應用振動測試技術判斷熱軋助燃風機軸承故障原因

2015-12-31

田井新(xīn) 黃震(zhèn)西
(武鋼設備維修總廠設備維護檢修術研究(jiū)所)
  摘 要:風機是鋼廠生產的重要設備,因(yīn)風(fēng)機轉子拆卸時間較長(zhǎng),如果(guǒ)風機軸承出現故障如不及時發現、處理,就會造成長時間的停機,所以利用振動測試技(jì)術及時發現軸承故障問題,並利用檢修時間進行處理,就是避免不必要的停機。
  關鍵(jiàn)詞:風機;軸承;振動(dòng)測(cè)試;頻譜
  1.引言
  風機(jī)是鋼廠生產的重要設(shè)備,風機結構簡單,主要故障為轉子失衡和軸承故障。轉子(zǐ)失衡會使風機振動逐漸增大,通過動平衡可以進行處(chù)理。軸承出(chū)現問題後(hòu),故障的惡化比較快,如不及時處理就會導致風(fēng)機不能正常運行。軸承的更換需要拆除轉子,每次時間較長。如果能提前發現軸承故障,並利(lì)用檢修時間進行處理,就能避免風機長時間(jiān)體積的問題,提高風機的作業(yè)率,減少故障。振動(dòng)測試技術(shù)能在設備運行時(shí)進行數據采集,之後利用軟件分析,能判斷出設備(bèi)故障部位(wèi),則我們可以利(lì)用振動測試技術對風機轉子軸承進行故(gù)障預判。
  2.軸承(chéng)磨損(sǔn)的主要故障特征
  許多風(fēng)機轉子的軸承使用時間較長,長達十幾年。軸承(chéng)的保持(chí)架材料多為銅,與內外圈和滾動體比起來應(yīng)多相對(duì)很低,長時間運轉後保持架首先會出(chū)現磨(mó)損情況。隨著保持架磨損的加劇,導致保持架(jià)和滾動體之間以及與(yǔ)內外(wài)圈之間的間隙越來越大,軸承就會出現軸向串動現(xiàn)象,表現在振動測試的圖譜上就是(shì)鬆動的特征,即出現(xiàn)轉頻的倍頻。
  3.測試分析(xī)
  以武鋼熱軋助燃風機為例,用振(zhèn)動測試技術來判斷軸承的(de)故障。該風機為兩段支撐(chēng)結構(如圖1),轉(zhuǎn)速為1500轉/分。2013年3月25日該風(fēng)機振(zhèn)動較大,對其進行振動測試,判斷(duàn)風(fēng)機異(yì)常振動原因。
  3.1.測(cè)試數據及圖譜
  助燃(rán)風機(jī)測試數據見下表:
  助燃風機測點2軸向(xiàng)方向的時域波形和(hé)頻(pín)譜波形:
  3.2.數據分析
  通過測試我們發現,該風機測點2軸向方向振動Z大,為6.39mm/s,根據ISO2372振動標準該機組屬C類(大於4.5mm/s),狀況較差。通過頻譜波(bō)形(xíng)(圖3)分析,振動測主要頻率(lǜ)為轉頻25Hz,及其倍頻50Hz、75Hz、100Hz。說明該風機軸向位置存在明顯的鬆動特征。
  軸向鬆(sōng)動是因為軸向串動引起的,所以該風機可(kě)能存(cún)在軸向定位不好(hǎo)和保持(chí)架磨損嚴重情況。通過(guò)現場了解該(gāi)風機軸承運(yùn)行時間將近十年,沒有進行更換過,要是軸向(xiàng)定位不好在以(yǐ)前也會出現振動大的特征,所可以排除軸向定位不(bú)好現象。因此(cǐ)判斷引起風機振動大的原因是軸承保持架(jià)磨損嚴重,導致軸承間(jiān)隙(xì)大,出現串動現(xiàn)象。利用檢修時(shí)間開蓋(gài)檢查,軸承保持架磨損嚴(yán)重,進行更換軸承(chéng)處理。
  更換軸承後試結果如下:
  軸承更(gèng)換後該風(fēng)機的(de)Z大振動值為1.09mm/s,根據ISO2372振動標準該機組屬A類(小於1.8mm/s),狀況優秀。
  4.結論(lùn)及推廣意義(yì)
  綜上所述,振動測試技(jì)術能準去判斷助燃風機軸承故障。同(tóng)理,振動測試技術可以應(yīng)用到其它類型的風機、減速(sù)機上,那個準確的判斷出齒輪磨損、齧合不良、軸的不對中等情況。在鋼廠的機械設(shè)備中能得到廣泛的應用。
  參考文獻
  [1]張鍵,《機械故障(zhàng)診斷技術》,北(běi)京,機械工業出版社,2008.9
  [2]《振動故障分析與診斷》,美國,恩(ēn)泰克愛迪(dí)公司,2000.11
來(lái)源:《中國機械》2013年第13期(qī)
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