排(pái)粉(fěn)機葉型及軸(zhóu)承箱端蓋密封改進

2015-10-30

李寶柱
(河北唐山新區熱電廠,河北唐山 063000)
  摘 要:隨著我國國民經濟的飛速(sù)發展,電力需求越來越大(dà),火力發電廠所使用的各類風機,是火電廠的主要輔機(jī)之一,同時也是電廠耗能大戶,其用電量(liàng)約占發電機(jī)總發電量的3~5%,因此提高風機(jī)運行效率,減少能耗是節能工作(zuò)的當務之急。
  關鍵詞:排(pái)粉機;軸承箱
  新區熱電廠裝有4台SG-220/100-M293型鍋爐,為中間儲(chǔ)倉式(shì)鋼球磨煤機製粉係統(tǒng),磨煤機為沈陽重型(xíng)機械廠320/470型磨煤機,原設計為7-29-12No17D型排粉機,以後更改為7-29-No16D型排粉機。但#1、#2爐已經安裝了1700mm的排粉機,投產後運(yùn)行實踐證明,排粉機葉輪1700mm偏(piān)大,便車削成1600mm的葉輪。
  1 7-29-12No16D設計參數
  風量:77000m3/n 風壓:930kPm2
  轉速:1450轉/分
  電機J2Q-145-4 440kW 1450kPm
  經測試其運行效率較低,決定7-29-12No16D排粉機改為(wéi)6-30型排粉機。因(yīn)為(wéi)正在使用的排粉機效率低,功耗大,磨損嚴重,但分拆計算,用以提高風機轉子壽命,提高運行效率,節省大量能源。
  2 設計參數的確定
  (1)原設計院提供的320/470型磨煤機通風量為67397m3/n,實際測量排粉機風量為65000m3/n~67000m3/n之間,排粉機入口風壓760kg/m2,風機全壓1120kg/m2
  (2)葉輪直徑的確定(dìng),按設(shè)計院所給Z佳通風量計算值為1.706m,按實(shí)際測值D2=1.69m,D3=1.703m,由於新區廠來煤複雜多變,排粉機容量不宜過小,經廠(chǎng)有關(guān)技術人員商議決定,6-30型排粉機葉(yè)輪按1.7米進行計(jì)算。
  (3)兩種葉片形(xíng)式的比較。後(hòu)彎葉片比前彎葉片效率高β2A<90°,成本高,尺寸大,工作範圍廣,葉輪周(zhōu)速高(gāo),耐磨性中等(děng),耐腐性好,噪聲低,可工作溫度(dù)中等,電動機不易超載。
  3 風機參數計算
  (1)葉輪圓周速(sù)度U2=131.67m/s
  (2)輪盤麵積F2=2.269m2
  (3)流量(liàng)常數KQ=F2U2=298.7m3/s
  (4)壓力常數KA=2285kg/m2
  (5)功率常數KN=6091.7kg/m2
  (6)風量Q=66670m3/n
  (7)風壓:高壓(yā)風機全壓係修正比容修正係數0.93
  (8)軸功率N=303.8kW
  (9)馬達運動率Nma=348.1kW
  (10)葉片形式與葉片數。在實際(jì)通(tōng)風機中,葉(yè)片數目是(shì)有限的(de),這時葉輪可以(yǐ)傳遞給氣體的壓力將低於歐拉壓力,其原因是葉片在槽道內產生了“相對渦(wō)流”或稱氣流在葉輪出口產(chǎn)生了“滑差”流動。在離(lí)心通風機中,增加葉輪的(de)葉片數可提高葉輪的(de)理論壓力,因為它可以減少相對渦(wō)流的影響。但葉片(piàn)數的增加,將增加葉輪(lún)通道的磨擦損失,這(zhè)種損失,將降低風機(jī)的實際壓力,而且增加能耗,因此(cǐ),對每一種葉輪,存在一個(gè)Z佳葉片數目,此處選定(dìng)12片(piàn)。
  (11)葉片進口直(zhí)徑D1選定900mm。
  (12)葉片進口寬度b1選定110mm。
  (13)蝸殼設計(jì)。
  蝸殼既有懼氣(qì)流並導致排出口(kǒu)的作用,又有擴壓的作用。蝸殼可以做成(chéng)各種截麵形式,但在通風機中均做成方形截(jié)麵(miàn),因為它(tā)特別(bié)適宜於扳焊結構,具有(yǒu)結構緊湊,製造方便,價格低廉等優點。
  排粉機作為(wéi)製粉係統(tǒng)介(jiè)質(zhì)流動的動力,在製粉係統中造成一(yī)定通風量和(hé)負壓,輸送磨煤機(jī)的氣粉混合物(wù),便於旋風分離器(qì)進行風粉分離工(gōng)作(zuò),並將未分(fèn)離出的10%-15%的煤粉送入爐膛。多年來,排粉機故障率高,可(kě)靠性低的問題一(yī)直困擾生產技術人(rén)員。根據設備(bèi)台賬(zhàng)及近年檢修和運行過程中(zhōng)遇到的排粉機(jī)故障主要有(yǒu):(1)葉片(piàn)極易(yì)磨損造成振(zhèn)動,效率低。(2)軸承(chéng)箱端蓋軸封漏油嚴重。(3)軸承因缺油頻(pín)繁損壞。(4)風(fēng)箱及風粉管道磨損嚴重。
  排粉機軸承箱兩(liǎng)側(cè)端蓋密封為固定毛氈密封,在運行中(zhōng)軸承端蓋漏油嚴重,設(shè)備維護量大。針對此現象(xiàng),這次利用排粉機改型機會,重新設計排粉機端蓋密封型式(shì)。
  (1)漏油原因分析(xī):排粉機軸承箱兩側端蓋均(jun1)為固點槽內毛氈密封。毛氈隻有天然彈性,氈圈密封雖結構簡單、安(ān)裝方便,但缺點是密封圈與軸(zhóu)表麵壓緊力小(xiǎo),不能自複位(wèi)和補償(cháng)。隻適用於線速(sù)度小於等於5m/s的脂潤滑和油潤滑裝置上使用,而排(pái)粉機主軸線速度在9m/s以上,顯然不適用於排粉機;另外(wài),運行過程中因軸承旋轉,在離心力作用下使潤滑油(yóu)飛濺並氣化在軸承箱內產生正壓,飛濺油沿旋轉軸到氈圈上,使(shǐ)氈圈吸油(yóu)飽(bǎo)和發(fā)生泄漏。而在更換時,必須將排粉機風箱,軸承(chéng)箱(xiāng)解體,吊出轉(zhuǎn)子;推力側(cè)還需擄(lǔ)下(xià)靠背輪;承力側需擄下葉輪方可更換;整個(gè)過程需連續工作20多個小時;工作(zuò)既繁(fán)瑣、費時、費力,又不能徹底消除漏油(yóu)問題。
  (2)改進方案:重新設計加工(gōng)排(pái)粉機軸(zhóu)承箱兩(liǎng)側端蓋,由於軸長空間有限,軸向(xiàng)尺(chǐ)寸盡量縮小。端蓋內孔徑(jìng)與(yǔ)軸配合間隙設定為0.50mm,三層(céng)回油槽,兩個ф10回油孔,確保沿軸向飛濺油能夠返(fǎn)回(huí)軸承(chéng)箱內,回油槽外按骨架軸封尺寸加工子口,鑲嵌一骨架軸(zhóu)封。子口外配一(yī)壓蓋固定軸封之用,起到雙重密封作用。一但膠皮(pí)軸封老(lǎo)化,可(kě)直接拆下壓蓋(gài),摳出骨架軸封用鋸割斷取(qǔ)出,再換一新軸封割開斜口,順(shùn)延轉軸旋轉方向,對齊(qí)用萬能膠粘合,鑲嵌於端蓋內再用小壓(yā)蓋壓緊,不必再拆(chāi)風箱及軸承箱,也不必吊(diào)轉子,整個過程隻需(xū)20分鍾即可完成。
  (3)改(gǎi)進後效果:實踐(jiàn)證明,軸承端蓋漏油得到徹(chè)底解決,避免了因漏油造成軸承燒毀事故的發(fā)生,維護檢修十分方便,延(yán)長了檢修周期。
  新區熱(rè)電廠八台排粉(fěn)機由7-29型,前彎(wān)式,改成6-30型,後(hòu)彎式直板節能型。既保證了(le)安全生產,又做到了節能環保和文(wén)明生產。新區熱電廠合理化建議評審委員會、安監部、精神文明建設領導(dǎo)小組分別授予科學進步一等獎、安全生(shēng)產特殊貢獻獎、設備(bèi)治理特等獎。為實現安全、文明、優質、高效(xiào)運行做出了貢獻。
來源:《科技創新導報》2012年(nián)第12期
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