趙理生
(新疆獨(dú)山子天利高新技術股份(fèn)有(yǒu)限公司,新疆克拉瑪依,833699)
摘 要:針對我公司某裝置旋轉下料閥軸封頻繁失效造成軸承損壞的問題,分析出該下料(liào)閥軸封設計上存在的缺陷,通過對改下(xià)料閥軸封改造方(fāng)案的實施,解決了軸封使用壽命短的(de)問題,確保了設備安全穩定、長周期運行。
關鍵詞:下料閥;軸封;修(xiū)複
1 引言
我公司己二酸裝置現有六台旋轉卸料閥,設備型(xíng)號RVS-200,裝置生產期間連續運行,無備(bèi)用設備。該設備(bèi)於2008年10月份正式投用,自投用以來頻繁出現軸封失效,物料(liào)泄(xiè)漏導致軸承損(sǔn)壞的(de)問題,平(píng)均運行周期僅三個月左右,嚴重影響裝置的平穩生產(chǎn)運行。為此我們對該旋轉卸料閥的故(gù)障原因進行分析和製定可行(háng)性的改造方案,消除設備(bèi)缺陷,保證設備長周期穩定運(yùn)行。
2 原因分析
2.1旋轉卸料閥的(de)工作原理
旋轉卸料閥通過電機、減速機的傳動(dòng)將一個帶有等分結(jié)構的葉輪在殼(ké)體內旋轉,如圖1所示,從殼體上部料倉或給料裝置的物料填充在葉輪的型腔(qiāng)內,物料隨葉輪(lún)的旋轉到殼體的下(xià)部卸(xiè)出。可以按照輸送係統的要求均勻(yún)地、連續不斷地向下遊卸料。
2.2旋轉卸料閥的密封結構(gòu)簡介與故障(zhàng)原理
該卸料(liào)閥(fá)軸封係統(tǒng)與軸承箱在同一(yī)個腔體內,軸封采用1道骨架密封用來密封葉輪端的粉料,兩端軸承采(cǎi)用同型號的深溝球軸承,密封結構示意圖見(jiàn)圖2。由於輸送的粉料與骨(gǔ)架密封直接接(jiē)觸,在運行過程(chéng)中對唇口密封造成了嚴重的(de)磨損,進而粉料竄入到軸承部位,造成軸承潤滑失效,軸承抱死(sǐ)損壞。
3 確定(dìng)改造方案
3.1密(mì)封原理
氣體保護密封的基本思路是允許(xǔ)保護氣體以一定的速(sù)度通過密封裝置進人容器內,阻止粉體進入密封表麵而達到(dào)保護密封表麵的(de)目的。氣體保護(hù)密(mì)封(fēng)結構由骨架密封和迷宮兩部分組成,見圖3。其密封原理是:在密封裝置中間(jiān)加入壓力高於介質(zhì)腔內工(gōng)作壓力的保護氣體,靠近介質腔體內側采用間隙密封,允許保護氣體通過間(jiān)隙以較高的氣速進人容器,由此阻止粉體顆粒進人(rén)密(mì)封腔而達到(dào)保護密封(fēng)表麵的目的。另一側(與大氣接觸側)可采用常規(guī)骨架密(mì)封結構,用來密封保護氣體以防止其(qí)外泄,操作時可根據實際情況調節保護氣體壓力。

3.2設備改造
將原設計改進為氣體保護組合密封,為(wéi)不影響原設備的(de)總體結構,在(zài)下料閥內(nèi)增設迷宮梳齒,在原骨(gǔ)架密封處加裝保(bǎo)護氣進入管。
3.2.1迷宮梳齒設計
為了防止加料(liào)器主軸轉動時由於振動等原因引起梳齒片與軸碰撞而(ér)發生損壞,梳齒片(piàn)采用1mm鋁板製成,並用卡簧在槽內卡死。梳齒數因設備空間有限定為“2”,梳齒與軸間隙約為C=0.5mm,運行前低速盤車磨合。
3.2.2保護氣體
保護氣體采用氮氣,其(qí)溫度為常溫,壓力為0.2MPa。
4 方案實施
(1)製作65mm*44.75mm*1mm的環(huán)形梳齒(chǐ)鋁板片(piàn)2個,內孔加工C1倒角,內外緣表(biǎo)麵(miàn)光潔、平(píng)整,滿足圓度要求。製作65mm*59mm*2mm梳齒間定位擋圈2個。
(2)骨架密封(fēng)安(ān)裝如圖(tú)3所示,用(yòng)原有卡簧槽和軸承進行定位。
(3)密封腔體鑽孔(kǒng)、攻絲安裝進氣口。
(4)氣線、接頭、三(sān)通、閥門若幹,滿足現(xiàn)場管路連接需要。
5 結束語
2014年2月(yuè)份對該(gāi)卸料閥進行軸封改(gǎi)造,改造(zào)後運行情況良好,較(jiào)之(zhī)前(qián)3個月(yuè)的運行周期相比,目前已連續(xù)運行兩年,通過查看軸承箱內油脂情況,判斷到目前(qián)為止沒有粉料進入軸承箱內,仍可繼續(xù)運行。通(tōng)過效果(guǒ)驗證,這次對卸料閥軸封係統進行的(de)改造是成功的,大大延長了設備的運行周期,提高了軸封和軸承的使用壽命,保證了裝置生(shēng)產的(de)長周期運行。
參考文獻:
[1]劉軍勇.聚丙(bǐng)烯(xī)裝置旋轉卸(xiè)料器運行(háng)狀態分析[J].石油化工(gōng)設備技術,2010,31(06).
來源:《山東工業技術》2016年第8月