氧壓機電動機軸承失效分析(xī)

2015-12-31

劉才斌
(讚比亞謙比希銅冶煉公司,225922)
  摘 要:電機軸承安裝工藝對(duì)軸承的使用壽命影響很大,通過對電動機軸承(chéng)在運(yùn)行過程中失效的原因分析,從安裝和保養方麵(miàn)尋找出現問(wèn)題(tí)的原因,解(jiě)決運行中遇到的問題。
  關鍵詞(cí):軸承失效;潤滑脂;裝配工藝
  0.引(yǐn)言
  謙比希銅冶煉(liàn)公司製氧站(zhàn)配置了(le)4台5400Nm3/h立式氧氣(qì)壓(yā)縮機(jī)向用戶輸送氧氣,采用3用1備的運行模式。配套Y560-12中型(xíng)電動機,功率400kW,轉速496r/min,電(diàn)壓10kV。電動機軸伸端采用NU234/P6圓柱滾子軸承(chéng)和6234/P6深溝球軸承(chéng)並列,由圓柱滾子軸承承受徑向負荷,球軸承承受軸向負荷;電動機非軸伸端采用NU232/P6圓柱滾子軸(zhóu)承,承受電機轉子軸向竄動量,銘牌要求使用含二硫化鉬潤滑脂。
  1.正文
  氧壓機運行至2011年7月29日,3#氧壓機電(diàn)機非軸伸端軸承徑(jìng)向振幅達到1000um,電機有嘯叫聲,運行值班人員報告後(hòu)停機,查看運行記錄,3#氧壓機電動機(jī)2010年6月更換了電(diàn)機前、後軸承,2010年10月、2011年(nián)1月和(hé)2011年3月先後添加了(le)2#鋰基(jī)潤滑脂,今年6月再次加(jiā)2#鋰基潤滑脂,潤滑良好,電(diàn)機軸承也未(wèi)出現過溫度升高的情況。在2#、4#氧壓機電機上也先後出現了同樣的問題(tí)。檢修人員拆下軸承(chéng)檢查(chá),發現:
  (1)電動機非軸伸端軸(zhóu)承滾(gǔn)子滾道麵上有電蝕產生的條紋,如圖1所示;
  (2)軸承的內圈(quān)滾道上有明顯(xiǎn)的條紋,如圖(tú)2所示;
  (3)軸承外圈及(jí)保持架完好,如(rú)圖3所示。
  2.原因分析:
  (1)經過檢查,電機接地線接在接線盒裏,電機前、後端標有接(jiē)地點的地方未接地(dì),軸承內、外圈之(zhī)間存在電位差。
  (2)潤滑脂結構(gòu)分析:
  潤滑脂含MoS2,MoS2潤滑脂在軸承滾動過程中發生了氧化降解,產生的MoS2顆粒(lì)遊離在滾道表麵產生團聚(jù)而導電,其結果(guǒ)在滾道表麵形成電燒蝕坑(kēng),電蝕坑的產生加劇(jù)了滾道間的摩擦,進而加速了(le)滾道間的磨粒磨損和失效進程。[1]
  (3)電機軸承安裝(zhuāng)工藝
  目前,公司(sī)維修人員均采用熱套的方式安裝軸承,用軸承加熱器加熱,由(yóu)於(yú)裝配的需要,希望(wàng)溫度高一些,加熱的溫度約130℃。軸(zhóu)承加熱器能快速加(jiā)熱,缺(quē)點是軸承不能(néng)均(jun1)勻受熱,會出現局部過熱的現象,軸承溫(wēn)度超過120℃其金相組織會發生變化。
  3.預防措施(shī)及對策
  (1)更換電動機前、後兩端軸(zhóu)承、清洗軸承室及內、外側油蓋。
  (2)在電動機軸兩端標注接地點接(jiē)接地線,釋放運行時產生的電荷。
  (3)加強電動(dòng)機軸承(chéng)加油維護工作,潤滑(huá)周期(qī)改為(wéi)2月或根據實際情況補充加油(yóu),潤滑脂更換為(wéi)RL3鋰基潤滑油(yóu)。
  (4)改進安裝工藝,軸承在安裝前必須進行認真的清潔(jié),以(yǐ)確保洗淨防鏽劑與髒物;軸承加熱溫度控(kòng)製在(zài)1200C以下,為使軸承能均勻受熱,加熱(rè)時定時旋轉軸承(chéng);杜絕用手錘直接(jiē)敲擊軸承(chéng),改用銅棒或墊木塊。
  4.結論(lùn):
  通過以上分析可以得出,恰當的裝配工藝(yì)是保證維修後的電動(dòng)機是否(fǒu)能完美運行的重要因素,維修人員應選擇(zé)恰當的裝配方式,製訂電機軸承的安(ān)裝工藝,避免因裝配工藝導(dǎo)致電機運行時噪音、振動過大,縮短軸承的使(shǐ)用壽命。我們在日常工(gōng)作中做好其維護、維修工作,才能更好地保證設備的正常運行。
  參考文獻
  [1]SKF滾動軸承的失效(xiào)分析,於誌強,楊振國.複旦大學材料係(xì),上海,200433.
來源:《中國科技(jì)博覽》2014年第10期
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