空壓機(jī)進口導葉傳動(dòng)軸承故障引起空分設備工況波動分析及處理

2016-01-18

奚聞隆
(大慶石化公司水氣廠空分車間,黑龍江大慶 163714)
  摘 要:介紹KDON―6000/20000型空分設備因空(kōng)壓機進口導葉(yè)傳動(dòng)軸(zhóu)承故障引發的工況波動故障,進而分析故障(zhàng)原因,在空分設備不停車的情(qíng)況下果斷采取應急(jí)措施(shī),降低故(gù)障時對生產的影響,並在停機檢修時消除故障,Z後闡(chǎn)述預防措施。
  關鍵詞:空分設備;空壓機;進(jìn)口導(dǎo)葉;工況(kuàng)波動
  進口導葉作為空壓機的重要固定元件,安裝在葉輪的進口(大部分情(qíng)況僅在級進口前(qián)設置)。它由1組彼此聯動旋轉的小葉(yè)片組成,葉片呈放射狀分布(徑向型導葉是一環(huán)形葉柵),每一(yī)個葉片均有1個小圓錐(zhuī)齒輪與1個大錐形齒輪圈齧合,可以通過氣動、液壓或(huò)電動的執行機構自動控製大錐形吃輪圈的轉動,也可手動控製。小圓錐齒輪則帶動葉片轉動,從而改變葉(yè)輪進口處的流通截麵;用於控製流(liú)體的(de)壓力、流量和流動方向。在(zài)空分設(shè)備(bèi)運行過程中,進口導葉一(yī)旦出現故障如不及時處理,將對(duì)正常生產造成嚴重(chóng)影響,甚至被迫停車。
  大慶石化公司水氣廠(chǎng)KDON―6000/20000型(xíng)空分設備由(yóu)中國空分設備有限公司總承包,采用分子篩吸附淨化、增壓(yā)透平(píng)膨脹機(jī)、規整填料上塔及篩(shāi)板下塔,自(zì)2011年11月投(tóu)產至今運行良好。配套空壓機采用杭氧(yǎng)生產的5TYD160型單軸等溫原料(liào)空氣透平壓縮機,2013年8月5日發生了一(yī)起由於空壓機進口(kǒu)導葉故障引起空分(fèn)設備工(gōng)況波動甚至空(kōng)壓機超載停機的故障。
  1.故障現象
  2013年8月(yuè)5日23:30,操作人員通過DCS控(kòng)製係(xì)統發現空壓機進口導葉關(guān)小限位報警,實(shí)際開度較大,空壓機(jī)排氣量(liàng)較往常有較大波動,波動曲線呈上升的趨勢。當(dāng)分子篩(shāi)切換時對空(kōng)壓機(jī)電(diàn)流、下塔液空及主冷液氧液位、精餾塔內壓(yā)力及各(gè)段阻力等工藝參數隨之波動,且波動較大。當(dāng)時空分設備部分工藝參數情況見下表1。
  類似的工(gōng)藝(yì)參數波動情況在2013年(nián)初(chū)也曾發(fā)生過(guò)。進入夏(xià)季以來,氣溫不斷(duàn)的升高,工況波動程(chéng)度就逐漸加劇,超負荷狀態運行,有超載停(tíng)機(jī)危(wēi)險。屆時全公司將因氧、氮氣中斷大麵積(jī)停車。
  2.故障原因
  經過分析,首先排除了因下遊工序用氣量不穩定和(hé)電網(wǎng)波動對空分設備(bèi)工況產生影響的原因。
  KDON―6000/20000型空分設備(bèi)自開車以來,由於下遊工序生產所需氮(dàn)氣在16000~18000m3/h之間,空分(fèn)設備一直接近滿負(fù)荷運行(háng)。空壓機進口導葉長時(shí)間保持在較大(dà)的開(kāi)度。並且當環境溫度升高時,對進口導葉開度影響較大,夏季氣溫在20℃以上(shàng),由於空(kōng)氣(qì)溫度升高,密度減小,空壓機壓縮氣體的能力明顯減弱(ruò)(如(rú)圖(tú)1所示)。在一定條(tiáo)件下,空氣溫度上升(T1>T2>T3)會使空壓機實(shí)際排氣壓力下降(P1<P2<P3),因此在進氣量(Q0)保持不變的情況下,排氣壓力就降低。這樣,在采用恒壓控製的條件下,空壓機就會開大進口導(dǎo)葉以增加進氣(qì)量。
  進口導(dǎo)葉的開度因氣溫升高後且要求空壓機排氣壓力恒定,但壓縮氣體的能力減(jiǎn)弱,就需要開大進口導葉(yè)。與冬季(進口(kǒu)導葉32%左右)相比,夏季(進口導葉50%左右(yòu)),增加了空壓機的負荷,主電機電流(liú)上升。
  分子篩切換(huàn)時,進入末期分子篩升壓,需要增加空氣量。進口導葉逐漸(jiàn)開大,直到保持出口壓力達(dá)到設定值。當一隻分子篩升壓(yā)後,所需空氣量減小,出口(kǒu)壓力(lì)升高。正常情況下進口導葉(yè)關小,放空閥微開3%~5%,相互配合調整,當裝置平穩運行時,進口導葉基本穩定在50%,放空閥全關。此時在關(guān)小進口導葉的電信號傳送到閥門(mén)執行器時,進口導葉不能立即(jí)做出反應(yīng),表(biǎo)現為(wéi)閥門不動作,進氣量不變,排氣壓力將繼續升高,出口壓力高電信號傳送(sòng)到放空閥,放空閥門(mén)開大,出(chū)口壓力降低,達到設定值,但進口導(dǎo)葉實際(jì)不動作,定(dìng)在70%,閥門(mén)定位器信號輸出關小限位報警,放空閥門開至25%.進口空氣量增大,電流加大,空壓機負荷增加。進行多次手動關小進口導葉,仍不動作。分子篩再次切換時,升壓過程中需要(yào)增加空氣量,出口壓力降低。此時出口壓力(lì)低電信號首先傳送到進口導葉,其次傳送到放空(kōng)閥,進而進口導葉開大(dà),放空閥門關小。相互配合調整至出口(kǒu)壓力達到設定值。但進口導葉信號強,先調整,繼續開大,且(qiě)能動作。升壓(yā)結束後,出口壓力高。壓力高(gāo)電信號傳送到進口導葉,但進口導葉不動作,再(zài)次傳送到放空閥,放空閥開大調整至出口壓力達到設定值,此時(shí)進口(kǒu)導(dǎo)葉86%,放空閥門50%,進口空氣量36000m3/h左右,主機(jī)電流超過額定電流高達397A.空(kōng)壓機超載,各段空氣溫度、油溫、振動、位移都較以往偏高。再次進(jìn)行手動關小進口導葉,實(shí)際不動作。操作人員到現場用手觸摸到(dào)進氣閥閥杆的動作情況以及觀察到的指示動作情況完全吻合。
  由於進口導葉(yè)故障,閥門關小不動作,分子篩切(qiē)換過程中排氣壓力忽高忽低,空分設備工況出現波動(dòng),塔內壓力不穩定,導致(zhì)下塔液空和上塔液氧液位波動,這樣空分設(shè)備相關工況(kuàng)參數波動,氧、氮氣純(chún)度波動。經過分子篩切換(huàn)後,空壓機各參數偏高,超載運行,電流超高。
  根據實際運行情況,氣溫偏高,進口導葉開度偏大,分子篩切換過程(chéng)中因進口導葉不動作對工況影響較(jiào)大,空壓機電機過流,嚴重時空壓機的電(diàn)機通過供電的終合保護儀(yí)器,在短時間內保護電機跳閘,防止電機溫度過高,大電流產生了高熱量,防止(zhǐ)電(diàn)機燒壞,軸承落架(jià),整套空(kōng)分設備停車。
  3.處理(lǐ)措施及效果(guǒ)
  由於生產需要,空分設備(bèi)不能立即停車檢修。在保證精餾工況能生產出合格氣體產品的前提下,采(cǎi)取了以下應急措施:
  (1)保證外(wài)網用氣量穩定,備用液體產品、外(wài)送係統,保(bǎo)證外網用氣量。
  (2)處理KOSO-AR3610電子式(shì)執行器。
  (3)維修手動將進口導(dǎo)葉(yè)固定在53%,手動運行。
  (4)定時加大排放不凝性氣體,增加主冷熱負荷。
  應急措(cuò)施啟用後(hòu),空壓機排(pái)氣壓力比較穩定,分子篩切換過程中由放空閥運行(háng)調整。空壓機各參數穩定,工況基本平穩、安全地完成了生產(chǎn)任務,未夠氣量(liàng)由液體產品汽化外送,為公司平穩生產做出了貢獻。
  在2013年8月10日公司進行大檢修時,對空壓機(jī)係統進行了全麵檢(jiǎn)修。
  (1)維修檢(jiǎn)修進口導葉傳動機構,更換葉片傳動機構的203軸承,加(jiā)潤滑脂,清理內部(bù)汙垢。
  (2)更換KOSO-AR3610電子式執行器的(de)傳送履帶。(因203軸(zhóu)承破碎,保持架脫落,履帶磨損嚴重)。
  (3)檢修進氣蝶閥、放空(kōng)閥,調整其靈敏度(dù),使其能及時做出相應(yīng)的動作。
  (4)處理油係統,更換油(yóu)過(guò)濾器及潤滑油。
  檢修後空壓機能長期穩定的運行,取得了明顯成效。
  4.預防措施
  (1)對空分設(shè)備內的各大(dà)機組進行危險與可操作(zuò)性分析(HAZOP)時,要分(fèn)析到細微(wēi)的關鍵(jiàn)零部件。
  (2)環境溫度變化對空分設備的影響,觀察(chá)進口導葉開度情況(kuàng),調整氣體產量。
  (3)編寫空壓機故(gù)障應急預案並進行定(dìng)期演練,提高操作員工的操作技能及應急能力。
  (4)機組要定期檢查和大修,並記錄測量數據(jù)、更改的零件和修理的部件等內(nèi)容,並要檢驗和確(què)定(dìng)。
  5.結束語
  空壓機的進口導葉是整個(gè)空分係統的重要閥門,一定要定(dìng)期觀察、適當(dāng)維護。空壓(yā)機組是空分設備的龍頭(tóu),機組運行時應定期檢查以下內容:機器內是否有異常聲,各部振動、溫度、壓(yā)力、油(yóu)箱油(yóu)位和油過濾(lǜ)器阻力。凡油指示的參數必須記錄其(qí)數據,注意分析這(zhè)些數據有無異常變化,如有則及時分(fèn)析原因(yīn),加以處理,使生產過程更安全、更平穩。
來源(yuán):《中國科技博覽》2014年第(dì)27期
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