(廣研檢測)
一、案例背景
某風場一(yī)風機後軸承(集電環測)已運(yùn)轉了4年4個月左(zuǒ)右時間,2013年12月(yuè)底出現異常(cháng),監控係統顯示溫度很高(gāo),現場檢(jiǎn)查時異響很大,客(kè)戶要求通過(guò)油品性能變化分析(xī)查找原因(yīn)。
二、數據(jù)分(fèn)析
廣研檢測對送檢的新舊脂進行檢(jiǎn)測,其各項指標正常,見表1所示。
表1 新、舊脂檢測數據(jù)

從表1中可以看出,舊脂的主要理化指標與新脂相比並沒有(yǒu)明顯變化,但(dàn)是光(guāng)譜(pǔ)元素Fe含量非常高,因此(cǐ),取樣(yàng)進行鐵譜分析(xī),發現有大量的大尺寸疲勞磨損顆粒,且表麵有高溫氧化的痕跡,見圖(tú)1。結合現場出現高溫異響的情(qíng)況,表明該(gāi)軸承(chéng)已經發生異常磨損。

圖1 鐵譜圖(tú)片
在得知異常後,客戶將軸承拆卸下來進行查看,發現在軸承(chéng)外圈(quān)內(nèi)表麵有(yǒu)一處凹凸不平的區域,具有疲勞(láo)磨損(sǔn)的典型特征,這(zhè)也與(yǔ)磨粒的形態相對應(yīng)。而引起疲勞磨損的原因主要有高(gāo)載荷、偏載、材料缺陷等,與潤滑脂的性能關係不大。

圖2 軸承圖片
由於疲勞(láo)磨損與載荷(hé)、材(cái)料和安(ān)裝因(yīn)素有關,考慮(lǜ)到(dào)該風電場中多台風機,工況都相同,僅此一台(tái)出現故障,因此由材料或(huò)安裝(zhuāng)缺陷導致軸承故障的可能性較大,如新軸(zhóu)承在外圈內滾道剝落位置處有微孔或微裂紋,或安裝不平衡導致軸(zhóu)承總是靜置在同一位置(即(jí)內滾道剝落位置)導致局部載荷過高,引起(qǐ)軸承失效的可能(néng)性較大。
三、檢測結論
根據(jù)檢測結果,並結合磨粒形(xíng)態以及磨損形式進行綜(zōng)合(hé)分析,得出以下結論:
(1)從潤滑(huá)脂的理化性能檢測上(shàng)看,軸承失效與潤滑脂本身性能無關。
(2)根據(jù)軸(zhóu)承剝落特征與鐵譜中發現的磨粒特征,該軸承的主要失效形式是(shì)疲勞磨損,其產生原因(yīn)可(kě)能是軸承材料(liào)缺陷或安裝不平衡。
四、案例啟示
設(shè)備發生異常磨損(sǔn)且較嚴重程度時(shí),設備會出現(xiàn)異響或噪聲,油溫會升高,振動(dòng)也會加劇。因此出現相關異常征兆時,現場工程師一定要引起重視(shì)。該案例表明(míng)可以通過油液檢測發現了故障所在,進而分析故障成(chéng)因,及時避免了設備故障進(jìn)一步惡化。因此建議工業企業(yè)加強設備的油液監測,發現早期的異(yì)常磨損,實現設備預知性維護,提高設(shè)備可靠性。