床是加工液(yè)壓缸內孔的設(shè)備,是生產單體液壓支柱必不(bú)可少的設備之一,利(lì)用廢舊CA6163普(pǔ)通車床刀架換(huàn)成鏜頭鏜杆,加裝數(shù)控係(xì)統改造成數控鏜(táng)床,但在使用了一段時間後,主軸箱內部故障頻發,維修次數大增,維修費用增加,影響生產效(xiào)率,本文主要針(zhēn)對此問題進行研究,闡述主軸箱內部故障(zhàng)頻發的原因及針對其的結構改(gǎi)造。
  關鍵詞:主軸箱;齒輪;轉速
  現狀概況(kuàng)
  兗礦集團(tuán)唐村實業有(yǒu)限公司現有三台由CA6163普通車床改製成數控鏜床,用於單體液壓支柱油缸的鏜削加(jiā)工。使用一段時間後,主(zhǔ)軸箱噪聲大,故障頻繁,機床的(de)維修率增大,生產效(xiào)率降低,產品合格率下降。維(wéi)修更換新齒(chǐ)輪後,不幾天又出現同樣的現象。不但勞動生產率不能提高,而且維修費(fèi)用的提高增加生產成本,這與公司(sī)節能減排(pái)、節支(zhī)降耗的大目標嚴重不符,也與製修廠(chǎng)高質高效高合格率完成訂單的質量目標相衝突(tū),亟待改善。
  原因分析
  1、受力大小的改變(biàn)導致主(zhǔ)軸箱故障頻繁。數控鏜床是(shì)在原來CA6163普通車床的基礎上改造而成的,但對於主軸箱內部並未做(zuò)改動,該設備作為車床使用時,為通用機床,主(zhǔ)軸(zhóu)需要多種速度轉變,而且進刀量較(jiào)小,扭矩較小,主軸(zhóu)箱內的各齒輪部件(jiàn)受到的應以也相對較小,車床在切削運動時並不用承受很大的載荷,齒輪設計(jì)的都較小較薄;而作為(wéi)鏜床,特別是隻鏜φ100mm缸徑的油缸,可以(yǐ)說是專用機床使用時(shí),並不需要變換速度,始終使用主(zhǔ)軸箱(xiāng)中的(de)其中一副變速機構,更有作為鏜床使用(yòng)時,現有(yǒu)的加工工藝是采用粗鏜、精鏜、滾(gǔn)壓一體的鏜滾頭一(yī)次性通過就加工完成,主軸承受的扭矩比作為車床使用時要大(dà)得多(duō),致使變換加工所需速度的那對齒輪副超負荷運轉,屈服應力增大,超出車床設計極限,造成使(shǐ)用壽命降低,鏜削運動(dòng)對於各(gè)齒輪的抗載荷性(xìng)能有了更(gèng)高的要求,顯然原來針對車床的齒輪設計已無法適應(yīng)鏜(táng)床的各(gè)項技術要求。
  2、主(zhǔ)軸箱內潤滑效果不佳,加速齒輪疲勞破壞。原車床主軸箱的潤方式滑是油泵打油供油潤滑(huá),作為車床使用時潤滑效果尚可,現在作為鏜床使用,扭矩大,齒輪發熱量大(dà),依然采用此潤滑方式已不能滿足潤滑需求,油泵打油潤滑的流量(liàng)較小,不能及(jí)時起到潤滑液應該起到的潤滑、冷卻作用,導致齧合齒輪副溫(wēn)度較(jiào)高,齒(chǐ)輪長期在高溫環境下運轉容易加速疲勞破壞,進一步(bù)加速了主軸箱故障的發生。
  3、主軸箱空間布局不(bú)合理(lǐ),造成維修困難。由於(yú)主(zhǔ)軸箱空間有限,變(biàn)速機構複雜,且易損(sǔn)壞的那對齒輪副又位於主軸箱的下部,維(wéi)修更換時需要將主(zhǔ)軸箱全部拆開,平時變速用不到(dào)的齒輪副也要(yào)重複安裝,費時費力,維修時間的延長(zhǎng)意味著生產時間(jiān)的減少,影響鏜床的使用(yòng)率,即(jí)影(yǐng)響生產效(xiào)率。
  改造(zào)思路
  鑒於(yú)以(yǐ)上原(yuán)因,為從(cóng)根本上解決此問題,對主軸箱進行實驗性改造勢在必行,簡化主軸箱,合(hé)理布局(jú),簡化變速機構,減少中間環節,用Z少的齒輪(lún)帶動主軸的轉動,能夠達到生產加工時所需的速度即可。齒(chǐ)輪的齒數、齒寬等在達到速度要求的條件下要盡可能的提高(gāo)其耐磨性能和抗衝擊性能,改變潤(rùn)滑方式(shì),充分潤滑冷卻,延長使用壽命,以便更好的適應鏜削加工。
  方案實施
  首先(xiān)確定采用原車床4極11kw電機(轉速為1460r/min)為機床提供動力,原電機皮帶輪直徑(jìng)φ200mm,傳動軸皮帶輪直徑(jìng)φ230mm,可以直接利用(yòng),這一級變速機構將轉速(sù)變換(huàn)到1269.6r/min。原主軸箱中有兩個相互齧(niè)合的齒輪,分別(bié)是15齒(chǐ)和(hé)64齒(是原車床主軸箱中變Z慢速(sù)度的齒(chǐ)輪副),齒輪厚度(dù)(齒寬)分別為40mm和45mm,使用(yòng)這一對齒輪副恰好可以將轉速從1296.6r/min變到300r/min(鏜(táng)削工藝所需轉速),經過應力校合計算得出此(cǐ)對齒輪副完全能夠達改造要求(qiú),可以加以改造利用。這樣隻(zhī)需要為皮帶輪和小齒輪的(de)連(lián)接專門配製一根傳動軸,就可以舍去主軸箱中(zhōng)多餘的傳動軸和(hé)多餘齒輪,隻(zhī)保留這一根傳動軸和鏜床主軸即可。傳動軸改造材(cái)料選用27SiMn材質的φ70mm圓鋼,並做了(le)調質處理,根據主(zhǔ)軸箱內部結構尺寸和小齒輪、皮帶輪的安裝需要以及考慮到(dào)此傳動軸軸較長(1115mm),直徑(jìng)又小(Z大直徑φ55mm,Z小直徑處隻(zhī)有(yǒu)φ40mm),傳動過程中容易發顫,齒輪傳動不(bú)穩定等諸多因素專門設計了傳動軸,並對其(qí)進行了應力(lì)校合計算,按照主軸(zhóu)箱中軸承和齒輪的裝配位置,現場測繪,繪製圖紙,加工了此軸。在箱體中能夠(gòu)穩定該軸的有(yǒu)軸承基座的位置(zhì),對應軸(zhóu)上的可以放置軸承的位置全部安裝了軸承,並將傳動(dòng)軸和齒輪裝配在主(zhǔ)軸箱中,與主軸配合,實現了穩定的傳動(dòng)和變速。
  考(kǎo)慮到改造後(hòu)的主軸箱內隻有兩根軸和(hé)一(yī)對齒(chǐ)輪副齧合傳動,變速機構簡單,空間布局開放,故采用簡單易實施的(de)飛濺(jiàn)打油潤滑方式。兩根(gēn)軸兩端(duān)的軸承端蓋上設計使用了骨架密封,主軸箱壁上其他孔眼封堵完好,在主軸箱內加注潤滑油,將主軸、傳動軸、軸承及齒輪浸泡在潤滑油中,實現充分潤滑,充分冷(lěng)卻。
  結束語
  改造(zào)工作於2010年5月20日全(quán)部完成,通過(guò)調試(shì),試車,主軸箱改造後的鏜床成功鏜削出(chū)了(le)合(hé)格(gé)的油缸半成品,各項指標經質檢檢驗均(jun1)符(fú)合技術要求,效(xiào)果理想。當即正式投入(rù)生產,現使(shǐ)用兩年多以來,一(yī)直處於(yú)運轉狀態,運行良好,到(dào)目(mù)前為止僅僅更(gèng)換了幾次潤滑油,無維修記錄。這台數控鏜床主軸(zhóu)箱的改造(zào)費用包括:外購零配件1500元左(zuǒ)右,工時費大約(yuē)2000元(yuán),其它費用1000元左右,合計不足5000元,使(shǐ)用(yòng)起來可(kě)以和三十多萬元購買的(de)專用鏜床相(xiàng)當。同時,改造後(hòu)的鏜床一年大約可以節約(yuē)100小時的維修工時,在這期間至少可以多加工生產600多棵2.5m規格的油(yóu)缸,這就是12萬餘元(yuán)的半成(chéng)品。而鏜床故障率明顯(xiǎn)下降,至今維修費用為零!改造後的數控鏜床維修率大大下降,這就節約了維修(xiū)保(bǎo)養工時,降低了(le)工人的勞(láo)動強度(dù),而且(qiě)間接地(dì)提高了生產效率以及產品合格率,提高了操作工人的勞動積極性,收到了良好的經濟效益和社會效益,值得在另外兩台車改鏜(táng)的數控鏜床上推廣。
來源:《科技(jì)與企業》2013年12期
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