周雲 龍孫彬
(沈陽機床集團成套設備有限責任公司,沈陽 110000)
摘 要:對(duì)於大多數的數控機床來說,機床主軸(zhóu)的傳動控製通常采用直流調速或者變頻調速(sù).但是無論哪種傳動控製方式,因為(wéi)其都屬於高(gāo)度自動化(huà)的係統,所以在發生故障的時候,要快速對故障進行診斷並排除,必(bì)須對係統熟練的掌握,並且具(jù)有精湛的診斷(duàn)技術。本(běn)文以實例為基礎,對機床主(zhǔ)軸傳動(dòng)控(kòng)製(zhì)的典型故障進行診(zhěn)斷和分析,並提出(chū)故(gù)障處理的有效方法(fǎ)。
關鍵詞:機(jī)床主軸;傳(chuán)動控製;直流調速;變頻(pín)調速;故障診斷
機床作為加工製造的主要設備經曆了(le)不斷(duàn)的(de)發展和更新(xīn),為滿足現代社會(huì)各領域的高質量高精度的零部件加工要求而服務。對於機床的主軸傳動控製來說,高度自動化的傳動控製係統成為(wéi)主流技(jì)術。機床的主軸傳動控製主要有(yǒu)直流調速和變頻調速兩種方式。直流調(diào)速相對於變頻調速來說,具有一定的優勢,其不僅調速範圍較寬,而且機(jī)械性能良好,響應(yīng)速度快,而且其良好的轉矩特性在(zài)低速的(de)運行狀態下表現尤為(wéi)突出。近年來(lái)變頻(pín)技術(shù)也經曆著不斷的更新和進步,但是綜合看來(lái),變頻調速的性能和直流調速比起來還稍遜一籌,因此(cǐ)從目(mù)前的應用來看(kàn),直流調速的應用更為廣泛。但是變頻調速在某些(xiē)工作條件下或者大(dà)功率輸出要求下表現更優,因此也具有一定的應用範圍。
機床主軸無論何種(zhǒng)調速方式,在出現故障的情況下,都需要有過硬診斷技術和知識經驗對故(gù)障進行診斷和排除(chú)。這不僅僅需要對機床設(shè)備的(de)結(jié)構(gòu)、機床的原理充(chōng)分的了解,對專業知識熟悉掌握並能夠在(zài)實踐中加以利用,還需要豐富的經驗做支撐。高(gāo)水平的故障(zhàng)診斷技術和高效率的故障排除技能(néng)是機床能否快速恢複運行(háng),保證生產效率(lǜ)的重要保障。以下以典型實例為基礎,對機床(chuáng)主軸傳動控製的典型故障的診(zhěn)斷分析和處理進行介紹。
一、直流調速傳動控製(zhì)的典型故障(zhàng)診斷和處理
(一)實例1
此車床為主軸直流調速傳動控製,以齒輪傳動為主要傳(chuán)動係統,四檔(dàng)無(wú)極調速(sù)配置。其主(zhǔ)軸電機為(wéi)直流電機(jī),電機狀態為(wéi):以PLC邏輯控製、電壓440V、電流147A、功率在55kw、勵磁220V/12A。另外直流調速裝置的配置為590+,並且機床主軸為1.4m的Z大回轉直徑。在對(duì)此車床(chuáng)進行調試的時候,有以下幾種故(gù)障現場產生,經診斷和檢查將其(qí)排除:
(1)有3-PHASEFAILED三項故障報警產生。立即對供電電源進行檢查,發現此故障的產生是因為供電電源缺相所導致,立即對其(qí)進行(háng)處理(lǐ),故障(zhàng)消除,報警消失(shī)。
(2)機床(chuáng)連接電源供電啟動(dòng)後,電機產生反轉(zhuǎn)。經檢查(chá)為勵磁導線的接入相(xiàng)反,將其對調調整後,電機旋轉正常。
(3)THER M1 STOP熱元件發生報(bào)警。此種故障(zhàng)報(bào)警是有溫度傳感器發出,溫度傳感(gǎn)器通常在TH1和TH2兩端子之間裝置,當運行過程中,電機過熱時,溫度(dù)傳感器會自動發出(chū)警報,做出(chū)溫(wēn)度提醒。在溫度正常(cháng)的(de)情況下,溫度傳感器是處(chù)於關閉狀態的,隻有(yǒu)當溫度超過(guò)額度值時,溫度傳感器才會自動起到並發出報警。如果沒有安裝溫(wēn)度傳感器裝置,TH1和TH2兩(liǎng)端字子需(xū)連接。
(二)實例2
此車床為主軸直流調速(sù)控製,以齒輪傳動為主要傳(chuán)動係統,四檔無機調速配置,另配(pèi)備590+直流調速(sù)裝置(zhì),而且其主軸為1.6m的Z大回轉(zhuǎn)直徑。機(jī)床(chuáng)電機狀態:電壓為(wéi)440V、電流為120A,電機功率為39kw、勵磁220V/10A。采用OMRONSYSMAC-PM2A-0CDR-型(xíng)PLC控製器、接口(kǒu)為RS232、供電電源采用直流S-100-24。
故障現象:機床(chuáng)在運行十分(fèn)鍾後停止,直流調速器顯示三相電源故障警報,
故障診斷和排除:故障產生後立即檢查,發現供電電源(yuán)電(diàn)壓偏高達到406V,S-100-24直流供電電源有冒煙現象產生,直流調速器端(duān)保險被(bèi)燒壞。經過進一步的檢查發現直(zhí)流(liú)調速電機的換向極引(yǐn)出線同外層的機殼接觸發生短路導致直流電機發生故障。故障(zhàng)查(chá)明後立即進行修複處理。首先將直流電源進行重(chóng)新更換;然後將直流調速器端保險更換;Z後對電(diàn)源電壓進行(háng)降(jiàng)壓調(diào)整,測(cè)量電壓在376V,重新啟動機床設備,機床開(kāi)始恢複正常運行。
二、變頻調速傳動控製的典型故障診斷和處理
(一)實(shí)例1
此機床係統的設備狀態為(wéi):機床主軸為變頻調速傳動控製,以齒(chǐ)輪傳動為主傳動(dòng)係統,配置四檔無機調速。變頻調速器采用的是安川F7型,主軸為2m的Z大回轉直徑。電機狀態:功(gōng)率為22kw的變頻電機,電(diàn)壓為380V。采用PLC邏輯控製。
故障現象:變(biàn)頻調速器工作不穩定(dìng),機床(chuáng)發生自動停機。
故障診斷(duàn)和排除(chú):對機床設備進行故障(zhàng)檢查發現(xiàn)安川F7變頻調速器受到電源電壓變化的幹(gàn)擾(rǎo)。現場工況負荷不斷變化,電源電壓受(shòu)到衝擊發(fā)生變化,而(ér)設備本身(shēn)沒有安裝穩壓(yā)裝置,電壓(yā)不(bú)穩造(zào)成變頻器工作不穩定,從而是機床產(chǎn)生(shēng)自動停機的現象。針對此種故障,對變頻器的負(fù)荷進行重(chóng)新(xīn)處理,帶其穩定後重新(xīn)啟動變頻器(qì),機床運行恢複。但是從此種(zhǒng)故障分析來看,變頻器的電壓設置參(cān)數要將外來的幹擾電壓(yā)的浮動考慮其中,充分考慮(lǜ)到電(diàn)網和工況負荷的變化對變頻器的(de)幹擾作用,預先采取(qǔ)有小的措施對於幹擾進行預防和(hé)抵消,達到防止此類故障發生的目的。
(二)實例2
此機床(chuáng)係(xì)統的設備狀態為(wéi):機床主軸為變頻調速傳動控製(zhì),齒輪傳動為係統主傳動,配置四檔(dàng)無級變速,變頻調速器(qì)為安川F7型,另主軸為0.85m的Z大回轉直徑。電機狀態:功率為15kw的變(biàn)頻電機,電(diàn)源為380V,恒功率調速為50HZ~100HZ,采用PLC邏輯控(kòng)製。
故障現象:變頻調速無法減速,隻能增(zēng)速,而且無法停機。
故障診斷和排(pái)除:在現場對(duì)機床的電氣係統進行(háng)檢查沒發現異常(cháng)。對變頻器(qì)進行檢查,測試端字正常(cháng)。參照標準值,對係統(tǒng)數據修正(zhèng),同時重新設置F初始值,然(rán)後進行試車,機床係統運(yùn)行正常,故障(zhàng)解除。因此(cǐ),得出故障原因(yīn)在於變頻器參數(shù)的(de)設置不合理,是變頻器係統發(fā)生故障。通過對變頻器進行初始化設定,對其參數進行修正,故障排除。
三、結語
隨著機床製造業的不(bú)斷發展(zhǎn)進步,機床主軸的(de)直流調速(sù)和變頻調(diào)速技術也在不(bú)斷的提(tí)高和更新。這就(jiù)需要(yào)我們不(bú)斷的學習和提高,緊跟時代發展的步伐,掌握Z新的知識和技術。同時在工作中積極實踐,積累經驗,以(yǐ)實現對機床主軸傳動控製的故障做到快(kuài)速精準的診斷,並(bìng)能夠采(cǎi)取科學有效的方法(fǎ)排除故障,恢複生產(chǎn),提高工作效(xiào)率(lǜ)。
參(cān)考文(wén)獻:
[1]李(lǐ)勝和.淺析常見(jiàn)的機床使用問題[J].機床電氣,2011(3).
[2]王剛.機床(chuáng)的傳動方式對其運行的影響[J].機械設計製造,2010(8).
來源:《中國電子商(shāng)情:科技創新》2013年第15期