7號爐引風(fēng)機A風(fēng)機軸承溫度異常升高分析

2016-07-19

  異常現象:2014年3月20日夜班2點14分,7號爐引風機A風機軸承溫度各個測點均突然(rán)以超過5℃/h的(de)速度上升,且有連續上(shàng)升的趨勢。
  原因分(fèn)析(xī):7、8號爐引風機軸承分為電機軸承和(hé)風機軸承,其中電機軸承分為自由端軸承和傳動端軸承,電機軸承采用油(yóu)浸式潤滑,且油(yóu)係統有閉式水冷油器對潤滑油進行冷卻;風機軸承采用油脂潤滑,且配置有兩台軸承冷卻風機對(duì)軸承進行冷(lěng)卻,正常運行為一用一備。
  鑒(jiàn)於此,我們認為7號(hào)爐(lú)引(yǐn)風機A風機軸承溫度突升可能的原因有(yǒu):
  1、軸承冷卻(què)風係統異常;
  2、引風(fēng)機振動大;
  3、風機軸承損壞(huài);
  4、軸(zhóu)承潤滑油脂異常(cháng);
  5、連續加負荷;
  6、測點故障。
  3點左(zuǒ)右發現異常(cháng)時,引風機A的風機軸承溫度Z高點大(dà)約60℃,明顯偏大,查閱曲(qǔ)線,發(fā)現2點時,其溫度Z高(gāo)點僅為50℃。當時,機組正(zhèng)在減負荷過程中。因此不可能是加(jiā)負(fù)荷引起。且由於風機軸承(chéng)溫度9個測點均(jun1)上升,測點故障的可能性很小。
  近期以來,7號爐引風機A風機(jī)振動一直偏(piān)大,對設備的安(ān)全運行帶來了很大(dà)的威脅(xié)。在這樣的情況下,風機軸承溫度是重要的(de)監視參數。
  在發現引風機A風機軸承(chéng)溫度上升後,操(cāo)作員立即(jí)通知巡檢就(jiù)地檢查風機的振(zhèn)動情況,由於風機(jī)振動無較大變化,因(yīn)此無(wú)法判斷軸溫的升高是否是由振動引(yǐn)起。我們也查閱當時的曲線,發現風(fēng)機水平振動在風機軸承溫度上升開始(shǐ)時(shí),出現過波動,突然上升後又下降到原(yuán)來的水平,表(biǎo)明軸溫的升高似乎並不是由振動變大直接引起。
  另外,我(wǒ)們發現引風機A運行的風機(jī)軸承冷卻風機B的電流較大,查(chá)閱曲線,我們發現,軸(zhóu)冷風(fēng)機電流在2點04分(fèn)由13.3A上升到14.5A;其上升的時間(jiān)與風(fēng)機軸承溫度上升的時間非常吻合。這樣,基本確定了引風機A軸承溫度的(de)升高與軸冷風機有(yǒu)關。同時,立即對軸冷風機進行了卻換,但發現備用軸冷風機運行後,電流也偏大,且(qiě)風機軸承溫度並(bìng)無下降或停止上升的趨勢。
  另一方麵,巡檢就地檢查兩台軸冷風機運行正(zhèng)常,但發現其出口膨脹節處有泄(xiè)漏。由於(yú)引風機兩台軸冷風機(jī)出口(kǒu)采用切換擋板切換,切換擋板後(hòu)合並為一條管路(lù),因此我們確定是合並後的(de)管路(lù)膨脹節處的(de)泄漏,導(dǎo)致兩台軸冷風機運行電流均偏大,且由於冷卻風的泄漏,造成軸承冷(lěng)卻不足,引起(qǐ)了軸溫的升高。
  檢修到現場後,對泄(xiè)漏處進行了(le)包裹堵漏,但效果不佳;白班又對泄漏(lòu)處進行了進一步(bù)堵漏後(hòu),引風機A軸冷風機電流回落,風機軸承溫度(dù)也逐步下降至(zhì)正(zhèng)常值。
  結(jié)論和建議:
  此次7號爐引風機A風機軸承溫度的上(shàng)升是由於其(qí)軸冷風機出口膨脹節處泄漏導致,而軸冷風機出口膨脹(zhàng)節泄漏可能與風機振動大有關。因此,在運行中,巡檢應加強對引風機A振動(dòng)情況、軸冷風機及其出口管路(lù)運行情況的檢查,操作員加強對軸(zhóu)冷風機電流和風機軸承溫度的監視,發現異常情況,應及時通知檢修(xiū)處理(lǐ)。

(圖文無關)
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