XX檢修電氣部
104C修後,#1發電機投運初期,部分高壓電機,特別是1A一次風機電機和1B漿液循環泵電機,出現前(qián)軸承溫度異常升高現象,卻電機溫度波動周(zhōu)期長,給運行人員設備調(diào)整和(hé)檢修維護帶來一定挑戰,致使因(yīn)1A一次風機(jī)電(diàn)機前軸承溫(wēn)度偏高,#1機啟動後近24小時內沒有升到滿負荷,而因1B漿液循(xún)環泵電機溫度升高,運行人員曾停運該電機(jī),但經(jīng)檢(jiǎn)修和運行人員(yuán)溝通、維護和(hé)配合下,設(shè)備恢複正常。從檢修角度分析(xī)造成電機啟動初期溫度高的原因,運行人員如何正確調整與處理,分析與反思如下:
C修前,1A一(yī)次風機電機與1B漿液循環泵電機運行聲音(yīn)與(yǔ)溫(wēn)度波動正(zhèng)常,判斷電機(jī)軸承(chéng)完好。檢(jiǎn)修期間,拆開電機前端蓋,發現軸承油脂劣(liè)化,采取(qǔ)用油(yóu)槍加(jiā)注油脂,1A一次風機電機前(qián)軸承油脂加注量約(yuē)600克,1B漿液循環泵電(diàn)機前軸承(chéng)油脂加注量約400克(油脂型號:#2埃索潤滑脂(zhī)),添加油脂(zhī)時盤(pán)動電機,清除外端蓋多餘油脂。
電機采用SKF軸承,軸(zhóu)承遊隙(xì)C3,前軸承均為雙軸承(chéng)結構,油脂為#2埃索潤滑脂(zhī)。
由於油脂一次加注量偏大,一方麵(miàn)造成新舊油脂的混合,另(lìng)方麵雙軸承結構電機兩個並排軸承間油脂堆積,影響內軸承的散熱。而#2埃索潤滑脂為耐(nài)高溫潤滑脂,流動性差,延長(zhǎng)了電機軸承運行溫度穩定過程。卻1A一次風機(jī)電(diàn)機采用變頻器控製(zhì),采(cǎi)用電機為非變頻電(diàn)機,電機冷卻主要靠後風扇冷卻,冷卻(què)風量約(yuē)正比於電機轉速的立方。低速運行降低電機的冷卻效果,電機膛內溫度升高,降低了電機前內軸承從內端蓋的散熱速度,可見低速運行也是造成電機軸承溫(wēn)度(dù)持續偏高的重要原因。
1A一次風機電機現場處理過程:前軸(zhóu)承處加裝冷卻風機增(zēng)加軸(zhóu)承冷卻,采用氮(dàn)氣吹走部分多餘(yú)油(yóu)脂並加速軸承冷卻,效果是(shì)前軸承溫度下降10度後溫度回(huí)升,但Z高溫度較(jiào)以前降(jiàng)低約5度。5日(rì)下午,調(diào)高電機軸承溫度(dù)保護定值後,檢修人員在設備現場,在隨時判斷掌握軸承聲(shēng)音和溫度變化下,提高電機轉速和負荷(hé),經過2個小時的跟蹤,軸(zhóu)承溫(wēn)度Z高升至91度後回(huí)落,恢複(fù)正常。
1B漿液循環(huán)泵電機現場處(chù)理過程:運行人員停(tíng)運時電機(jī)軸承溫度沒有超過前運行溫度曲線(xiàn)高點(82℃)。在(zài)檢修跟蹤下設備再次啟動後,溫度接近前(qián)溫度高點(diǎn)後下(xià)降至正常範圍。
檢修措施:1、在(zài)軸承檢查(chá)沒有發現明顯異常情況下,控製油脂(zhī)用量(待專業分析(xī)後明確),避免設備靜態大量混注油脂。采用清(qīng)理軸承外端蓋和外軸承(chéng)邊緣舊油脂,設備啟動後加油脂方式。2、提高SKF軸承認識,特別是軸承潤滑知識(shí)的理(lǐ)解與提高。
運行措施:梳(shū)理變頻控製電機特點和運行調整方(fāng)式,提高設備運行趨勢判斷能力。
2012年6月(yuè)7日