韓希(xī)雨
摘 要:某電廠300MW機組檢修啟動後#2軸承瓦溫存在逐(zhú)步爬升的過程,嚴重(chóng)影響機組的安全穩定運行,通過對#2軸承負載進行了多次檢修調整,機組啟(qǐ)動後(hòu),#2軸承瓦溫爬升問題,仍未得到有效治理。經現場對#2軸承座混凝(níng)土基礎周圍(wéi)加裝隔熱板,並采用軸流風(fēng)機對(duì)混凝土降溫後(hòu),#2軸承瓦溫爬升問題得到控製。
某電廠#4機組檢修(xiū)後啟動,#2軸承瓦溫出(chū)現爬升問題,Z高升至110℃,被迫停機,對#2軸承(chéng)負載進行調整後再次啟動,#2瓦溫仍存在爬升,隻能再次進行停運檢修,機組啟動後,#2軸承瓦溫爬(pá)升問題仍未得到徹(chè)底治理,Z終通過在四抽管道與(yǔ)#2軸承座基礎間加裝隔熱板及(jí)軸流風機對混凝土基礎降溫後,#2軸承溫(wēn)度爬升問題(tí)得到控製。
1、機組軸係簡介
該300MW汽輪機共設計6個(gè)支持軸(zhóu)承(chéng),#1、#2軸(zhóu)承為可傾瓦軸承,分別由5塊可(kě)傾瓦組成(上瓦3塊,下瓦2塊(kuài)),#3-#6為橢圓形軸承。
2、#2軸承瓦溫異(yì)常升高三次檢(jiǎn)修處理過程
次:7月15日(rì)#4機停運後次檢修,解體各軸承(chéng)進行翻瓦檢查,#4軸承下瓦局部(bù)脫胎,對#4軸承(chéng)進(jìn)行修複探傷,針對運行期間2-1可傾瓦溫度偏高問題,現場對2-1、2-2可傾瓦塊接觸角進行修刮,8月20日機組啟動後,2-2軸承金屬溫度由72℃逐(zhú)漸(jiàn)爬升至96℃,後期軸瓦溫度出現(xiàn)較大波動,8月(yuè)31日Z高升至110℃,打閘停機。
第二次:針對#2瓦溫爬升問題,9月6日分(fèn)別對#2-#6軸承翻瓦檢查,解(jiě)體後發現#2軸承2-1、2-2瓦塊均出現碾瓦,經檢查確認2-1、2-2瓦溫線接(jiē)反。針(zhēn)對#2軸承瓦溫爬升的問題,將聯軸器解體複查轉子中心數據如下(xià):
通過測量,低壓轉子中心比發電機轉子高0.37mm(廠家設計0.15~0.20mm),低壓轉子中心(xīn)偏右0.15mm(標準0~0.05mm);低壓轉子中心比(bǐ)高中壓轉子高(gāo)0.03mm(廠家設計0.25~0.30mm;後期改為0.30~0.35mm);#3瓦軸頸處揚(yáng)度為8(安裝記錄13);#4瓦(wǎ)軸頸處揚度(dù)23(安(ān)裝(zhuāng)記錄23)。
解體發(fā)現問題及處理措(cuò)施如下:#2軸承下瓦烏金磨損嚴重(見下(xià)圖),#2軸承負載較(jiào)廠家設計偏差較大,負載較重,為確保汽輪機通流部分動靜(jìng)間隙,根據低壓缸前、後軸封及軸承油檔窪窩實際情況,更換#2軸承下瓦後,對轉子中心進行調(diào)整,將#4軸承降低0.10mm,#3軸承抬高0.10mm,#2軸承降低0.05mm,並對軸瓦墊鐵研磨後,複測各轉子中(zhōng)心數據,低(dī)壓轉子比高中壓轉子中心高0.285mm,下張口0.03mm;低壓(yā)轉子比發電機轉子中心(xīn)高0.265mm,複測(cè)各軸承數(shù)據後複裝。
9月11日機(jī)組(zǔ)啟動後(hòu),#2軸承瓦(wǎ)溫再次出現緩慢爬升情況,9月26日2-1瓦溫Z高升至98℃,現場通(tōng)過在#2軸(zhóu)承箱台板兩側加裝軸流風機及壓縮空氣,未收到較(jiào)好效(xiào)果,為保障機組(zǔ)安全,再(zài)次申(shēn)請調停(tíng)處理。
第三次:針對#2軸承瓦溫異常爬(pá)升(shēng)的情況,此次檢修進行了外委處理。#2軸(zhóu)承解體後,再次出現碾瓦(wǎ)情況,複測#2-#4軸承(chéng)修前數據較修前無較(jiào)大變(biàn)化,各(gè)轉子(zǐ)中心數據如下:

低壓轉子中心比發(fā)電機轉(zhuǎn)子高0.15mm,低壓轉子(zǐ)中心偏右0.11mm;高中壓轉子與低(dī)壓轉子中心(xīn)複(fù)查數據,低壓轉子中心比高中壓轉子高0.25mm,右張(zhāng)口0.03mm,下張口0.01mm。
解體(tǐ)發現問題(tí)及處理措施:#2軸承下瓦烏金磨損嚴重,結(jié)合上次檢修轉子中心的(de)調整(zhěng)情況,現場更換#2軸承下瓦後,進(jìn)一步降低#2軸承負載,各轉子中心調整後結果,低壓轉子中心比發電機轉(zhuǎn)子高0.15mm,低壓轉(zhuǎn)子中心比高中壓轉子高0.44mm(南汽設計(jì)0.30~0.35mm),下張口0.04mm(南汽設計0.04~0.06mm),並將(jiāng)中壓缸後部螺栓熱緊(jǐn)弧長增加20%。
機組10月06日啟動滿負荷後,4-2軸瓦溫度75℃,10月(yuè)15日2-1瓦溫逐漸爬升至86℃,通過瓦溫變化仍呈上漲趨勢,#2軸承瓦溫爬升問題未得到徹底解決。
針對#2軸承溫度升高問(wèn)題,結合(hé)前期在#2軸承箱及台板處加裝軸流風機及(jí)壓縮空氣,效果不明顯情況,分廠通(tōng)過改變(biàn)思路,對#2軸承箱附近(jìn)熱源排查,使用紅外熱成像(xiàng)儀對中壓後(hòu)軸封漏(lòu)汽管(guǎn)道、四抽管道、中(zhōng)壓聯合汽門門杆漏汽(qì)管道、中壓缸的後部測溫發現保溫層表麵溫度局部高達190℃,中壓聯合汽門門(mén)杆漏汽管道布置在四抽管道和基礎之間,與#2軸承基礎之間距離為140mm,該位置混凝土表麵溫度在180℃以上。
3、#2軸承(chéng)溫度爬升原因(yīn)及處理方案
(1)機組檢修期間通過調整轉(zhuǎn)子(zǐ)中心,降低#2軸承負載,未能有效解決#2軸承瓦溫(wēn)爬升問題。對此,可排除#2軸承負荷分配不均所(suǒ)導致。
(2)通過對#2軸承座基礎(chǔ)梁附近熱源的排查,發現中壓缸附近蒸汽管道保溫效果較(jiào)差,經進一(yī)步檢查中壓缸軸封漏汽管道存在保溫不完善情況,分析(xī)認為#2軸承座混(hún)凝土基礎受熱後膨脹,#2軸承標高發生變(biàn)化所致。
根據上述情(qíng)況,現場通過在中壓缸(gāng)下部沿四抽管道與混(hún)凝土之間縫隙由下往上插入隔熱板,將基(jī)礎與熱力管道完全隔開,然後在隔熱板與管(guǎn)道之間縫隙塞入保溫,降低熱傳導,在中壓缸下部12.6米(mǐ)平台(tái)兩側通入壓縮空氣降溫,並在6.3米平台(tái)加裝兩台(tái)軸流風機對#2軸承座混凝(níng)土基礎(chǔ)梁降溫(wēn)後,#2軸承(chéng)溫度逐步降低,軸瓦溫度穩定在82℃左右,#2軸承(chéng)瓦溫爬升的問題得到(dào)控製。

4、總結
通過此(cǐ)次300MW機組#2軸承可傾瓦溫異常升(shēng)高的處理,暴(bào)露出以下問題值得相關單(dān)位在後(hòu)續(xù)檢(jiǎn)修期間重點借鑒(jiàn)管控。
(1)軸承溫度異常升高的主要誘因(yīn)是機組中壓(yā)缸保溫效果差,熱源輻射導致#2軸承混凝土基礎受(shòu)熱膨脹(zhàng),造成#2軸承瓦溫爬升,該類型機組後續再安裝及檢修期間:①規範(fàn)現場熱力係(xì)統及本體設備的保(bǎo)溫治理(lǐ)工作;②根據廠家(jiā)提供的中心數(shù)據高限進行高中壓轉子的中心調(diào)整;③隨著機組運行時間增長,重點對(duì)各軸承的沉降進行監視,防止基礎下沉影響各軸承負(fù)荷分配。
(2)按照廠家要求進行可傾瓦的檢修,杜絕隨意對(duì)可傾(qīng)瓦進行修(xiū)刮,並重點檢查可傾瓦塊在軸承體(tǐ)內的自位能力及瓦塊銷釘孔(kǒng)與銷釘的間隙,防止可傾瓦塊擺動受阻。
(3)機組停運期(qī)間,做(zuò)好(hǎo)滑銷係統清理維護,確保機組的自由膨脹,大(dà)修期間,嚴(yán)格做好轉子揚(yáng)度、中心及機組滑銷係統間隙的測量調整,防止因熱膨脹受阻導致機組的參數(shù)異(yì)常。
(汽機監督)