一、事故經(jīng)過:
3月18日下午13點10分中控操作員發現料餅提升機電流比平時偏高5A左右,但比較穩定(dìng),考慮因物料、係統通風等工藝影響以(yǐ)前也出現此類(lèi)情況,通知現場檢查沒發現異常。到15點30分時,電(diàn)流突然升高20A,緊急與現場巡檢聯係,經檢查整個提升機運行狀(zhuàng)況,發現頭輪南側軸承發熱,溫度在75℃-80℃,現場在采取加注潤滑脂等措施沒有奏效的情況下,決定停磨進一步檢查。16點停機(jī)後打開軸承座上壓蓋,發現軸承外套已破裂(liè)成三塊,保持架斷(duàn)裂滾柱散落。隨即公司組(zǔ)織人(rén)員進行拆卸(xiè),聯係采購軸承,並與長城重(chóng)機聯係,要求廠家來技術人員指導拆裝(zhuāng)並分析原因,但截至到更換完開機廠家人員一直沒有來到。因這台提升機為雙驅動,更換軸承必須要拆掉(diào)減速機,在拆卸過程中(zhōng)因輥軸與(yǔ)減速機空(kōng)心軸配合過盈量較大,遇到一(yī)些困難,加上拆裝軸承過程中需要兩台100噸液壓千斤頂來回倒(dǎo)替(tì),因此耽誤了較多時間,本次(cì)停機共35.5小時。
二、事故分析:
1、本台提升(shēng)機為公(gōng)司重點(diǎn)監護設備,車間(jiān)規定每兩個(gè)月加補潤(rùn)滑脂(zhī)一次,有潤滑記錄可查,並且當時拆(chāi)開軸承座時裏麵並不缺(quē)油。頭輪軸承密封好(hǎo)且沒有揚塵,加油使用腳踏(tà)式注(zhù)油機密(mì)閉性好,排除潤滑原因導致軸承損壞。
2、當(dāng)時物料輸送正常,檢查(chá)料鬥鏈條沒有刮(guā)底、刮殼現象,電機減速機及軸承座地腳螺栓沒有鬆動,排除因其他原因導致軸承損壞(huài)。
3、從軸承外套斷口處可以看(kàn)到,有一處內側約一公分有舊裂紋(wén)嫌疑(yí),斷麵與其他地方有明(míng)顯區別。軸承鎖母已完全退出(chū),軸及鎖母螺紋(wén)有2/3已磨損掉,而且是外(wài)側螺紋,已不能使用,可見鎖母早已鬆動沒有起到鎖緊(jǐn)作(zuò)用。我們(men)分析此軸承自身或在(zài)原始安(ān)裝過(guò)程(chéng)中已(yǐ)存在缺陷,經過一年半(bàn)的運轉逐步加劇(jù),不然像這(zhè)種低速重載的調心滾(gǔn)子軸承在不缺油狀態下不會(huì)在這麽短時間內損壞。值得注意的是(shì),本台提升機自安裝運轉以來,南側(cè)電流一(yī)直要比北側電流高(gāo)4A左右(yòu),曾詢問過廠家答複是隻(zhī)要在15A內屬於正常,但現(xiàn)在看來一側電流老是高肯定存在隱患,或設備本身或安裝調試存在問題。
4、軸承座圓度不夠,外套受力不均衡,長時間運轉受力點達到疲勞極(jí)限產(chǎn)生(shēng)裂紋。
三、經驗教訓:
1、公司設備管理(lǐ)工作做的還不夠細致(zhì)、紮實,考慮不夠全麵(miàn)。如果上年底大修時打開軸承座檢查,也許會杜絕此次事(shì)故的發生。
2、公司設備管理者對設備出現異常情況下的判斷及應變能力還(hái)有待於進一步提高,判斷(duàn)準確反應迅速是(shì)設備(bèi)管理(lǐ)者Z基本的素質(zhì),也是集團對各(gè)公(gōng)司設備管理工作Z基本要求。
3、維(wéi)修技術力(lì)量薄弱,真正能解決實際問(wèn)題的專(zhuān)業技術人員匱乏,現場崗位巡檢責任心還不夠強、技術水平較低,缺乏獨立(lì)判斷解決基本(běn)問題(tí)的能力。中控操作水平有待進一步提高,與(yǔ)現場溝(gōu)通並指揮協(xié)調能力還不夠。
四、措施:
1、加強(qiáng)設備管理,特別(bié)是大型主機設備的(de)檢查與監控,要設專人負責,公司設備管理者為責任人,車間主任為直接責(zé)任(rèn)人,確保主機設備的完好與安全(quán)。
2、不斷總結經驗教訓,努力提高對設備運行狀態的預判能力,製訂應急措施,完善(shàn)各項設備管理製度。
3、強(qiáng)化職工專業技術培訓,提高各崗位人員專業技(jì)能水平,逐步實現巡檢人員(yuán)維修化、維修人員專業化,提(tí)高發現問(wèn)題解決問題的能力,不斷降低各種事故的發生,盡量縮短維修時間。
4、與廠家積極協調溝(gōu)通,進一步分析事故原因,從根本上(shàng)解決問題,防止此類事故的再次發生。