艾純祥 王衝 杜善剛
(92848部隊)
摘 要:文章針對某船尾軸承結構及潤滑係統特點,對引發尾軸承溫度(dù)高原因(yīn)進(jìn)行(háng)了分析、查找,並製定(dìng)正確的維修方案,較好地解決了問題。
關鍵詞:尾軸承;結構;溫(wēn)度(dù)高;故障(zhàng)排除
某船裝(zhuāng)備主柴油機兩台,減速齒輪箱兩(liǎng)台,調距槳係統兩(liǎng)套,呈左右舷布置。柴油機型號為(wéi)12PA6V-280,額定轉速1000轉/分。齒輪箱型號為GWH6066,傳動比為4.0962:1。其中,尾軸承(chéng)采用的是油潤滑白合金軸承,在較長一段時間內,左機尾軸(zhóu)管(guǎn)軸承一直處於溫度偏高的狀態(tài),導致主機加不上轉速(sù),直接影(yǐng)響部隊執行任務及裝備使用安全。經分析研究,我們對原尾軸管軸承(chéng)進行了合理性維修,比較好地解決了這個問題。現將分析、排除故障的過程綜述如下。
1.故障現象
該軸係接排(pái)轉速為450轉/分。在主機450轉/分、600轉/分、760轉/分工(gōng)況時,尾軸管(guǎn)軸承及軸係各支點(diǎn)軸承均處於正常工(gōng)作(zuò)狀態,軸承溫度均處(chù)於正常值。在(zài)轉速加至930轉/分時(shí),左右軸係未出現振動等異常(cháng)現象,但左軸係尾(wěi)軸管軸承溫度出現異常,具體情況為:主機轉(zhuǎn)速930轉/分,調距槳螺距顯示為90%負荷,連續航(háng)行6小時後溫度斷續上升到65℃,而尾軸管軸承溫度極限為(wéi)60℃。在初期的2個小時內,該尾軸管軸承(chéng)溫度由(yóu)環境溫度值迅速上升至60℃,突破溫度極限後,溫度值上升緩慢(màn),Z後穩定在65℃左右,此時右(yòu)尾軸管軸承溫度穩定在51℃左右。
2.故障分析
應該講,該船尾軸所采用的油潤滑白合金軸承是相當普遍的一種尾軸承(chéng),其潤滑方式(shì)采用(yòng)的是重力式自(zì)然循環(huán),也是一種常見的潤滑方式。其主要工(gōng)作原理就是軸與軸承這對摩擦,在工作中始終浸泡於潤滑油之(zhī)中(zhōng),在運轉中摩擦副(fù)不斷地產生熱量,當熱量積累到一定程度,潤滑油就受熱膨脹,沿輸出管係向上直至重力油櫃,同時,重力油櫃中的(de)相對低溫潤滑油就(jiù)在重(chóng)力的(de)作用下沿尾(wěi)軸(zhóu)管輸入管係進入尾軸管中,啟(qǐ)到補充(chōng)與冷卻作用,從而達到保持摩擦副之間形成油膜的滑油供給。由於尾軸管位於水線下,海水、船體也可消散大部分熱量,在加上尾軸轉速是經過齒輪箱按一定減速比減速後的轉速,所以,與柴油機等高(gāo)轉速摩擦副相比,其尾(wěi)軸管軸承冷卻采用重力式滑油自然循環方式是完全能(néng)夠(gòu)滿足該船工作軸功率的(de)要求。由於尾軸管軸(zhóu)承位置的特殊(shū),以及其(qí)在艦船動力係統中的重要地位,因此其工作是否能(néng)夠正常運轉就顯得(dé)無比重要,無論是在艦船的建造過程還(hái)是在艦船的修理過程中,其相關(guān)工程(chéng)都是質量監控的關鍵環節。其軸係的運轉平穩、潤(rùn)滑油的適(shì)宜溫度、潤滑油的密閉性等等,都是(shì)反映其工作是否正常(cháng)的性能指標。在本文中溫(wēn)度超標是比較直觀地反映尾軸(zhóu)管軸承出現了故障,其後果是(shì)嚴重損害尾軸(zhóu)管摩擦副的安全使用(yòng),摩擦副的油膜建立是需要合理的間隙的,當滑油較(jiào)長時(shí)間處於高溫(wēn)狀態時,摩擦(cā)副軸承合金就(jiù)會(huì)發生徑向(xiàng)膨脹,嚴重時(shí)會將尾軸卡死,就是我們經常講述(shù)的“抱軸”,即使未出(chū)現“抱軸”的極端情況,也會發生(shēng)滑油高溫變稀的情形,滑油粘度下降則會直接破壞摩擦副油膜的形成效果,使得尾軸承的承載能力大大下降,進而使得尾軸(zhóu)承發(fā)生局部欠(qiàn)油摩擦,即破壞了摩擦副表明的光潔度,使得摩擦增大和(hé)溫度(dù)上升(shēng)。Z後形成惡性循環。如果此(cǐ)時(shí)不降低(dī)轉速運行,就會極可能發生軸(zhóu)承合金局部融化、尾軸抱死的嚴重後果。
由於艦船軸係的實際工作條件是複雜而多變的,海流的作用、船體負載的變化(huà)以及船體的變形的影響都會以變化(huà)的軸承力出現,各個軸承的受力情(qíng)況都不會一成不變,大小、頻率等都在變化,各個軸(zhóu)承出現的少許溫(wēn)差也是(shì)允(yǔn)許的,同時也(yě)是(shì)不可避免(miǎn)的,但出現大的溫差及突如其來的變化就要給予必要的(de)重視,因為這(zhè)往往是故(gù)障發生的前兆。
另外,從原理上講,工作(zuò)中(zhōng)的摩擦副是在不斷地產(chǎn)生熱量,而很大(dà)一部分(fèn)熱量是無(wú)益的,需要借助專門(mén)的冷卻係統將其消除。尾(wěi)軸管軸承工作(zuò)中(zhōng)產生的熱量,一部分經過(guò)白合金軸承構架向船體乃至包圍船體的海水傳遞,另一部(bù)分是由滑油帶走,到重力油櫃散熱。當產生的熱量與被攜(xié)帶走的熱量達到(dào)一個平衡時,尾軸管(guǎn)軸承的溫度就表(biǎo)現為(wéi)一個穩定值。當主機轉(zhuǎn)速或(huò)負載(zǎi)提高或降低,以前所建立的平衡(héng)就會被打破,溫度會持續上升或下降,直至新的建平衡建立(lì)後,溫度值才會穩定。從該船尾軸管軸(zhóu)承溫度上(shàng)升超標的過程來看,當主機轉速上升930轉/分、螺旋槳負荷達90%負荷後,尾軸管軸承溫度隨工作時間有一個先急劇上升後又緩慢上升至平衡(超標)的過程,正是說明了尾軸管(guǎn)軸承(chéng)或係統實際存在的缺陷或故障而導致的必然現象,即實際(jì)故障產生了較多(duō)的熱量,其係統維持溫度平衡的能力已大(dà)大低於原始設計的水準。
下麵,我們結合該船尾軸承潤滑係統的實際(jì)特點具體分析引發尾軸承溫度高(gāo)故障的可能原(yuán)因。
(1)負荷過載。負荷過載直接體現在軸係的推力及扭矩過載,其後果會導致尾軸管軸承出現單邊負荷過載,即軸承的有效承載麵積縮小,導致合金軸(zhóu)承局部發生變形,破壞了摩擦副正常工作的條件,直接導致軸承溫(wēn)度異常上升。至於溫度異常為何(hé)未發生在其它部位的軸承,這正如前文所分析的那樣,軸係各軸(zhóu)承負荷分布的不確定性,該船左軸(zhóu)係尾軸承可能是係統的短板所在。對此(cǐ)類性質(zhì)故障,如果打開軸承,可發現軸承工(gōng)作麵痕跡呈黃黑褐色,軸與軸(zhóu)承接觸麵積、方式等均不符合(hé)標準要求。
(2)異物進入摩擦副空間。軸承正常工(gōng)作時,滑油的潔淨是(shì)Z起碼的條件。當不慎滑油混入(rù)異物時,特別堅硬的顆類狀的異物會嚴重破壞油膜的形成質量,對軸(zhóu)頸、軸承本身都會造成嚴重的損(sǔn)害,通常白合金軸承表(biǎo)麵硬(yìng)度較低,直徑較大異物嵌入使得(dé)白合金突起,更是嚴(yán)重破壞油膜的形成,因此,尾軸承高溫現(xiàn)象更是不可避免了。這種可能性一般會出(chū)現在軸係維修後的次加油,其原(yuán)因可能是軸係修(xiū)理後現場清潔不夠;或者是重力油櫃及係統出現了顆粒玷汙而未清潔。
(3)油量不足。當尾軸(zhóu)管首(shǒu)尾密封出現了漏油故障,重力油櫃係統相關管路堵塞或相關閥門故障,導致潤滑油(yóu)油(yóu)量供給不足。油量不足會(huì)直接影(yǐng)響油膜形(xíng)成質量,低速低負荷時故障現象並不明顯,當主機轉(zhuǎn)速、螺旋槳負荷達到一定程度後,軸承溫度就會(huì)攀(pān)升到一個較高的平衡點,即溫度超(chāo)標(biāo)。
(4)冷卻效果差。冷(lěng)卻效果差的原(yuán)因主要與它的散熱方式及冷卻(què)路徑有關,一(yī)是軸(zhóu)瓦合金可能(néng)出現了脫殼,直接影響或阻斷熱量向船體(tǐ)傳遞;二是重力油櫃循環(huán)係統出現了管係堵塞或係統閥(fá)門(mén)故障阻斷了滑油自循環。
(5)軸(zhóu)線變化。考慮(lǜ)到該船是一條服(fú)役多年的老(lǎo)齡(líng)艦船(chuán),船(chuán)體變形、軸線變形是不可避免的現象(xiàng),特別對摩擦副油膜形(xíng)成要素的接觸麵積、油楔角、軸承工作角等(děng)都有較大影響與改(gǎi)變,這就(jiù)對軸係摩擦副的工作效果影(yǐng)響極大,都極可能導致相關軸承高溫、密封漏油及軸係振動等故障發生(shēng)。
(6)管理問題。這主要是(shì)指機艙管理人員對(duì)上述問題產生的現象或過程重視不夠或疏(shū)於管理,如維修後有關部位配合數據、著色質(zhì)量等關鍵過(guò)程的驗收,以及加油前清潔性的檢(jiǎn)查等等。
3.故障的查找
按照由簡至(zhì)繁的原則,我們首先對尾軸承的溫度傳感器(qì)及(jí)儀表進行校(xiào)核,發現其溫度顯示(shì)基本(běn)準確,說明左主(zhǔ)機尾軸(zhóu)管軸承溫度高不存在溫度傳感器的誤報。其次,檢查左(zuǒ)軸係滑油品質,經油樣分析(xī)未發現有異樣物(wù)體進(jìn)入或(huò)進水現象。第三檢查滑油重(chóng)力自循環係統,對相關管係進行了吹除,未發現堵塞現象,又對係統相(xiàng)關閥門進行了(le)檢查,發現係(xì)統閥門工作(zuò)正(zhèng)常,未對滑油重力循環係統(tǒng)造成阻斷現象,重力油櫃進(jìn)出係統工作正常(cháng)。第四,我們又檢查了主機(jī)的記錄資料,發現主機諸參數工(gōng)作正常,並無主機(jī)超負荷的現象,隻是(shì)主機轉速有緩慢下降的趨勢,這主要是由於左軸係尾軸管(guǎn)軸(zhóu)承溫度超標的影響而船方不得以采取的措施(shī)。
在上述查找問題的同時,我們對該(gāi)船的航海日誌等資料進行查閱,未出現任何碰撞(zhuàng)、擱淺等(děng)事故記(jì)錄(lù)。經分析,我(wǒ)們懷疑相關軸承高溫原因(yīn)是船體變形造成的軸線變形所致。於是,我們調閱了該(gāi)船原始的建造資料,利用軸承負荷法對該(gāi)船左軸(zhóu)線進行校核。主要對左軸(zhóu)係尾軸管(guǎn)前軸承、1號支點軸承、2號支點軸承進行負荷校核,經專業人員測量(liàng)計算後,基本滿足原設計要求(qiú),這說明左主機尾軸管軸承等實際(jì)承擔的負荷沒有超過允許(xǔ)值。為更可靠地說明(míng)問題,我們鬆開了尾軸與後中間軸法(fǎ)蘭、後中間軸與前中間軸(zhóu)法蘭螺栓,在(zài)規定條件(jiàn)下(xià)用百(bǎi)分表(biǎo)逐個法蘭進行了法蘭偏移、偏(piān)斜量值的(de)複核,發現各值均在範(fàn)圍之(zhī)內。我們又選擇左軸係相關位置對工作軸頸進行了跳動量(liàng)檢查,其跳(tiào)動量值(zhí)為0.08mm,而無故障的右軸係相關位置的工作軸頸跳動量卻為0.10mm,均在標準範圍內,這說(shuō)明左軸係尾軸管軸承溫度高還是另有原因。
在排(pái)除船體變形造成的軸線(xiàn)變形可能性後(hòu),問題的查(chá)找似乎(hū)陷入僵(jiāng)局。這時,先前(qián)所發現的(de)一個原設計問題引起我(wǒ)們的注意,即軸係(xì)重力滑油自循環係(xì)統的布置問(wèn)題。在檢查中(zhōng)發現,左右軸係重力滑油自循環係(xì)統的布置大同小(xiǎo)異,但(dàn)係統回油管采取回油共用布置,而二軸係的尾軸管滑油回油管匯(huì)集點偏向右舷,然後再回到同一個重力油櫃。這種布置(zhì)是不符合大多數艦船的設計原理的,通常是左(zuǒ)右軸係尾(wěi)軸管滑油(yóu)係統各(gè)成獨立係統(tǒng)。有人就提(tí)出是否是兩個回油係統互相幹擾後導致了左軸(zhóu)係故障。於是,我們重新對(duì)左右軸係重力滑油自循環(huán)係統的布置進行詳細檢查,結果現場中發現左右兩(liǎng)個回(huí)油管係相比,左軸係回油管路(lù)偏長一些,另外由(yóu)於布置原(yuán)因該管係多了兩個(gè)曲折,這似乎找到了問題(tí)的(de)根源,如果左尾軸管軸承溫度高是由(yóu)其回油係統回油不(bú)暢(chàng)造成的冷卻效果差的話,這似乎與實際故障能對應起來,即在對應負荷與轉速(sù)下,溫度先是快速(sù)上升(shēng),然後緩慢上升至(zhì)平衡點。於是我們重新設計布置了左右軸係(xì)尾軸(zhóu)管滑(huá)油(yóu)回油係統,按照現重力油櫃容積(jī)大小及相應管路通徑複製到左軸係(xì)回油係統。改裝完畢經(jīng)過海試,發現左尾軸管軸承溫度高效果略有改觀,在主機轉速930轉/分,調距(jù)槳螺距顯示為90%負荷,連續航行6小時後溫度斷續上升到63℃,在初期的2個小時(shí)內,該尾軸管軸承溫度由環境溫度值還是迅速上升至60℃,突破溫度極限後(hòu),溫度值上升(shēng)緩慢,Z後穩定在63℃左右,此時右尾軸(zhóu)管軸承溫度還是穩定在(zài)51℃左(zuǒ)右。海試結果說明,該左軸(zhóu)係尾軸管軸(zhóu)承溫度高(gāo)故障與其回油係(xì)統(tǒng)共用布置有一定關聯,在一定程度上多少削弱了係統冷卻能力,但絕不是(shì)引發故障(zhàng)的關鍵原因。
Z後,經研究分析,我們把解決(jué)問題(tí)的重點放在左軸係有關摩擦副工(gōng)作是否正常(cháng)上,決定進塢(wù),對左軸係抽軸檢查,並視情(qíng)製定修理方案。
抽軸檢查(chá)情(qíng)況如下:①尾軸尾密(mì)封裝置安裝正常,其白鋼套(tào)與尾軸承端麵相距18mm,無接(jiē)觸。②前(qián)、後支點軸(zhóu)承工作麵無異物嵌(qiàn)入。③前、後支點軸承下瓦聽聲法檢測正常。④前、後兩個支點軸承磨損痕跡不正常或不符合標準要求,後支(zhī)點軸承設計長580mm,實際工作長度520mm,前後兩端有嚴重的磨(mó)痕,而中間部(bù)位基本呈線性磨合,有較(jiào)嚴重的虛空現象。前支點軸承設計長310mm,實際工作長度250mm,磨合痕跡情況與後軸承基本相似,但中間虛空不是很嚴(yán)重,但還有(yǒu)一個現象,就是軸承接觸角較大,大致為70餘度,接近平角的80%。
至此,該船左軸係尾(wěi)軸管軸承溫度高故障原因可歸納如下(xià):①左軸係尾軸前後支點軸承接觸麵不符合相關標準(zhǔn)內容,即軸向接觸程(chéng)度應大於總長度的75%,且著色均勻,25mm×25mm不少於3個油點。②後支點軸承前後偏磨,中(zhōng)間虛空。③左軸係尾軸管後軸承除了像前支點軸承的問題外,其軸承工作接觸角過(guò)大,正(zhèng)常應在(zài)40度~60度範圍內。
可見,上述三個原因都不符合有關(guān)標準要求,或多或(huò)少都破壞了油膜的(de)正(zhèng)常建立,直接導致軸係運轉過程中軸承異常發熱,再考慮(lǜ)其重力滑油自(zì)循環回油(yóu)管路的(de)布置問題,所有不(bú)利的因素疊加在一起導致了左軸係(xì)尾軸管(guǎn)軸承溫度高故障的發生。
4.修理方案及(jí)海試
經過分析研究,歸納後修(xiū)理工作內(nèi)容如下:①對左軸係兩個(gè)尾軸(zhóu)承修刮前,測量其相關尺寸。②對軸承底部40度~60度範圍內進(jìn)行修刮,靠近50度左右。③修(xiū)刮應保證瓦底(dǐ)軸向接觸程度應大於總長度的75%,且著色(sè)均勻,25mm×25mm不少(shǎo)於3個油點。④修刮後著色檢查。⑤測量、複核各部(bù)間隙。
在完成(chéng)上述工作基礎上,我們編製了合理的試車大綱,並按試車大綱進行了(le)係泊(bó)試(shì)驗及航行試驗,兩台主機順利地加至980轉/分,其左軸(zhóu)係尾軸管軸承溫度為55℃,與右機齒輪箱尾支(zhī)點軸(zhóu)承溫度相差不大。至此,該船(chuán)左尾軸管軸承速溫度高故障得(dé)到較圓滿地解決。
來源:《珠江水運(yùn)》2014年12期