船舶艉管軸承高溫原(yuán)因(yīn)及對策淺析

2015-10-13

於嘉琦
  提 要:本文剖析(xī)了我公司為丹(dān)麥A.P.MORLLER公司承建的(de)11萬噸成品油輪(係列船之一(yī))在(zài)航海試驗中出現的艉(wěi)管後軸承高溫報警的原因、分析借鑒了“TID”專家為解決(jué)此問題所采取的整改措施、闡(chǎn)明了簡化工藝和正確解決這一問題的科學方(fāng)法,同(tóng)時對軸承材料(liào)的掌握和控製提出了相關的建議。
  主題詞:軸承材料;軸線調偏;軸承間隙;自主控製
  1、前言
  幾年來,我公司為丹麥A.P.MORLLER公司承建的(de)11萬噸成品油(yóu)輪(lún)至今已經幾次出現了(le)艉(wěi)管軸承高溫報警(jǐng)的異常情況,引(yǐn)起了公司質檢部門、技術部門以及公司領導的強烈關注。為了迅速扭轉這一被動局麵,杜絕後患,本文針對該船出現(xiàn)的艉管後(hòu)軸承高溫報警以及(jí)“TID”專家為解決此問(wèn)題所采取的整改措(cuò)施進行深入的典型(xíng)剖析,以求找準原(yuán)因、探索科學合理的符合“節約和簡化”原則(zé)的解決方案,為後續船的成功建造提供可靠的技術保(bǎo)障(zhàng)。同時(shí),本文若能對本行業的同仁們有所啟迪,本(běn)人將不勝欣慰。
  2、對艉(wěi)管後軸承高溫報警相關問題的(de)分析
  2.1、艉管後軸承磨痕狀況描述
  該船艉管後軸承是(shì)由後/後、後/中、後/前三段組成的,每段長420mm,總長為1260mm。當螺旋槳、艉軸拆除之後,艉管後(hòu)軸承表麵(miàn)所呈現的磨合情況為,後/後段軸承的內(nèi)孔表麵沿縱向方向存在兩段較為明(míng)顯的發黑磨痕:一段是在距軸承後端約150mm的長度範圍內,磨痕部位是在(zài)軸承內孔的下部位置,約有180mm寬;另(lìng)一段是在該段軸承剩餘的長度範圍內(約270mm),所呈現的發黑磨痕是(shì)一個完整的園環狀磨痕。而艉管後軸承的後/中(zhōng)和後/前兩段內孔表麵卻沒有呈現出明顯的(de)磨痕,顏色清淡。
  2.2、原因分析
  (1)通(tōng)常,艉軸在靜止或低速運轉狀態下,其(qí)中心線(xiàn)在艉管內呈現上拱狀態,這是所有船型的艉軸在(zài)艉管內的安裝狀態所呈現(xiàn)出的共性。因此,其軸頸與艉管軸承之間的接觸部位將會出現在艉管前軸承(chéng)靠近前端的底部和艉管(guǎn)後軸承(chéng)靠近後端的底部,是屬正(zhèng)常(cháng)狀態。而(ér)隨著主機轉速的逐漸升高,艉(wěi)軸中心線也(yě)逐漸由(yóu)上拱狀態向平直狀態轉化。在(zài)這種情況下,艉軸軸頸與艉管軸承之間的接觸部位也會(huì)由艉管(guǎn)兩端逐漸向中部擴展(zhǎn),軸頸(jǐng)與軸承之間的接觸麵積迅速增大,這時,艉軸轉速(sù)增高、與軸承的接觸麵積增大,而軸承表麵單(dān)位麵積(jī)上的承(chéng)壓值並不高(gāo),在正常(cháng)的(de)配合間隙和良好的潤滑條件下,軸承溫度(dù)不會(huì)升高。這是艉軸與軸(zhóu)承(chéng)之間的正常工作狀態。從該船艉管軸承的實際磨痕情況來(lái)看,軸承後端下(xià)部約150mm×180mm的發黑磨痕,正是主機在(zài)低速下運轉的磨痕,此時(shí)艉軸呈現上拱狀態。軸(zhóu)承前端約270mm寬的環狀(zhuàng)發黑(hēi)磨痕是主機在高速下旋(xuán)轉時的磨痕(hén),此時艉軸趨於平直狀態。雖然磨痕不應當呈現明顯的環狀,但其正、直、圓整的環狀磨(mó)痕和後端(duān)底部磨痕的實際情況在客觀上證(zhèng)明了該(gāi)船艉軸與艉管軸承之間的校中(zhōng)和安(ān)裝狀態是正確的,符合軸(zhóu)係校中的基本要求。
  (2)根據機械運動原理,一對運動副(比如軸與軸(zhóu)承(chéng))要想保持正常的相對運動狀態(tài),必須具(jù)備適當的配合間隙和良好的潤(rùn)滑,二(èr)者缺一不(bú)可。而該船艉管軸(zhóu)承(chéng)所產生的發熱、發黑甚至高溫報警現象,正(zhèng)是對這一(yī)基本原理的又一次(cì)體現。該船艉軸與(yǔ)艉管(guǎn)軸承之間的配合間隙在原施工圖上的要求為:Z小值不(bú)得小於1.27mm。但由於Railko公(gōng)司的一再推薦、船檢船(chuán)東的要求,在艉管軸承加工前將其原(yuán)有的Z小間隙由1.27mm修改為1.06mm。並在其後的艉管軸承成(chéng)品尺寸的確定過程中(zhōng),Railko公司完全按照(zhào)實際間隙接近1.06mm的原則給定(dìng)了艉管軸(zhóu)承的(de)成品加(jiā)工尺寸,致使該船艉(wěi)軸與艉管軸承之間的配合間隙僅有1.10mm。雖然數據不小於1.06mm,但因(yīn)其實際間隙過小,使艉軸在軸承中的運轉呈現一種不正常狀態,加劇(jù)了摩擦熱的(de)產生、破壞了二者之間(jiān)的良好潤滑、延誤甚至阻滯了所產(chǎn)生(shēng)高(gāo)溫的及時疏散,致使(shǐ)軸(zhóu)承(chéng)溫度迅速上升而使軸承的(de)酚醛樹脂材料變色發黑,出現了環狀發黑磨痕,直(zhí)至高溫(wēn)報警。這就是艉(wěi)管軸承(chéng)發生高溫報警的直接(jiē)原因。反觀該船(chuán)艉管後軸承的(de)後/中段軸承間隙為1.213mm、後(hòu)/前段軸承的配合間隙為1.24mm,接近於原設計要求的1.27mm。因此(cǐ)沒有出現(xiàn)明顯的磨痕。這一事實再一次證明(míng)了艉管後軸承高溫報警完全是因為間隙過小造成的。
  2.3、“TID”專(zhuān)家采取的措施
  針對上述狀況,“TID”專家首先決定更換艉管後軸承的全部三段(duàn)軸承,並對新軸承的加(jiā)工(gōng)作了重大(dà)改變。與原軸承相比,新軸承的重大改(gǎi)變主要有如下兩點:
  (1)放大了軸承間(jiān)隙,在原尺寸基(jī)礎上放大了0.225mm,這樣,新軸承的Z小間隙就變為1.06+0.225=1.285mm。從這一數值來看,完全恢複了原來的設計要(yào)求,甚(shèn)至比原設計要(yào)求的Z小間隙值1.27mm還大(實際間隙放大(dà)到1.40mm);
  (2)對(duì)艉管後軸承(三段合一)的內徑中(zhōng)心進行了偏心加工,前端下調了0.66mm,後端下調了1.48mm,而原軸承無(wú)偏。
  2.4、分析與借鑒
  (1)針對“TID”專家(jiā)所采(cǎi)取的兩條措施,我認為,條是正確的,也是應該采取的(de)合(hé)理(lǐ)有效措施。這是因為艉管後(hòu)軸承產生高溫報(bào)警時,艉管前軸承溫度正常、中(zhōng)間軸承溫度正常、軸係各軸承(包(bāo)括主機主(zhǔ)軸承)負荷正(zhèng)常(cháng)、主機(jī)拐擋差正常。因(yīn)此,間隙放大之後,艉管軸承高溫報警的問題就會迎刃而解。同時又(yòu)不會因換新軸承而改(gǎi)變其它部位(wèi)的正常狀態。
  (2)“TID”專家在工作中所采取(qǔ)的(de)內徑調偏加(jiā)工措施令人費(fèi)解,我(wǒ)認為是失(shī)當的。這(zhè)是因為:
  a)該船回廠拆除(chú)軸槳之後,“TID”專家與我公司職工分別對艉管軸(zhóu)承內孔進行(háng)了照光檢(jiǎn)查。我公司(sī)使(shǐ)用激光儀檢測的結(jié)果表明,艉管後軸承前端位置高出0.229mm、艉管前軸承後端高出0.149mm,兩(liǎng)軸承中心線呈現略微上拱狀態(tài)。這一測量結果與我公(gōng)司在船(chuán)隻複(fù)光時連續三次測量(liàng)所獲(huò)得的數(shù)據是基本吻合的(de)(複光時三次所測(cè)結果均為(wéi)上拱(gǒng)狀態,其平(píng)均值(zhí)為:艉管後軸承前端位置高出0.228mm;艉管(guǎn)前軸承後端位置高出0.007mm)。經計算,艉軸在這(zhè)種狀態下(xià),其軸頸與軸承表麵之間的夾角小於(yú)3.0×10-4(rad)的Z大許可值。因此,這一數據(jù)充分證明了我公司在照光、鏜孔、軸承(chéng)加工(gōng)等各環節上對(duì)艉管軸承內孔中心線偏差方(fāng)向的控製是正確的,是完全符合(hé)相關的計算與艉軸正常工作的需要。而“TID”專家用其自帶的(de)光學儀進行檢測並作出了進行(háng)調偏的決定。我(wǒ)認為“TID”專家的這一決定(dìng)理由不充分、依據(jù)不足,在技術是上欠妥的;
  b)艉管軸承內徑調偏之後,首先出現的嚴重問題是,艉軸中心在艉管(guǎn)後端位置(艉密封裝置安裝部位)下降了(le)1.48mm,再加上軸承間(jiān)隙的1/2(新軸承的間隙為(wéi)1.40mm),艉軸在此位置共下降了2.18mm。而艉密封裝(zhuāng)置仍(réng)然安裝於原位沒動(也不可能動)。這(zhè)樣就造成了艉軸中心與艉密封裝置中心2.18mm的嚴重(chóng)偏心(xīn)(艉密封裝置樣(yàng)本中的(de)允許值僅有0.5mm,以往在交驗此項目(mù)時往往花費較大周折)。雖然由於橡膠密封圈的彈性特性,眼下並不會(huì)馬上出問(wèn)題,但是,這種異常(cháng)狀態(tài),給艉密封裝置造成了嚴重的質量隱患,在不(bú)久的將來,艉密封裝置(zhì)的橡(xiàng)膠密封圈唇口部位會因為單(dān)麵受力過大而早日(rì)出現老化(huà)、裂紋現象並迅速喪失其良好的密封性能。同時,艉密(mì)封裝置的不鏽鋼密封襯套表麵也會過(guò)早地被磨損而導致出現艉管潤滑油外溢(或海(hǎi)水(shuǐ)進入艉管(guǎn))的嚴重後果;
  c)更為嚴(yán)重的是,艉管軸承內徑調偏(piān)之後(hòu),打破了(le)原軸線的協調統一和整體平衡,並由此引發和派生了一係列對軸係甚至主機(jī)主軸承裝配狀(zhuàng)態的重(chóng)大調整和改變(已被實踐證明),頭痛醫頭、腳痛醫腳,按倒葫(hú)蘆起(qǐ)了瓢(piáo),缺乏統一縝密和符(fú)合(hé)邏輯的思考與安排,將一個好(hǎo)端端的軸係校中狀態整得亂七八糟(詳情這裏就不一(yī)一細講了(le))。這一舉措從技術(shù)角度講(jiǎng),把小問題擴大化、把簡單問題複雜化、工藝繁雜;從質量方(fāng)麵講,降低了軸(zhóu)係校中和(hé)主機的裝配質(zhì)量;從經(jīng)濟角度講,勞民傷財、拖延了交(jiāo)船期,給公司造成(chéng)了(le)經濟損失。
  3、對今後相關工作的想法與建議
  3.1、規範外來專家(jiā)的工作
  外來(lái)專家(jiā)來我公司指導(dǎo)工作,對於我們直接、迅速(sù)地接觸和學習(xí)上(shàng)的先進技術提供了許多方便條件。但是,由於許多(duō)可想而知的(de)原(yuán)因,外(wài)來專家(jiā)在工作(zuò)中不可能完全站(zhàn)在(zài)我公司的立場上,也就是說,他們在考慮問題和采取措施時不可能本著我公司“省錢和簡化”的原則辦事。因此,建(jiàn)議對外來專家的工作(zuò)進行適當的約束和考核,以促使其站到我公司的立(lì)場上來。
  3.2、自主掌(zhǎng)握控製酚醛(quán)樹脂軸承(chéng)的設計與加工
  近年來,我公司為丹(dān)麥“A.P.MOLLER”公司承建的PC1100係(xì)列船的艉管酚醛樹脂軸承,已經出現了幾次高溫報警的異(yì)常情況(kuàng)(其它所有船隻的白(bái)合金軸承從未出現此類情況),給公(gōng)司造成了一定的經濟損失。現在細(xì)想起來,船東之所以對這種材料如此看好,幾經周折而癡心不改,就本人目前對這種材(cái)料的認知(zhī)程度,我認為船東從長期使用和運營(yíng)的角度考(kǎo)慮,主要是看好了其較好的耐磨性和減震性;而材料的另一麵特(tè)性,工藝性差、散熱性(xìng)差、對自身工作條件要求苛刻等不利因素則完全由我公司(sī)來承擔(dān)。這是對公司造船非常不利的一個因素(sù)。這意味(wèi)著在同等的加工、安裝、校中和控製條件下(xià),白合金(jīn)軸承不會出任何問題,而對於酚醛樹脂軸(zhóu)承來說,就很可能出問題。酚醛樹脂軸承(chéng)材料是“Railko”公司的新產品,至今為止仍然處於研製、試用和不斷發展完善過程中。與以前船隻相(xiàng)比,該船的酚(fēn)醛(quán)樹脂(zhī)軸承材料又有了(le)新的發展變化,就(jiù)是一(yī)個很好的證明。而我們的不足則是從設計到工藝到相關各部門對這種材(cái)料都沒有(yǒu)一個清(qīng)晰和全麵的了解,因此對其加工尺寸的確定、過盈量的設定、間隙的設(shè)定、調偏值的設定以及調偏(piān)加工的必要性等所有重要工作都完全依靠“Railko”公司。也就是(shì)說,我公司在酚醛樹(shù)脂軸承的設計、加(jiā)工等各方麵完全處(chù)於失控狀態。這是極端不正常的。為了迅速(sù)扭轉這一被動局麵,我認(rèn)為(wéi)應當從如下兩方麵入手:
  (1)酚醛樹脂材料至今仍處於不斷更新的研製階(jiē)段,各方麵性能和參數(shù)仍處於不(bú)穩定和不易控製狀(zhuàng)態,因此,建議從設計選型開始,盡Z大努力說服船東不采用酚(fēn)醛樹脂軸承;
  (2)考慮到船東接受我們要求的可能性不很大(dà),因此,我(wǒ)們的設計和工(gōng)藝人員眼下(xià)的當務之急是應積極主動地去學習和掌握酚醛樹脂(zhī)軸承材(cái)料的相關特性並迅速介入並(bìng)逐漸達到自主控製對酚醛樹脂軸承的機加(jiā)工尺寸的(de)確定工作。在這(zhè)方麵不能再繼續以前的完全依(yī)靠Railko公司的不合理狀態。
  4、結束語
  當今造船(chuán)業競爭日趨激烈,要確保我公司(sī)始終站在中國造船(chuán)業的Z前列,公司各部門特別是我們技術部門責任重大。“細節決(jué)定成敗”,酚醛樹脂軸承材(cái)料(liào)在A.P.MORLLER11萬係列船上的應用,暴露了(le)我(wǒ)們在這一“細節”(對新材料的了解、掌握和控製)上的薄(báo)弱環節。因此,我們應當積極行動起來,及時迅速地扭轉(zhuǎn)這一被(bèi)動局麵,這將對我公司降低造船成本、縮短造船周期起到積極(jí)的推動作用。同時,也會使我公司的設計和工藝水平迅速登上一個新(xīn)台(tái)階。
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