引風機斷軸(zhóu)的改進措施(shī)

2015-07-21

胡崗山
(廣東省韶關市(shì)銻冶煉總廠技術科)
  摘 要:引風機斷軸(zhóu)的主要原因是軸頸突變處的應力集中。通過把直角台階過渡改為圓弧台階過渡,有效防止了斷軸(zhóu)事故的再(zài)發生。
  關鍵詞:風機斷軸;直角台階過渡(dù);圓弧台階過渡;V字形開(kāi)口
  我廠關鍵設備Y9-35係列10#和12#,離心通風引風機,葉輪直徑(jìng)分別為1000mm和1200mm,額定轉速960r/min,輸入功率15-55kW不等。
  近年來共發(fā)生數起風機斷軸事故,造成(chéng)停產及人力(lì)、物力損失,後果嚴重。
  一、斷裂部位
  風機軸斷裂部位全部發生在(zài)與葉輪輪轂配合處的軸(zhóu)頸突變位置,該(gāi)處均為直角台階過渡,如圖1所示。
  二、斷裂原因(yīn)分析
  1.數起軸斷裂部位相同(tóng),斷口(kǒu)平直,斷麵光(guāng)滑,屬機(jī)械疲勞斷裂。該處軸麵車成直角台階狀,直徑突變,應力集中。
  2.由(yóu)於風機的工作對象是含大量粉塵的熱氣(qì)流,理(lǐ)想溫度為105-120℃。溫度過高,含塵熱氣(qì)產生高溫熔結(jié)現象,使銻塵熔結塊粘附在風機葉(yè)輪上;溫度偏低,所含水蒸汽凝結成水,使粉塵結塊,同樣粘附在(zài)風機葉輪上。附(fù)著不均勻時,葉輪(lún)便失去(qù)平衡,造成風(fēng)機劇(jù)烈振動,軸應力集中(zhōng)部位因長期振動而疲勞,Z終斷裂。
  三、改進措施
  1.將(jiāng)軸頸改(gǎi)突變為漸變(biàn),即由直角台階狀改為(wéi)圓弧台階狀,如圖2所示。新軸有兩種來(lái)源,購買原廠配件或自己加工(gōng)新(xīn)軸。購買備(bèi)件(jiàn)則需進行(háng)再加工,車出圓弧(hú)後,特製一墊圈使該(gāi)段軸長與原長保持(chí)不變。
  2.生產中(zhōng)應盡量使熱氣流的溫度保持(chí)穩定,防止含塵(chén)熱氣(qì)發(fā)生高溫熔結或低溫凝結。一旦葉輪失去平衡(héng)、風機出現劇烈振(zhèn)動時,必須及時清理,防止發(fā)生(shēng)事故(劇烈振動還會引發地腳螺栓斷裂等其它事故)。
  3.改造風機渦殼,使葉(yè)輪從軸向拆裝改為徑向拆裝,即在渦(wō)殼上開一略大於葉輪的V字形開口,如(rú)圖3所(suǒ)示,葉輪和(hé)軸可從開口處裝拆。平時可從此處對葉輪進行清(qīng)理。
  改進後的風機(jī)Z長使用時間已達6年(nián),未再(zài)出現斷軸現象。
 
來源:《中國設備管理》2001年2期
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