電主軸的(de)修複

2015-12-08

濰柴動力(lì)股份有限公司 李興善 蒯宏
  電主軸是Z近幾年在數控機床領域出現的將機床主軸與主軸電機融為一(yī)體的(de)新技術,它與直線電機技術、高(gāo)速(sù)刀具技術一起,將高速加工推向一(yī)個新時(shí)代。機(jī)床主軸由內裝式電動機直(zhí)接驅動(dòng),省去了皮帶、齒輪等主傳動鏈,實現了“零傳動”,保證了機床主軸高速(sù)平穩運行,大(dà)大延長了主軸軸承的使用壽命。
  電主軸是一套組件,它包括電主軸本身及其附件:電主軸、高頻變(biàn)頻裝置(zhì)、油霧潤滑器、冷卻裝置、內置編碼器、換刀裝(zhuāng)置。電主軸通常采用複合陶瓷軸承,耐磨、耐熱,壽命是(shì)傳統軸承的幾倍;電主軸是電動機與主軸(zhóu)融合在(zài)一起的產物,電動機的轉(zhuǎn)子即為(wéi)主軸的旋轉部分,可以把電(diàn)主軸看作一台(tái)交流高頻電動機,關鍵技術是高速度(dù)下(xià)的動平德電主軸的潤滑(huá)一般采用定時定量油氣潤滑;為了給(gěi)高速運(yùn)行的電主軸快速散熱,通常對電主軸的外壁通(tōng)以(yǐ)循環冷卻(què)劑,冷卻裝置的作用是保持冷卻劑的溫度。為了實現自動換刀以及剛性攻螺紋,電主軸內置一脈衝(chōng)編碼器,以(yǐ)實現準確的相(xiàng)角控製以及與進給的(de)配合。
  濰柴動力(lì)股(gǔ)份有限公司615廠加工二車間一台日本三菱加(jiā)工中心(xīn)正常使用過程中,電主軸電機突然冒煙,檢查發現機床切削環境惡(è)劣,電機進(jìn)線端密封不(bú)良,導致(zhì)切削液(yè)和鐵屑侵入電機定子,絕緣遭到破壞,定子繞(rào)組燒斷(duàn)。
  目前國內外電主軸的修理通常采用更換或電主軸整機送修兩種方式,不(bú)上門服務,且修理費用高。為降低設備維修費用,滿足生(shēng)產急需,經過現場診斷,製定(dìng)了如下修複(fù)方案:
  1、製作電主軸電機專用拆裝工具(jù),拆卸時做好記(jì)錄,潤滑、冷(lěng)卻管(guǎn)件做好密封;
  2、定子繞(rào)組拆解時記錄高低速繞組線徑、節距、出線端標記,測量記錄定子繞組與定子殼體相關位置尺寸(cùn),查閱(yuè)交流(liú)高頻電動機的相關技術參數(shù),重新繞製定子繞組;
  3、為了(le)回避轉子的動平衡難題,采取用自製(zhì)的專用工具,隻取出電主軸定子,而保留電主軸(zhóu)轉子部分未拆卸,因此定(dìng)子與轉子裝配時,隻調整好遊隙(xì)即可(kě)。這樣,不僅(jǐn)簡化(huà)了電主軸反複的拆卸、組裝,而且不需作高速條件下的動平衡;
  4、更換失效的末端主軸軸承;
  5、檢查保養(yǎng)電主軸潤滑、冷卻係統;
  6、裝配完(wán)成後,檢(jiǎn)查主軸(zhóu)前端跳動情況,通(tōng)電試車時先低速後高速,隨時檢測主軸的振動、噪聲、溫升及負載情況。
  該加工中心電主軸按照以上(shàng)修複方案修理後,已正(zhèng)常使用半年。
  目前國內外主軸轉速超過6000rpm的加工中心均采用電主軸驅動,電主軸的維修有一定(dìng)的神秘性和(hé)風險,通常委托專(zhuān)業修理公司(sī)或運往國外維修,甚至直接更換一套新的電主軸,這樣就增加了設備(bèi)使用單位的生產成本(běn)。
  濰柴動力股(gǔ)份有限公司(sī)自主創新修理(lǐ)加工中心電主軸,對高速加工中心電主軸的修理進行了有益(yì)的嚐試。一套電主軸的價值約占加工中心的8%,折合人民幣約20萬元(yuán),供貨周期3個月(yuè),整機國內外委送修(xiū)約需12萬元,而公司自主修複費用僅(jǐn)花0.7萬元,節(jiē)省了大量維修費用。此加工中心電主軸(可拓展到機械主軸(zhóu))的修理方法值得借鑒(jiàn)。
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