濕法製粒機攪拌槳(jiǎng)氣密封裝置改進

2016-02-25

陳健
(杭州民生藥(yào)業有限公司濱(bīn)江(jiāng)分公司,浙江杭(háng)州 310000)
  VG800型(xíng)濕法製粒機是從德國引進的製粒設備(bèi),該設備(bèi)Z大容(róng)積為800L,有效(xiào)容積為240L~600L,每批Z大產量為300Kg。從05年6月開始(shǐ)試生(shēng)產,由於工藝摸索和設備驗證階(jiē)段物料裝載量大,滿負荷進行試生(shēng)產。經(jīng)過半年時(shí)間後,攪拌槳主軸發生主軸承咬死的故障。濕法(fǎ)製粒機在05年12月15日發生故障,經過維修更換(huàn)了三隻軸承:濕法製粒機主軸上(shàng)軸承向心球軸承(60320-2RS1)、主軸平麵軸承51118以及濕法製(zhì)粒機主軸下軸承向心球軸承(chéng)61817-2RS1。另更(gèng)換兩隻濕法製(zhì)粒機主軸骨架(jià)油封125*150*12。經過生產後於06年3月(yuè)14發生第二次故障。期間(jiān)供(gòng)應商的工程師實地了解和(hé)研究(jiū)情況(kuàng)。采取了一些措施:首先把氣封(fēng)節流閥開至Z大,加(jiā)大氣流量,並適當調高氣壓,但一段時間生產運行後反饋的效果並不明顯。
  之後更改電(diàn)氣控製線路,改變(biàn)了原先攪拌(bàn)槳(jiǎng)氣封氣流在設備進入程序運行時才開始吹氣的(de)狀況,使(shǐ)得設備一上電就進行壓縮氣反吹,但實際效果也不大。
  當時供應商的工程師(shī)在(zài)製粒鍋拆下攪拌(bàn)槳完全清洗幹淨的情況下,安裝好後,做了(le)一料產品(pǐn)。然後停機,把攪拌槳拉起,用鏡子觀察,發現氣封腔內遠離氣孔就有兩處堆積藥粉。
  針對這一故(gù)障情況,設備技術人員在一起進行(háng)分析。故障原因(yīn)主要(yào)由於藥粉(fěn)被擠入攪拌槳氣封腔內。這是很關鍵的一點。然後粉子(zǐ)不斷的堆積在攪拌槳的密封腔內,由(yóu)於骨架油封和主軸長期相對運動磨擦(cā),加上藥粉進入摩擦麵(miàn),加劇磨(mó)損。上部唇形密封圈已(yǐ)經張開(kāi)和主軸不緊貼。下部骨架油封內的彈簧失(shī)效,導(dǎo)致主(zhǔ)軸和骨(gǔ)架油封不緊貼,出現(xiàn)縫隙,造成藥粉往下(xià)漏(lòu)。
  堆(duī)積在氣封腔內(nèi)的藥粉(fěn)再通過骨架油封(fēng)滲入(rù)到主軸上部軸承向心(xīn)球軸承以(yǐ)及平麵軸承內,堆(duī)積多了(le)導致軸承珠卡住,加劇磨損,工作噪聲增大,軸(zhóu)承座發燙,會導致主軸磨傷,同時(shí)傳動係(xì)統受力增(zēng)大。
  經過每次清洗(xǐ)拆(chāi)槳發現遠離吹(chuī)氣孔(kǒng)處粉子(zǐ)易堆積,嚴重時隻露出兩個吹氣孔,原因是氣封腔內氣壓保(bǎo)不牢,導致藥粉在攪拌槳攪動時由於擠壓力的作用,把(bǎ)藥(yào)粉擠入。由於原來的四氟密封板(bǎn)(見圖1)外(wài)圈和攪拌槳內腔間隙在直徑方向為1mm,同時四氟板高度(dù)隻有4mm,未(wèi)形成一個阻(zǔ)擋細粉的台(tái)階。
  後來經改進使四氟板與攪拌槳內腔間隙在直徑方向縮小(xiǎo)為0.5mm。把四氟板橫截麵做成錐台形(見圖2),貼合攪拌槳(jiǎng)內腔斜麵,減少了氣封腔的空間有(yǒu)利(lì)於保壓。從(cóng)而使得沿圓周密封線氣壓都相同,沒(méi)有薄弱點。再則四氟板高度增加到35mm,高度高則細粉不容易翻過高坡(pō)進(jìn)入(rù)。
  Z後在軸承和骨架油封之間填滿(mǎn)CHESTERTON629EN衛生級磺基(jī)潤滑脂,作為Z後一道屏障。一(yī)旦有藥粉通過骨架油(yóu)封(fēng)就被油脂擋住,同時油(yóu)脂滲入軸承起到潤滑作(zuò)用。
  另(lìng)外在兩隻骨架油封之間及骨架油封密封凹麵內塗上油脂,減(jiǎn)少骨架油封的磨損,增(zēng)強密封效果。
  要求設備維修人員定期(三(sān)個月(yuè))對骨架油封進(jìn)行更換,檢(jiǎn)查相應的(de)密封O形圈是(shì)否(fǒu)破損或變形,檢查油脂是否變質同時更換。
  從目前半(bàn)年(nián)多時間使用情況來看,幾乎很少有粉子進入氣室腔內,而(ér)以前做一料就有藥粉進入氣室腔(qiāng)內。密封效果的提高,受(shòu)益Z大的是保障生(shēng)產正常進行(háng),原先主軸承一旦發生故障,由(yóu)於拆裝較複雜,至少要影響一天的生產量。同(tóng)時保障了產品質量的穩定性,由(yóu)於主軸阻力增大,就會影響道主槳扭矩檢測的正確性,而扭(niǔ)矩是作為(wéi)檢測製(zhì)粒的指標,這就會影響到製(zhì)粒質量。此外,氣封腔內部藥粉的堆積加上清洗時有水氣進入,不利於(yú)產品質量。
  在產品質量和生產(chǎn)保障之外,維修(xiū)成本也隨著(zhe)密封效果的提(tí)高而大大降低,每次維修更換全套軸承,每套軸承軸封國內價格在1500元左右,以兩次故障(zhàng)間隔周期為3個月計算,兩套GLATT濕法(fǎ)製(zhì)粒機設(shè)備一年可(kě)節約維修成本1.2萬元。
來源:《科技與生活》2011年第8期
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