GDX2包裝機商標(biāo)紙橫向輸送器漏油故障的分(fèn)析及改(gǎi)進

2015-12-02

王寶軍
(陝西卷煙總廠寶雞分廠,陝西省寶雞市 721000)
  摘 要:本文介紹了商標紙橫向輸送器的工作原理,分析了GDX2機11部件商標紙(zhǐ)橫向輸送器漏油故障的產生原因,相應(yīng)詳細闡述了各種解(jiě)決方法,並通(tōng)過對定位軸套及密封元件(jiàn)的改造調整,解決了商(shāng)標紙橫向輸送器漏油難題。
  關鍵詞:GDX2包裝機;漏油;商標紙(zhǐ)橫向輸送器;定位(wèi)軸套
  前言
  GDX2硬盒包裝機組具有包裝質量良好(hǎo)、性能穩定、運行速度(dù)快、自動化程(chéng)度高等優點,是目(mù)前我國卷煙包裝設備的(de)主流機型。但在生產過程中,由(yóu)於設備(bèi)本身的設(shè)計(jì)缺陷(xiàn),GDX2機11部件商(shāng)標紙橫向輸送器,在運行中,存在較為嚴重的漏油問題(tí)。在采用常(cháng)規(guī)方法無法(fǎ)有效解決該問題的情(qíng)況下,我們通過對11部(bù)件商標紙(zhǐ)橫向輸送器漏油問題長期的分(fèn)析研究,對漏油原因逐一排查和分析(xī),摸索出了(le)運用流體力(lì)學原理,改進軸套內部結構以產生局部壓力損失,實現軸(zhóu)套內油液的(de)均壓流(liú)動的方法,Z終成(chéng)功解決了11部件商標紙橫向(xiàng)輸送器(qì)的漏油(yóu)難題。
  1、商標紙橫向(xiàng)輸送器傳動結(jié)構原理分析:(見圖一(yī))
  商標紙橫向輸送器動力來自主傳(chuán)動齒輪,通過從動齒輪同軸驅動傘齒輪副,傘齒輪副帶動凸輪轉動,凸輪通過輥(gǔn)子2(4001061123)驅動扇(shàn)型齒輪軸1(OP10960),扇型齒輪軸帶動齒條軸23(OP5231)在軸套16(OP1160)中左右往複運動(dòng),帶動執行件完成商標紙進入包裝輪前的橫(héng)向輸送。
  2.商標紙橫(héng)向輸送器漏油現狀(zhuàng)
  (1)泄漏位置
  按照解決漏油的常規方法(fǎ),首先(xiān)要找到泄漏點,我們經反複觀察,確認為11部件橫向輸出軸基座防塵圈處泄漏,表現為輸送器輸出軸將傳動箱體內潤滑油帶出,滴漏在(zài)基座周圍。(見圖二)
  (2)密封元件磨損
  油封內孔與軸產生過大間(jiān)隙(xì)。
  (3)輸出軸表麵(miàn)產生軸向劃痕劃痕縫隙夾雜煙沫及粉(fěn)塵。
  3、結合工(gōng)作原理以及漏油的現狀,通過潤滑油在橫向輸送(sòng)器中的工作流程,初步分(fèn)析漏油(yóu)原因
  由於(yú)輸送器輸出軸與軸套采用的(de)是(shì)間隙配合,經過噴濺潤滑後的輸出軸與軸套要保證正常的相對運動,就必須有(yǒu)適當的(de)環(huán)型間隙,間隙太小(xiǎo),會使零件卡(kǎ)死;間隙(xì)過大,會造成油(yóu)液過量泄漏。所以間隙密封(fēng)的性能與間隙大小、配合表麵長度和直(zhí)徑尺寸以及執行件加工質量有關,其中以間隙(xì)大小及間隙的均勻性(xìng)對密封性能的影響Z大。潤滑油形成間隙流動有兩(liǎng)種狀況:一種是由於間隙兩端的壓力差造成的流(liú)動,稱壓差流動;另一種是形成(chéng)間隙(xì)的壁麵相對運(yùn)動時產(chǎn)生(shēng)的流動,稱剪(jiǎn)切流動。而在本結構(gòu)的配合中這兩種流動同(tóng)時存在(zài),即橫(héng)向輸送器輸出軸與軸套的壁(bì)麵相對運動(dòng),使油液呈剪切流動;輸(shū)出軸帶至軸套前端的油液,受密封圈的阻擋積聚(jù)產生局部(bù)壓力,使油液通過軸套(tào)回(huí)油孔回(huí)流至油箱自(zì)泄,形成壓差流動。
  軸的往複速度大(dà)時,往複次數很頻繁,同時油膜的剪(jiǎn)切流動量(liàng)大,在密(mì)封圈處形成了油膜的快速積聚,油液困在基座前部局部壓力增大的同時(shí),軸套前端流量局部加大,軸套的回流孔,使油液無法快速回流至油箱,致使油液(yè)隨輸出軸從“Y”型密封圈唇口處泄漏!(見圖三)
  4、解決漏油問(wèn)題的(de)常規方法
  •封(fēng)堵或阻塞。
  •疏導或引流(在零部件上開設回油槽、孔)
  •均壓(yā)(使(shǐ)密封部件內(nèi)外側的壓(yā)力差平衡)
  •流阻或反(fǎn)壓(利(lì)用密封件的狹(xiá)窄間隙(xì)或曲(qǔ)折通道造成密封所(suǒ)需要的流動阻力;利用密封件對泄漏流體造成(chéng)反(fǎn)壓,使之部分平衡(héng)或(huò)完全平衡達到密封目的。)
  4.1對照現狀(2),根據密封元件磨損程度,運用(yòng)反壓的方法保證密(mì)封間隙
  由於輸送器輸出軸內徑密封采用“Y”型油封(fēng),這種油封一(yī)般用於軸、孔相對往複的密封,依靠油封的(de)兩唇邊與軸的表(biǎo)麵(miàn)相接觸而起到密封作用,由於油壓的作用,兩唇邊保持較穩定的張(zhāng)開力,使油封唇(chún)邊與軸的表麵貼的更(gèng)緊,密封效果好,並能在一(yī)定程度上補償(cháng)磨損造成的影響。油(yóu)封是(shì)密封環境的關鍵元件(jiàn),輸出軸表麵的油液受油封阻擋而回流,所以它是阻擋油液外泄的Z後一個環節,油(yóu)封內(nèi)徑與輸出軸直徑必須(xū)緊密地配合(hé)。由於長時間運行輸出軸會存在一(yī)定(dìng)的磨(mó)損,油封唇緣與軸達不到過盈要求,為獲得適當的初始徑向力,我們將油(yóu)封鎖緊環的周長由原來的70mm縮短至65mm,嚴格保(bǎo)證唇(chún)緣對軸的過盈要求(見圖四),但仍不能(néng)有效(xiào)地解決漏油問題。
  4.2對照現狀(3)保證輸出軸質量
  輸出軸工作表麵的精度、工作的環境,是保證軸溫正(zhèng)常(cháng)、不產生側向力、避免油封非常規磨損(sǔn)的重要條件。由於執行件在推送商標紙過程中,易發生阻塞(sāi),零(líng)件磨損或精度(dù)不高等原因同時引起的側壓力,無法保證軸與(yǔ)軸套的同心,產生沿(yán)半(bàn)徑方向的微量擺動,環型(xíng)間隙不均勻,使軸在往複(fù)運動(dòng)中表麵磨損造成(chéng)劃傷,軸的劃傷(shāng)麵黏附著煙沫和粉(fěn)塵,同時也使“Y”型密封圈唇口磨損,間隙過大造成(chéng)泄漏。我們(men)通過聯係加工水(shuǐ)平高的廠家,為我們提供了(le)符合表麵(miàn)精度要求的(de)輸出軸,我們在安裝過程中(zhōng)注意(yì)采用正確的安裝與調整方法:
  •裝配時在軸和軸套表麵塗敷油液或潤滑脂。
  •在軸的裝(zhuāng)配(pèi)過程中,避免損傷軸套內孔及油(yóu)封唇緣。
  •將軸安裝在基(jī)座套筒中模擬往複(fù)運動,觀察輸出軸推出軸套後,表麵油液的殘留量,判(pàn)斷環行間隙(xì)是否均勻,相應選擇符合加工質(zhì)量(liàng)的輸出軸。
  •將套筒組件裝入機座後,安裝(zhuāng)推送器時嚴格保證推(tuī)送器與商標紙導軌、擋塊等外(wài)部執行(háng)件的標準間距,並(bìng)相應更換(huàn)磨損零件。
  在更換輸出軸等執行件並規範(fàn)安裝調整後,雖做到(dào)了(le)有效控製,但仍無法徹底解決(jué)輸送器漏油問題。
  5.改(gǎi)進解決橫向輸送器漏油(yóu)的新(xīn)方法:
  在商標紙橫向輸送器結構中,對(duì)照現狀為解決漏油問題,在(zài)先(xiān)後(hòu)采用(縮短油封鎖緊環、補償磨損保證密(mì)封反壓、更換輸出軸、規範安裝調整保證環行間隙)這些常規維修方法(fǎ)後,為Z終找到徹底解決漏油問題的(de)方法,我們突破常規思維,嚐試利用流體力學原理,重點結合軸套的結構,進一步對解決輸出軸漏(lòu)油的新(xīn)方法進行了可行性(xìng)分析。
  由於油液具有粘性,和流動(dòng)時的相互撞擊和旋(xuán)渦等,必然會有阻(zǔ)力產生,為(wéi)了克服這些阻力就將造成能量(liàng)損失(shī),可用液體的壓力損失來表示。壓力(lì)損失又分為兩類:一類是液體在直(zhí)徑不變的直管中流過一定距離後,因摩擦力而產生(shēng)的沿程壓力損失;另一類是由於管(guǎn)子截麵形狀突然(rán)變化(huà),液流方向改變(biàn)及(jí)其它形(xíng)式的液流阻力所引起的局部壓力損失。為達(dá)到減少軸套前端油液(yè)泄漏(lòu)量,降低壓力的目的,在盡可(kě)能不改變原有的工作狀態(tài)和設計的前提下,利用局部壓力損失原理,在軸套內(nèi)壁加工出帶有環形截麵的改進軸套(tào),以求使漏油問題得(dé)到(dào)解決。(見圖五)
  5.1改進軸套的工作原理:
  由於輸送器的輸出軸與軸套采(cǎi)用的是間(jiān)隙配合,間隙可取值通常很(hěn)小(0.02~0.05mm)。因此,間隙之間的液(yè)流(liú)狀態受壁(bì)麵的(de)影響Z大。在軸套壁麵開槽後,當輸出軸隨動(dòng)油(yóu)膜和新開溝槽接通時呈自由射束噴(pēn)出,由於過流斷麵突然擴大油膜損失了一部分能量,其平(píng)均流速降低.而新開溝槽過(guò)流斷麵擴大處的流量增大,充滿溝槽的油液受到壓力作用後,其相對壓縮量與壓(yā)力增量(liàng)成正比,壓力必然會升(shēng)高,使溝槽內的液流產(chǎn)生停滯甚至倒流,以致行(háng)成(chéng)旋渦(wō),又產生一部(bù)分能量損失,這些能量損失(shī)綜合表現為壓力的(de)下降。油膜經過環行槽壓力下降同樣可(kě)使(shǐ)泄漏量減少,那麽輸出軸帶至軸套前部的油液,就能在正常的壓力流量下,通(tōng)過回油孔迅(xùn)速回流至油箱,實(shí)現正常的壓差流動,而(ér)不會產生(shēng)局部困油、壓力增大的現象。(見圖六)
  又因為環形槽(cáo)內的液壓力能均勻分布,於是克服(fú)了執行件在推送商標紙過程中的阻塞、零件磨損(sǔn)或(huò)精(jīng)度不(bú)高等原因而引起的側壓力(lì),保證了軸與軸套的同心,使摩擦力降低,減小了磨損,從(cóng)而有效保證了商標紙橫向輸送器的正(zhèng)常工作。
  7、效果(guǒ)驗證
  對改造軸套的6#GDX2包裝機,依據(jù)2004年修理記錄對11部件商標紙(zhǐ)橫向輸送器部位漏油問(wèn)題進行一年的(de)故障統計,未再次出現(xiàn)漏油現象。與上一年度相比較,漏油次數由7次下降(jiàng)為0次,密封圈及(jí)輸出軸(zhóu)等執行件均無更(gèng)換記錄(lù),通過長(zhǎng)期使(shǐ)用成功解決了11部件(jiàn)橫(héng)向輸送器的漏油難題。與(yǔ)03年的漏油與換件次數比較(如圖七)所示:
  8.結束語
  通過對(duì)定位軸套及密封元件的改造調整(zhěng),摸索出了通(tōng)過技術(shù)改進(jìn)解決漏油(yóu)的新方法,拓寬了維修(xiū)思路,豐富了自己的維修知識,提高了分析解決疑難故(gù)障的能力。成功解決了這個困擾(rǎo)GDX2機11部件商標紙橫向輸送器的漏油難題,保證了設備的正常運行。
  參考文獻:
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  2.《機械設計(jì)手冊》,化學工業出版社,1985年5月
  3.《液壓流體力學》,盛敬超機械工業(yè)出版社,1980年
  4.《GD隨機圖冊(cè)》,意大利(lì),GD公司
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