王誌剛
(中國石化集團資產(chǎn)經營管理有限公司(sī)齊魯石化分公司熱電廠,山東淄博,255410)
摘 要:從不同(tóng)方麵分析了Y
4-73NO.25F引風機軸承發熱的原因,重點(diǎn)圍繞引(yǐn)風機不同心(xīn)造成的軸承發熱原因進行分析(xī),在測量與計算的基礎上進行調整,解決了引風機長期發熱(rè)的問題。
關鍵詞:引風機;軸承;發熱;不同心
中國石化集團資產經營管理有限公司齊魯石化分公司熱(rè)電廠(簡稱熱電廠)現有熱電機組8台,引風機16台,引風(fēng)機軸承發熱的故障(zhàng)頻次較高。引風機作為(wéi)電(diàn)站鍋爐主要輔助設(shè)備之一,安全穩定運行是保證鍋爐負荷的關鍵,所以引風機故障的有效解決尤為重要。
1 原因分析
熱電(diàn)廠(chǎng)引風機型號為Y
4-73NO.25F,雙支(zhī)撐,彈(dàn)性圈柱銷聯軸器傳動,軸承間跨距3600mm,轉速730r/min;軸承為雙列向心球麵滾子軸承,型號3632,HJ-30機械油潤滑,采用工業水進行(háng)冷卻,軸承正常(cháng)運行溫度為35~45℃。
軸承發熱是引風機已發生故障特征和故障發生前兆,做(zuò)好軸承發熱原因分析非(fēi)常重要,可以有效避免大的設備事故發生。如果軸承溫度(dù)長期(qī)在(zài)60℃以上(shàng)運行,就可認為軸承處於故障狀態。經過長(zhǎng)期技術經驗積累,總結發現(xiàn)造(zào)成引風機軸承發熱主要(yào)因素有:①新安裝軸承磨合期;②軸承損壞(huài)或不合格;③軸承與軸承座上(shàng)蓋間隙不合理,過大(dà)或過小(xiǎo);④瓦口無間隙(xì)引起夾幫;⑤潤(rùn)滑油過多或含有雜質;⑥振動引起。
以上幾個因(yīn)素引起的軸承發熱,通過檢查測量和(hé)預先防(fáng)範,都(dōu)已得到很好解決。需(xū)要引起重視的是另(lìng)外一種故障(zhàng)原因,也就是(shì)自由端軸承座孔和固定端軸承座孔不同(tóng)心引起的。
軸承座孔不同心一般隻(zhī)會發生在風機初安裝過程中,隻要不對軸承座(zuò)進行更換,不應發生此類故(gù)障。軸(zhóu)承座安裝過程中,通過基礎劃線、拉線和調整基座,2個軸(zhóu)承座孔的中心較容易同心,一旦整個風(fēng)機安裝(zhuāng)完畢後,再進行調整就比較難了。經分析,造成Y
4-73NO.25F引風機軸承(chéng)座孔不同心的故障因素(sù)有:①振(zhèn)動引起的基礎移位;②基礎不牢固造成下沉;③初次安裝過程中(zhōng),安裝不規範(fàn),軸承瓦座和(hé)軸承基礎座之間加墊片或安裝不合格;④初次安裝過程中,無瓦口間隙(xì),後來檢修過程(chéng)中進行刮削,未進行同心度測量。
Y
4-73NO.25F引風機(jī)曾發生2次軸承座孔不同心引起的故障,風機運行故障(zhàng)症(zhèng)狀為自由端軸承和固定端(duān)軸承同時長時間持續發熱:一次為2003年2
#爐乙(yǐ)側引風機,另一次為2005年4
#爐甲側引風(fēng)機。這2台引風機兩端軸(zhóu)承座孔不同心引起的軸承發熱,是由於不同心造成軸相對軸承座(zuò)孔發(fā)生偏斜,相對應的軸承滾(gǔn)珠被擠住,沒有正(zhèng)常的運轉工作遊隙(xì),不能自由轉動,滾珠(zhū)與內外圈摩(mó)檫發熱
[1]。通過能否轉動軸承珠子這個特征,即可以作為軸承座孔是否同心的初(chū)步判(pàn)斷和作為調整後的是否合格標誌。
2 解決方法
由於無法象初(chū)安裝時方便地進行拉線測量,但(dàn)可以采用百分表進行測量,方法如圖(tú)1所示。
1.自由(yóu)端軸承;2.百分表;3.葉輪;4.固定端軸承(chéng);5.對輪;6.電動機
圖1 測量示意
如圖1所示,將百分表固定(dìng)在引風機自由端軸承側軸上,表針測點為自由端軸承(chéng)外圈,然後慢速轉動葉輪,觀察百分表,分別對左(zuǒ)端和右端、上部和下(xià)部的表值進行記錄分析。根據經驗分(fèn)析(xī)估算,正常狀況下(xià)差距應(yīng)小於0.1mm,如果大於0.1mm,說明兩端軸承座孔不同心偏差較大,應進行相應調整,使固(gù)定端與自由端軸承座孔保持同心。2
#爐(lú)乙(yǐ)側引風(fēng)機,經測量左端和右端相差(chà)為0.4mm,在自由端軸承瓦座側麵安裝另外(wài)一塊百分表進行移(yí)動距離測(cè)量,將自由端軸承瓦座向右(yòu)側移動約4mm後,百分表測量小於0.10mm,重新固定後(hòu),運行正常。
為獲取準確的移動偏差數值,根據圖2的設計進行解析,計算條件:①兩個軸承間的跨(kuà)距L=3600mm;②軸承外圈直徑D=340mm;③自由端軸承左端和右端百分表測(cè)量相差數值x=0.4mm;④設定兩端軸承中心偏差數值為y。
由圖2,並根據相似三角形原(yuán)理可知:x/y=D/L,則兩(liǎng)端軸承中心左右偏差數值y=L×x/D=4.2(mm)。

圖(tú)2 測量解析圖形
由圖2所示的解析圖形,可以比較準確的計算出兩(liǎng)端軸承中心左右偏差數值,根據(jù)計算(suàn)偏差數值進行調整,很快地解決了問題。4
#爐甲側引風機,用百分表(biǎo)測量上部和下部相差高達(dá)2mm,同樣用上述方法進行計算,自由端軸承座需抬高21mm。又用盛水的透明(míng)塑(sù)料軟管(guǎn)進行軸承座標高複核測(cè)量發現(xiàn),自由端軸承座確實比固定端軸承座低約21mm。通過(guò)對自由端軸承座增加墊鐵進(jìn)行調整後,運行正常。
3 結語
2
#爐乙側引風機是由於(yú)軸承座左右錯位引起的;4
#爐甲側引風機是由於軸承座上下錯位引起的。經過測量、計算,並采取相應的調整方法,均(jun1)得到了很好地解決。因此應加(jiā)強引風機軸承發熱的檢修過程及故障因素分析,不(bú)應盲(máng)目加大軸承(chéng)與軸承座上蓋的間隙(xì)。另外,必須全麵客觀地分析引風機發熱原因,找出症結(jié),采取措施,以防引發(fā)軸承產生大的磨(mó)損或更大的故(gù)障。
參考文獻(xiàn)
[1]李祉川主(zhǔ)編.化工機械(xiè)手冊.北京:化學工業出版社,1989.71~112
來源:《齊魯石油化工》2009年2期