關(guān)於Ф4m×60m回轉窯中檔輪帶與筒體墊板嚴重磨(mó)損,導致間隙較(jiào)大,經測量達到25mm,遠遠超過了設計值。為使設備正常(cháng)運行,我們對輪(lún)帶與(yǔ)墊板間隙進行了兩(liǎng)次調整。
1 第1次(cì)調整
采(cǎi)用加墊的方式(shì)調整,即在筒體墊板的(de)上麵,加一層一定厚度(dù)的墊子。墊子的材(cái)料選用16Mn,尺寸大小與墊(diàn)板尺寸一樣。先在卷板機上壓出Ф4m的弧度,然後在筒體上(shàng)方,將墊子(zǐ)覆(fù)實在墊板的上麵,後用J506焊條在兩側進行焊接。
按照托輪間隙調整經(jīng)驗公式計算得到,窯中檔輪帶與墊板的間隙為15.3mm,因此墊子厚度選(xuǎn)為4mm,調整後的理論間隙(xì)為17mm,實際測量為16mm。
經過調(diào)整,設備安全(quán)運行3個月後,有兩塊墊子(zǐ)出現了開焊現象。分析其失(shī)效狀況(kuàng),認為原因在於薄墊子的熱膨脹伸長率與原厚墊板有差異(yì),加之是焊接結構,本身存(cún)在焊接應力,所以容(róng)易失效(xiào)。
2 第2次調整
之後,再次對(duì)設備進行(háng)調整,采取更換筒體墊板的方法。墊板(bǎn)自行(háng)加工,材質仍舊使用16Mn,厚度由原(yuán)來的12mm,增至16mm,理論間隙與(yǔ)次調整的間隙一樣,實(shí)測(cè)間隙為16mm。
更(gèng)換墊板後,窯一直安全運(yùn)行,但仍存(cún)在問題,由於忽略了墊(diàn)板固定塊(kuài)的寬度尺寸,墊板固定塊與(yǔ)筒(tǒng)體固定槽(cáo)間隙(xì)達20mm,導致回轉窯在運行中有墊板固定塊碰撞固定槽的聲音。因此,又在墊板固定塊的一(yī)側(cè)焊接上一(yī)塊(kuài)寬10mm的錳鋼條,使其固定塊與固定槽的間隙由(yóu)原來的20mm縮(suō)小到10mm,這樣有效消除了該墊(diàn)板在運轉過程(chéng)中(zhōng)產生的碰撞。
3 輪帶和墊板的潤滑
輪帶與墊板的潤滑Z初采用噴射專(zhuān)用(yòng)高溫潤滑油,其(qí)價格昂貴,後期采用拖輪瓦換下的廢油與石墨粉進行混合,混合(hé)比為2∶1,然後(hòu)塗抹在輪帶表麵。經試用,效果較好。
來源(yuán):《水泥》2009年06期