輪軌潤滑在京包鐵路線上的應用(yòng)效果

2015-07-22

侯永勝1,張念2
(1.呼和浩特鐵路局(jú)工務處,呼和浩特 010000;2.中國鐵道科學研究院金屬及化學(xué)研究所,北京 100081)
  摘 要:京包鐵路是我國主要的運(yùn)煤通道,因運量大,負(fù)荷重,鐵路(lù)轉彎半徑小,鋼軌(guǐ)側磨損嚴重(chóng)。采(cǎi)用輪軌潤滑技術(shù)後鋼軌(guǐ)的側磨損可降低2/3,鋼軌消耗可降低25%。
  關鍵詞:鋼(gāng)軌側磨損;固體潤滑劑;應用效果
  隨著內蒙(méng)煤炭資源的開發,京包(北京-包頭)鐵路(lù)成為了主要的運(yùn)煤通道,目前運(yùn)量已突破兩億噸。京包(bāo)線包頭(tóu)至大同段全長450km,全線鋪設60kg/m鋼軌,其中(zhōng)集寧工務段所屬線路的曲線線(xiàn)路占30%以上,大部分是半徑(jìng)小於800m的小半徑曲(qǔ)線(xiàn)。2009年試驗開行萬噸列車和兩萬噸列車,曲線鋼軌傷損非常突出,個別曲線新軌(guǐ)上道僅數月就因側麵磨(mó)損到限而不得不換軌,鋼軌的磨損(sǔn)剝離現象十(shí)分普遍,傳統(tǒng)的塗油潤滑方式已經不能滿足重載鐵路運輸的需要。為緩解日益嚴重的鋼軌傷(shāng)損現象,保(bǎo)證煤炭運輸通道暢通,我們開(kāi)始探索新(xīn)的曲線鋼軌(guǐ)潤滑技術(shù)。
  輪軌潤(rùn)滑大致分為車載鋼軌潤滑、地麵鋼軌潤滑和車載輪緣潤滑。由於車載鋼軌(guǐ)潤(rùn)滑(huá)的準確性很難控製,所(suǒ)以大部分鋼軌潤滑塗覆裝置對所搭載車輛有(yǒu)嚴格的車速限製,甚至使用(yòng)專用的塗油車[1]。目前國內(nèi)鋼軌潤滑采用(yòng)的是客車尾部搭載潤滑係統,由工務人員隨車潤滑,但近年來逐步被固體潤滑(huá)技術所取代。固體潤滑(huá)技術有三種方式,一是將固體(tǐ)物質熔化(huà)成為液態,經過噴塗後在鋼軌表麵重新固(gù)化形成潤滑膜;二是固體物質直接塗覆在鋼軌側麵形成潤滑膜;三是將固體物(wù)質分散在溶劑(jì)中,經過噴塗-溶劑蒸發-殘留物成膜。
  在廣泛調(diào)研的基礎上(shàng),綜(zōng)合考慮京包線車輛隨車設備供電條(tiáo)件、潤滑成本、沿線氣候條(tiáo)件和日常管理等因素,我們選擇了固體潤滑棒直接塗覆的潤滑方式進(jìn)行試驗,考(kǎo)察固體潤滑棒的使(shǐ)用效果。
  1 潤滑試驗(yàn)的準備工作(zuò)
  利用一套安裝(zhuāng)在客車轉向架上的機械裝置將棒狀固體潤滑材料直接塗抹在曲線鋼(gāng)軌的內側(cè)以達到減少鋼軌磨損的目的。該設備簡單輕便,3min以內便可以完成現場安裝和拆卸。
  固體潤滑棒為長方體,由表皮和棒芯兩部份組成。當列車進(jìn)入曲線時,機械裝置將潤滑棒連(lián)續送出,並在鋼軌側麵畫(huà)出一條線,經過(guò)後續列車碾壓,潤滑(huá)材料(liào)在(zài)軌距角位(wèi)置形成一層穩(wěn)定的(de)固體潤滑膜,對輪軌進行潤滑[2]。固體潤滑棒有通用型和低溫型兩種,低溫(wēn)型適用於溫(wēn)度為-30℃~20℃的環境,通用型適用於Z低溫度在-10℃以上的環境。
  試驗選定的線路為京包線(xiàn)的包頭至(zhì)大同段,全長(zhǎng)450km,潤滑工作分別由呼和浩(hào)特和集寧兩個工(gōng)務段負責,在福生莊至三道營區間交接。試(shì)驗選定上行的6056次列車(包頭-大同,運行10h5 3min)和下(xià)行的(de)6055次列車(大同-包頭,運行9h 18min),整個潤滑(huá)試驗(yàn)工作由呼和浩(hào)特鐵路局統一(yī)協調。
  2 固體潤滑棒的使用效(xiào)果
  影響曲線鋼軌側磨損的因素很多,包括曲線半徑、坡度和車速等,但總體上有兩(liǎng)個帶有普遍性的規律,一是“前慢後快”,就是(shì)說新鋼軌鋪設初期的磨損速度較慢,當側磨損量達到6
mm以上時,由於軌距增加,輪軌衝擊及蠕滑現象增大,側磨(mó)損速度明(míng)顯加快。當側(cè)磨損量達到12mm以上時,由於軌距顯著變寬,軌頭形狀(zhuàng)改(gǎi)變(biàn),輪軌接觸條件惡化,鋼軌很快就會磨耗到(dào)限。試驗區段曲線鋼軌(guǐ)側磨損(sǔn)小於6mm時,每(měi)個月平均磨耗(hào)0.6mm,當鋼軌側磨(mó)損達到(dào)6mm以上時,每個月平均磨耗1.1mm;二(èr)是北方地區夏季(jì)雨天時間短、日照強烈,線路鋼軌溫度Z高可(kě)達70℃,所以夏季鋼軌的磨耗量是其他季節的2倍~3倍,某些嚴重地段的線路上可以看到明顯的金屬(shǔ)磨屑,見圖1。

圖1 夏季鋼軌磨屑狀態
  2.1曲線軌道(dào)側磨損情況
  曲線區間為415km+764m~416km+425m,曲(qǔ)線半徑550m,長度661m。2010年5月和8月(yuè),選擇了18個點對未潤滑(huá)的(de)軌道側磨損情況進行了調查。為了具有可比性,於(yú)2010年10月更換(huàn)了新鋼軌,在2011年5月和8月期間,同樣選擇了18個點對潤滑後的軌道側磨損情況也進行了同樣的調查。在調查初(chū)期,兩個時間段的鋼軌磨損狀態相近,磨耗數值都在4mm左右,具有可比(bǐ)性。調查情況見表(biǎo)1。
表1 曲線軌道側磨損情況

注:曲線區間為415km+764m~416km+425m。
  從表1的數據可以計算出(chū)在無潤滑和有潤滑的情況下,曲(qǔ)線軌道的月側磨損量分別為0.7mm和0.26mm,即實施潤滑後(hòu),曲線軌道的月側磨損量約減少了(le)2/3。同時還可以觀察到曲線軌道的(de)磨(mó)損剝離現象明顯緩解,未實施潤滑前,各檢測點的側磨損量集中在2mm~3mm之間;實(shí)施(shī)潤滑後,側磨損量集(jí)中在1mm以下,基本上消除了肉眼可辨(biàn)的大塊剝離。
  同時,對曲線區間(jiān)523km+452m~523km+734m(曲線半徑705m,長度582m)軌道(dào)39個點的側磨損(sǔn)量調查,也得到(dào)與415km+764m~416km+425m曲線區間相同的結果,即實施潤滑後(排除(chú)季節性因素(sù)影響),曲線軌道的月側磨損量也約減少了2/3。
  2.2側磨損鋼軌的更換情況
  以集(jí)寧工務(wù)段管轄的鐵(tiě)路區間為例,2010年因側磨損更換(huàn)鋼(gāng)軌9.3km。2011年4月開始實施軌道潤滑後,因側磨損而(ér)更換的鋼(gāng)軌較2010年減(jiǎn)少了2.3km,降低鋼軌消耗約25%,實(shí)施潤滑(huá)後效果明顯。
  3 結論(lùn)
  用固體潤滑棒直接塗覆的潤滑方式在京包線重載線路(lù)曲線鋼軌上的實際(jì)應用表明,可減少鋼軌(guǐ)側磨損2/3,降(jiàng)低鋼(gāng)軌消耗約25%,潤滑效果明顯。
  參考文獻:
  [1]張(zhāng)念.我國鐵路輪軌潤滑技(jì)術的發展[J].中國鐵路,2009,(9):38-43.
  [2]張念,張建峰,鄭崇思(sī).輪軌固體潤滑技術的(de)應用[J].合成潤滑材料,2008,35(3):9-11.
 
來源(yuán):《合成潤滑材料》2012年39卷第(dì)1期
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