李軍義 宋雨
(山東電力建設第(dì)三工程公(gōng)司(sī),山東青島 266100)
摘 要:中國某電建工程公司承建印度(dù)大型(xíng)燃煤電(diàn)站項目,該項目采(cǎi)用2×50%汽動給(gěi)水泵,通過國內某著名汽輪機廠G16-1.0型給水泵汽輪機進行變速調節,給水泵采(cǎi)用國內(nèi)某公司的HPT300-340ⅡM-6S型號,在#5機降負荷準備並停A汽泵的過程(chéng)中,小機#3瓦(汽(qì)泵驅(qū)動端)溫度快速升高,汽泵自動跳機,經對軸(zhóu)承進行開蓋檢查,發現(xiàn)#3瓦靠小機側油擋密(mì)封環損壞,動靜(jìng)環及(jí)汽泵轉子粘在一起,且油擋磨損汽泵轉子,形成(chéng)V型槽。為做(zuò)好經驗反饋,特對此次事故進行分析研究。
關鍵詞:汽動給(gěi)水泵;密封環;損壞;經驗(yàn)反饋
1 事故過程描述(shù)
2011年1月25日淩晨4點左右,在#5號機降負荷準備並停A汽泵的過程中,小機(jī)轉速(sù)下降到4500r/min時(此時負荷降為500MW),#3號瓦(汽泵驅動端)溫度快速升高,4min內從64℃升高到了102℃,汽泵隨即自動跳機。25日中午汽泵冷卻後對軸承進行開蓋檢查(chá),發現#3瓦靠小機側油擋密封環損壞(該密(mì)封環為動靜結構(gòu),設備到場後未進(jìn)行過解體),動靜環及(jí)汽泵轉子(zǐ)粘在一起,且油擋磨損汽泵轉子,形成V型槽,其深達(dá)5mm,寬達8mm。
2 事故原因
事故(gù)原因為汽泵油擋(dǎng)密封環動靜環(huán)間隙過小,在使用過程中發(fā)生碰撞並造成與汽泵轉(zhuǎn)子(zǐ)摩擦,碰磨產生的(de)擠壓物將動(dòng)環擠(jǐ)離原工作位(wèi)置,轉子與動(dòng)環摩擦產生熱量使動環內表麵硬化,使其表麵硬度大於轉子硬度,對轉子造成(chéng)傷害,形成轉子上的溝槽。
第5級葉輪(lún)處鏽片為長期存(cún)放及運輸過程中積水(shuǐ)造成或在廠家發貨前就已存在。
殼體連接螺栓孔周圍沙粒為現場保存、運輸過程不當所造成。
3 分析過程
3.1油係統分析
從開始濾(lǜ)油至事故發(fā)生後,現場共進行(háng)了3階段油樣檢測,階段為汽泵軸瓦恢複前,2次取油樣進行(háng)現場實驗室檢測(cè),結果都為NAS7級;取油樣(yàng)送往印度孟買實驗室進行檢(jiǎn)測,結(jié)果為NAS4級。之(zhī)後(hòu)開始汽泵軸瓦恢複。第二階段檢測:機組168開始前進(jìn)行了現場(chǎng)檢(jiǎn)測(cè),結果為NAS6級。第三階段(duàn):事故發生後進(jìn)行了現場(chǎng)檢測,結果為NAS6級。
現場(chǎng)檢驗過程經多方人員見證,孟買檢測地點為印度國家承認的實驗室。從三階(jiē)段檢測報告看,油質在廠家要求範圍之內(nèi),不會(huì)對設備正常運行造成影響。
汽泵A與小機A公用一個潤滑(huá)油箱,給水泵和給水泵汽機廠代分別參與(yǔ)了小機、汽泵的調試過程,在調(diào)試前後都未對油係統提出過任何異議。小機A自次試轉至(zhì)今,未出(chū)現過任何問題,油質應在可控範圍內。
如果潤滑油進入雜質,在設備運行過程中首先會對軸瓦造成(chéng)損害(hài),但從現場打開軸承蓋更換油封時的(de)情況來看,軸瓦並(bìng)無損傷。
汽動給水泵組油係統於機組168前後應總包單位專家組要求,一直堅持板式濾油機保持在線濾油。
3.2水(shuǐ)係統分析
在給水係統調試前,首(shǒu)先對爐前係統進行了堿洗,多方全程參與並監督(dū)了此(cǐ)過程(chéng),係統清潔度在可控範(fàn)圍內。
在運行過(guò)程中(zhōng),試運指(zhǐ)揮部一直對水質要求嚴格,係統(tǒng)運行階段連續對凝結水、除氧給水、蒸汽等取樣化驗。凝結(jié)水精處理係統運行正常,水(shuǐ)質應在可控範圍內。且在此汽泵組的調(diào)運階段,廠代全程參與,並未對此提出過任何異議。
低壓給水濾網精度為(wéi)40目,中壓給水濾(lǜ)網精度為60目,在(zài)運行過程中,沒有出現過濾網前後差壓(yā)報警的現象。在安裝前、吹管完(wán)分別對所有濾網進行了清(qīng)理檢查,未(wèi)發現損壞。
A、B汽泵(bèng)供水(shuǐ)來自同一個(gè)水源除氧器,B汽泵自運行伊始至今(jīn),從未出現過(guò)任何異常現象。
7月7日廠家解體後發現(xiàn),葉輪、平衡鼓等(děng)均無損壞(huài),可說明水質在可控範圍內。
1月(yuè)27日、28日分別得到廠家關於油封損壞的意見和回複,提出磨損後(hòu)的泵軸存在安全隱患(huàn),建議返廠修複(fù)處(chù)理。項目部在1月31日168滿(mǎn)負荷(hé)試運行結束後,領用備件芯包進行了更換,之後將更換下來的芯包運輸至物資貨(huò)場並進行了裝箱保存。
1月(yuè)25日更換後(hòu)續機組密封環,並重新啟動。直至1月31日168滿負荷試運行結束(shù),運行情況正常,#3號瓦溫正常(cháng)。
3.3設備分析
A汽泵次試轉時(shí),發現自由端機械密封漏水嚴重,經與現場廠代溝通並提出缺陷單,在征得(dé)廠家同意後,領用了備件並在廠代的指導下進行了機(jī)械密封的更換。
3.4第五級葉輪處鏽片、殼體連接螺栓孔周圍沙粒分析
更換下的芯包內(nèi)部存有積水,加之現場所處(chù)環境潮濕,長時間存放及運輸,可能導致第5級葉輪(lún)處產生鏽片。
現場對芯包進行更換後,首先存放在#5機組14.7m平台,之後將芯包退(tuì)還至物資貨場並進行了裝箱保存。在現場存放及退(tuì)還運輸過程(chéng)中,可能會導致(zhì)沙粒進入。
汽泵自2010年1月份到貨至事故發生,現(xiàn)場未(wèi)進行過任(rèn)何解體檢查(chá),內部存在的沙粒與鏽片需(xū)進一步分析(xī)原因所在。
3.5初步判斷
事故原(yuán)因為汽泵油擋密封環動靜環間隙過小,在使用過程中發生碰撞(zhuàng)並造成與汽泵轉子(zǐ)摩擦,碰磨產生的擠壓物將動環(huán)擠離原工作位置,轉子與動環摩擦產生熱量使動環內表麵硬化,使其表麵硬度大於轉子硬度(dù),對(duì)轉子造成傷害,形成轉子上的溝槽(cáo)。
第5級葉輪處鏽(xiù)片為長(zhǎng)期存放(fàng)及運輸過程中積水造成或(huò)在廠家發貨前就已存(cún)在。
殼體連接螺栓孔周(zhōu)圍沙粒為現場保存(cún)、運輸過程不當所造(zào)成。
4 責任界定
汽泵油擋密封環動靜環間(jiān)隙過小,設備存(cún)在問題,廠家應對(duì)此事件負主要責任。
設備在製造或運(yùn)輸存放過程中有雜質進入,加劇磨損造成油封動環和轉子的損壞。
5 糾正預(yù)防措(cuò)施
保證設(shè)備現場(chǎng)臨時存放、安裝時工(gōng)作環境的(de)潔淨、衛生,避免雜質和灰塵進入設備。給水泵調試前要檢(jiǎn)查並清理葉輪、油封、推力瓦等(děng)重點部位,保證其無(wú)沙粒、雜質等(děng)異物。
保證濾油過程中的油質合格,增加油質(zhì)檢驗頻率。
加大(dà)監造環節設備清潔度方麵的審查,對泵內部葉輪(lún)、油封、推力瓦及殼體腔的(de)清潔的要重點檢查並記錄。
現場存放的(de)設備要覆蓋、保管嚴密,對容易進入內部髒物的設備(泵)及管(guǎn)道要覆蓋(gài)其出入口,防止進入異(yì)物。
參(cān)考文獻
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來源:《科技創新導報》2014年36期