周曉明
(廣(guǎng)東(dōng)粵電(diàn)航(háng)運有(yǒu)限公司,廣州)
【摘 要】文章(zhāng)通過對某船克令吊轉齒圈異常(cháng)磨損故障調查,從多個方麵分析了故障發生原因,提出了加強克令吊(diào)配件檢驗,和(hé)按規程正確使用保(bǎo)養克令吊的重要性。
【關鍵詞】克令吊;旋轉(zhuǎn)齒圈;軸承滾珠;異常磨損;分析
1 故障基本情況
1.1故障(zhàng)經(jīng)過
某船(國內造57000散貨船,10年出廠,克(kè)令吊運行約(yuē)1000小時)在印尼裝(zhuāng)煤期間發現NO.2克令在轉動時發出異常響聲,特別是有負載時轉動到某(mǒu)些位置發出非常大的“哢哢”的聲音。經檢查回轉液壓係統工作正常,回轉油馬達油位,運行狀態等沒發現(xiàn)異常(cháng)狀(zhuàng)況.2號克令回轉油壓(yā)比其它幾台高20kg/cm2,給回轉環軸承補(bǔ)充潤滑油脂,異(yì)常響聲(shēng)也沒能消除。輪機長懷疑回轉環滾珠軸承損壞,由於觀察不到軸承內部情況,沒法確認具體的損傷情(qíng)況(kuàng),也不能(néng)判斷其(qí)進一步的發展情況,船上操做人員隨即停(tíng)止使用2號克令(lìng)吊,等待公司進(jìn)一步指示。
1.2勘查情況
克令吊技術(shù)人員(yuán)上船對2號克令吊旋轉齒圈間(jiān)隙(xì)進行測量:
使用(yòng)工具為千分尺和外卡鉗,分別檢查在臂架在28米的,前(qián)點和後點(diǎn)的測量間隙(xì)量尺寸,測量結果如下:
Crane 2# 的(de)A方向(向船頭方向)D方向(左舷方向)
A方向 前點16.8 後點22.7 差值:5.9
D方向 前點16.7 後點23.3 差值:6.6
Crane 1# 的A方向(向船頭方向)D方向(左舷方向)
A方向 前點18.2 後點20.2 差值:2.0
D方向 前點17.6 後點20.0 差值:6.6
Crane 3# 的(de)A方向(向船頭方向)D方向(xiàng)(左舷方向)
A方向 前(qián)點17.45 後點19.9 差值:2.45
D方向 前(qián)點17.40 後點19.8 差值:2.4
Crane 4# 的A方向(向船頭(tóu)方向)D方向(xiàng)(左舷方向)
A方向 前(qián)點18.15 後點19.6 差值(zhí):1.45
D方向 前點18.20 後(hòu)點19.4 差值:1.20
技術參數如下:
結論:當(dāng)磨損量大於實際值時,齒圈必須更換,我(wǒ)們出廠檢測值前後點的(de)差值在1.5-1.8MM。BALL的確直徑為60,齒圈直徑為3000米,允許磨損值為3.2MM,也就(jiù)是(shì)Z大的值3.2+1.8=5MM時,齒圈(quān)必須更換新的,2號吊機值超過5MM的極限量,並且(qiě)旋轉時(shí)有巨大的響聲(shēng).
2 故障原因調查情況
針對以上情況,從以下幾個方麵進行故障原因調查。
2.1該部(bù)件製(zhì)造方(fāng)麵有缺陷,某個或某幾個滾珠在大負(fù)荷工作時表麵金屬剝落,引起連鎖反應導致所有滾珠和滾道拉毛。我司在克令吊廠家取得了鋼球主要參數如(rú)下:

並委托通(tōng)標標(biāo)準技術服務有限公司(sī)檢(jiǎn)測中心進行了檢測報告發現(xiàn)硬度測試達到要求,發現該滾珠O原(yuán)素含量超標(檢測值為0.0013%,國標要求(qiú)不能高於(yú)15*10^6%),材料組份(fèn)不符合GB/T18254-2002GCr15SiMn要求。
2.2潤滑不良導(dǎo)致滾珠和滾道幹摩擦,導致二者損傷
在船舶修理廠回轉支承廠家(為(wéi)國內廠,克令(lìng)吊回(huí)轉支承供應商)技術人員對換下來的回轉支(zhī)承進行了拆解分析。經拆開後看到,回轉支承內部潤滑脂已經是黑色且很髒(zāng),內部還有一(yī)些金屬顆粒。廠商認為用戶有相當長時(shí)間潤滑不(bú)到位,內部無潤滑脂強行作業,從而導致回(huí)轉支承的溝道產生較快的疲勞磨損及表層開始剝落,使回轉支承的(de)遊隙增大,從麵產生了內(nèi)外圈間隙6mm的現象。另外,溝道內剝落的(de)金(jīn)屬顆(kē)粒,在溝道無法排出的情況下,回轉(zhuǎn)支承(chéng)強行運轉,即產生(shēng)了異響及回轉支承溝(gōu)道、鋼球及隔離塊快速(sù)研磨損(sǔn)壞(huài),致(zhì)使該回轉支承較早失效。
分(fèn)板以往非國產船,也是在類似的(de)條件下工作的,並在整船舶壽命中克令吊也沒有出現(xiàn)過這樣的過快的異常(cháng)磨損。船員未能及(jí)時加(jiā)油可能會(huì)影(yǐng)響吊機的正常使用壽命,但應當不是本次過快異常磨損的主要原因。
2.3船舶在錨地做業時偶然的大(dà)衝擊負荷導致某(mǒu)些滾珠和滾道受損,進而引發全麵的損壞。
克令吊公司認為:本船(chuán)經常到印尼錨地裝卸礦產,那裏通(tōng)常天氣情況變化很大(dà),如果湧和浪加大,這樣駁船和大船之間將會有上下劇烈的波動,它都將影響吊機的使用(yòng)等等(如是否(fǒu)有大的湧和浪,駁船(chuán)和大船之(zhī)間上下波動劇烈的,加之抓鬥操作惡劣工作狀況,對鋼結構和(hé)鋼(gāng)絲繩和回轉齒圈會產(chǎn)生(shēng)嚴重影響)。
吊機吊(diào)重情況下,船的搖(yáo)擺超出(chū)設計(jì)要求,吊機收到衝擊載荷的影(yǐng)響,在某(mǒu)次(cì)運轉過程中,齒圈裏麵滾珠對滾道破壞(huài),掉下一塊鐵屑等,隨著齒圈運轉將會對滾道造成更大的損壞。繼而造成齒圈的損壞。
3 故障原因分析及(jí)結論
經過以上調查分析認為:在印尼錨地裝卸礦產,那裏湧浪較(jiào)大,吊機經常受到衝(chōng)擊(jī)載荷的影響,加之軸承滾珠存在O原(yuán)素超標,不能滿足國標(biāo)的基本要求。某個或某幾個滾珠(zhū)在大負荷工作時表麵金屬剝落(luò),引起連鎖反應導致滾珠和滾道異常磨損(sǔn)。引而引發全麵(miàn)的損壞。
4 結束語
分析本次故障(zhàng)可知,質量缺陷件安裝到克令吊後,在較好的工況、短期使用克令吊很難發現,而(ér)一旦船舶(bó)在(zài)較(jiào)差的工況長期作業,克令吊軸承滾珠的質量缺陷就很(hěn)快暴露出(chū)來。
目前國內造船,大部分設備配件在(zài)國內生產、采購,有關單位加強對廠家資質、合格證和配件檢查很重要。另外,船廠、克令吊廠商選用市場上口碑較好的供貨商,也是保證(zhèng)克令吊性能穩定的重要手段。
另外,按說明書要求經(jīng)常加油保持設(shè)備潤滑和在適宜工況下使用設備,也是在現有設備質量水平下減少克令吊故(gù)障頻率,延長克令吊使用(yòng)壽命的重要手段。我公司經過這一事件要求船(chuán)舶如下執行,供同行(háng)參考:
(1)保證船上牛油幹淨,不得給設備加注混入異物的牛油(yóu);
(2)所(suǒ)有的加(jiā)油點在每次裝(zhuāng)卸貨做業前要加注牛油,直至有幹淨牛油流出為止;
(3)回轉齒(chǐ)圈12個加油(yóu)點加注後要旋轉一個角度後繼(jì)續加注;
(4)克令吊應在證書(shū)和說明書規定的條件下使用(yòng):橫(héng)搖超過5°縱搖超過2°時不能(néng)使用克令吊,克令吊不能超負荷工作。
來源:《華東科技:學術版(bǎn)》2013年(nián)第(dì)8期